油品罐区DCS系统改造.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
油品罐区DCS系统改造 一、油品罐区改造前得概况: 西安石化油品罐区共有储罐83台,共设置1#原油罐区、2#原油罐区、3#原油及成品油罐区、中间罐区、零位罐及铁路装卸车、沥青罐区等6个控制室。现场仪表普遍存在储罐测量、安全仪表不齐全、仪表档次低、部分仪表损坏、故障率高、维护工作量大等问题,存在较大得安全隐患,加上控制室多且分散,浪费人力资源,现场工人得劳动强度很大,给生产与管理带来众多不便,不符合安全生产得要求。 二、改造方案: 针对以上问题,我们对公司油品罐区进行统一规划,将6个分散得小控制室进行整合,设置罐区中心控制室,采用一套国产DCS,设置3个远程现场控制站,1个现场操作站,4个中控室操作站,各远程站、各区域与中控室之间采用光缆连接,光缆敷设沿ERP骨架网敷设,实现对所有储罐得监控。同时,对现场测量仪表进行部分更新与完善,按照规范要求配全储罐必需有得液位、温度、高低液位报警、可燃气体与有毒气体检测报警器等仪表。以达到提高劳动生产率、节约人力资源、降低职工劳动强度、消除安全隐患得目标,避免各种生产、安全事故得发生,实现安全生产。 在实施过程中,可以分步实施,根据各个罐区情况,先逐步把各个罐区监控仪表由目前得常规仪表改为DCS远程节点,利用操作站进行监控待罐区中心控制室建好后,在将各罐区仪表信号通过冗余光缆连接到中心控制室DCS上,并将操作站移到中心控制室,实现对所有储罐得集中监控,系统构成详见系统网络配置图。 三、仪表选型: 对沥青罐与零位罐选用雷达液位计,主要考虑雷达液位计:a、非接触式仪表、容易安装、无移动部件、维修量小。b.精度高、可靠性最高。c、可适应沥青高粘度、易凝固、温度高,容易挂料得苛刻工艺条件。d、输出为叠加于HART得4~20mA信号,可将温度信号引入传输。 控制系统选用DCS,主要考虑DCS技术先进成熟,性能可靠,具有冗余功能,操作界面清晰,组态简单,性价比高。 经过设计院推荐、自控专业技术人员讨论、外出考察,并结合分公司实际情况,确定主要仪表选型如下: 1、沥青罐区:液位测量选用SAAB抛物面天线雷达液位计,温度选用铂电阻信号引入雷达液位计; 2、1#、2#原油罐12台罐液位测量选用智能光导液位计,温度选用一体化温度变送器信号引入智能光导液位计; 3、6台零位罐罐液位测量选用SAAB喇叭口天线雷达液位计,温度选用铂电阻信号引入雷达液位计; 4、控制系统选用先进可靠国产得浙大中JX-300XP DCS控制系统; 5、可燃气体报警仪选用深圳特安公司可燃(毒性)气体报警仪。 四、现场施工: 现场施工2008年4月20日开始,由于施工区域太大、现场情况特别复杂,加上储罐内有油,不能影响正常生产,不能在罐区内动火,给施工带来了很大大得困难,根据现场复杂得情况,光缆沿ERP骨架网敷设,罐体上充分利用旧仪表得固定支架,罐区内穿线管采取制作地面支架与制作管卡与管道钢结构连接等固定方式;电缆敷设上充分合理利用原有电缆,减少电缆敷设;罐体上仪表安装,采用倒罐得方式,分部安装;现场施工于2008年6月25日基本结束,经过1个月得调试与试运行,于2008年7月23日正式投用。 五、实施效果: 经过1年多得运行,控制系统与现场仪表运行正常,达到了改造目得。油品罐区DCS系统改造,将6个分散得小控制室进行整合,设置罐区中心控制室,对分公司所有储罐实现集中监控,降低职工劳动强度,提高了工作效率,全面提高罐区自动化管理水平,为罐区数据信息化打下坚实得基础。同时,按照规范要求对储罐得液位、温度、高低液位报警、可燃气体与有毒气体检测报警器等仪表进行更新与完善,彻底消除了罐区存在得安全隐患,达到了预期目得。 六、经验与教训 1、要做好统筹与规划。对于改造项目,应当对现场进行得调研,明确改造后要达到得目标,根据企业实际情况,从长远考虑,制定全面科学合理得规划。 2、根据规划从实用性、可实施性、投资费用等方面,制定实施方案。 3、要对现场情况进行详细得调查,包括在用设备运行情况、区域环境、那些可利旧、设备得规格型号、信号、通讯协议等,做到心中有数,以免信号不匹配及无法施工得问题。 4、在设备选型时,要根据工艺条件,选择有实际使用业绩得测量与控制仪表,以保证所选设备能正常投用。 5、在实施中,要认真组织施工,根据不同得现场情况,制定相应得施工方案,保证施工质量与施工进度。 陈化民 2009、10、3

文档评论(0)

swj + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档