内蒙古准大电厂503试验报告.docxVIP

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内蒙古能源准大发电厂 POLYTE?503 Wet FGD 专用脱硫增效剂试验报告 北京宝莱尔科技有限公司 2015年11月18日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 项目情况 1 2 试验目的 1 3 试验准备 2 3.1现场情况分析 2 3.2现场试验准备 2 4试验过程 2 4.1投加过程 2 4.2 2#系统投加效果分析 3 4.2.1 2#系统减排效果分析 3 4.2.2 2#系统停泵节能效果分析 3 5 2#系统试验期间效益分析 5 6 试验结论 6 7后期优化运行推荐 6 8附件 7 PAGE 6 1 项目情况 内蒙古能源准大电厂300MW烟气脱硫工程采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统,为一炉一塔配置。设计脱硫系统入口SO2浓度为3550mg/Nm3;设计脱硫效率大于95%;配有三台浆液循环泵,功率分别为680KW、710KW、710KW。目前机组负荷为150-300MW;入口SO2浓度为1600-2500mg/Nm3;运行pH值为4.5-5.8;机组吸收塔有效容积约为1600m3,目前执行SO2排放标准为200mg/Nm3。 准大电厂燃煤煤质不稳,经常含硫较高,硫份较高时浆液循环泵运行台数为3台,系统裕量较小,出口SO2有可能超标,脱硫压力较大。为响应国家环保和节能减排的要求,准大电厂要求脱硫系统的脱硫效率有所提高,满足国家和电厂的脱硫要求。同时当所需燃煤含硫量不高的情况下,希望尽可能降低能耗,达到节能减排的目的。Polymertech.公司的POLYTE脱硫增效剂适用于大型燃煤电厂的石灰石-石膏法烟气脱硫技术, 有提高脱硫效率和石灰石利用率的效果。基于此,准大电厂拟采用Polymertech.公司产品,解决现场难题,同时出于对电厂现场情况复杂性的考虑,议定由Polymertech.公司派出技术支持人员,到脱硫现场配合现场专工进行添加剂使用的试验,试验效果并做经济性分析。 2 试验目的 针对现场意愿和脱硫增效剂的功能,在准大电厂2#脱硫系统进行现场加药试验。 1)添加增效剂对脱硫系统在稳定运行时的脱硫效率的影响。 2)添加增效剂对燃烧高含硫煤运行时系统脱硫的影响。 3)添加增效剂对浆液pH值的影响。 4)添加增效剂对系统节能指标的改善,即停一台浆液循环泵。 5)通过试验结论,制定长期使用增效剂的计划方案。 3 试验准备 3.1现场情况分析 1)通过现场的各项指标可知:现场的设备运行维护比较到位,设备的更新改造还有待提高。 2)目前燃煤硫份波动较大,入口SO2浓度为1600mg/Nm3-2500mg/Nm3,燃烧高硫份煤种时,脱硫系统浆液循环泵则无备用,降低了安全性,同时厂用电率也会增高。 3)在现有的运行条件下,添加适量的POLYTE增效剂可以有效的加强脱硫塔内的吸收和氧化反应,提高石灰石的利用率,扩充系统裕量,从而进一步提高脱硫效率和系统的稳定性。 4)在提高脱硫效率的基础上,通过控制浆液pH值(即控制石灰石补给量)和调整高硫煤掺烧比例的方法,来进一步优化整个系统的运行经济性。 3.2现场试验准备 试验在准大电厂2#烟气脱硫系统现场进行,本次试验的准备: 1)了解系统概况,现场情况,运行情况。 2)提供给现场产品信息和现场工作相关信息。 3)与现场人员的时间协调,准备厂方购置的药品。 4)商议现场准备人员,配合现场的工作,设备调试等。 5)确认准备工作进度并展开试验。 4试验过程 4.1投加过程 1)把FGD旁路烟气挡板保持关闭状态,使各参数保持稳定(负荷、燃煤硫份、pH值等)。 2)保证各仪表工作正常。 3)保持液面在正常范围内,加药前留有0.1-0.2m的裕量作为缓冲。 4)石膏脱水系统和废水排放正常使用,保持浆液的氯离子浓度在20000ppm以内。 5)pH 值在日常运行控制范围内。 6)电除尘的效率在控制范围内。 7)由于1#机组停机以后已经将1#吸收塔浆液导入到2#吸收塔,为了使得2#吸收塔内药剂能够达到最佳浓度,经计算需补充600kg POLYTE?503。 8)将600kgPOLYTE?503分两次加入脱硫废水收集坑内,通过提升泵打入2#吸收塔内,收集坑的搅拌器保持开启,确保药剂的溶解和扩散均匀。 9)后续每天投加50kg。 4.2 2#系统投加效果分析 4.2.1 2#系统减排效果分析 2#系统在相同工况下,加药前后脱硫数据如下: 表4-1 2#系统加药前后脱硫系统运行参数 日期 时间 负荷 (MW) 原烟气SO2浓度(mg/Nm3) 净烟气SO2浓度(mg/Nm3) 效率(%) pH 循环泵 备注 9/22 11:00 293 1635 119 95.8 5.5 ABC 加药前

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