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机组供电煤耗偏高原因分析及改造治理计划
设备部
XXX 公司 4X660MW 机组投产以来,机组热耗始终高于设计值。设备部各
业经过认真分析和长期不懈地努力改造,设备安全稳定性有大幅提高,设备性能
及部分经济指标也较投产初期有大幅提升,但供电煤耗仍未能达到理想值,现从
锅炉、汽机两个部分进行分析,并计划于近三年的检修计划中进行改造治理,进
一步提高机组的经济性。
第一部分:汽机侧影响煤耗的主要问题
我公司汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的 660MW 超超临界、单轴、三缸四排
汽、一次中间再热凝汽式汽轮机,采用一级大旁路、高压缸启动方式。目前汽机
热耗值偏高的原因主要为汽机效率偏低、高旁阀内漏、高压疏水阀门内漏、循环
水系统对真空度的影响。
一、 汽机效率偏低
我公司四台超超临界机组安装后,性能考核试验数据均偏离设计值较大,经
一、二类修正后 1 号机较设计值(7352.7kJ/kWh)偏高 202kJ/kWh;2 号机较设
计值高 118kJ/kWh;3 号机较设计值高 274kJ/kWh;4 号机较设计值高 158kJ/kWh。
而造成热耗高的主要原因在汽轮机效率,从机组投产后的考核试验可以看出:1
号机高压缸效率较设计值(88.86%)低 6 个百分点,中压缸效率比设计值
(94.31%)低 2 个百分点;2 号机高压缸效率比设计值低 3.8 个百分点,中压缸
效率比设计值低 2 个百分点;3 号机高压缸效率比设计值低 2.2 个百分点,中压
缸效率比设计值低 1.5 个百分点;4 号机高压缸效率比设计值低 5.2 个百分点,
1
中压缸比设计值低 3.2 个百分点。同时,汽轮机调节级和各段抽汽压力、温度均
存在不同程度的超温超压现象,也直接反映出缸效低的现状。目前 4 台机组调节
级及各段抽汽超温超压情况如下(660MW 满负荷下) :
1、调节级压力
⑴1 号机:调节级压力高于设计值 1.2Mpa 左右;
⑵2 号机:调节级压力高于设计值 1.1Mpa 左右;
⑶3 号机:调节级压力高于设计值 1.1Mpa 左右;
⑷4 号机:调节级高于设计值 1.1Mpa 左右。
2、抽汽段温度超于设计值情况
⑴1 号机:一抽超温 12℃左右,五抽超温 20℃左右,六抽超温 39℃,七抽超温
30℃;
⑵2 号机:五抽超温 24℃,六抽超温 40℃左右,七抽超温 32℃左右;
⑶3 号机:一抽超温 7℃左右,五抽超温 26℃,六抽超温 43℃;
⑷4 号机:一抽超压 0.3Mpa,一抽超温 10℃左右,五抽超温 25℃,六抽超温 45℃
左右,七抽超温 34℃左右。
2011 年 5 月 1 号机组 B 级检修期间对汽机进行揭缸,发现高中压转子弯曲
0.125mm,高压喷嘴室出现严重裂纹,对转子及喷嘴室进行返厂处理,处理后转
子弯曲 0.06mm 左右,喷嘴室因产生焊接变形,上下两半喷嘴室加垫 4mm ,影
响了喷嘴汽流方向并造成汽缸中分面漏汽,热量损失较大,对机组热耗产生直接
影响。转子弯曲在启动时和汽封产生碰磨,造成级间间隙增大,级间漏汽导致缸
效降低,各抽汽段有超温超压现象。因此,汽轮机本体存在的材料和制造方面的
缺陷是影响吕四港电厂经济性的主要原因。
2
二、 高旁阀内漏
为适用汽轮机启停要求,吕四港电厂旁路系统为高压一级大旁路,旁路入口
压力 25Mpa,出口压力 0.588Mpa。这种仅采用一道阀门隔离的设计方式,造成
阀前阀后压差大,容易产生泄漏。从近期检修维护情况看,蒸汽中及其细微的杂
质均会造成高旁阀关闭不严,产生高压蒸汽损失,影响机组经济性和安全性,目
前运行中四台机组高旁阀均存在不同程度内漏,影响机组效率。
为摸清底数,对 4 台机组进行现场试验。在机组负荷 500MW ,主蒸汽压
力 23Mpa 正常工况下,旁路减温水全停后,各台机组高旁阀后温度统计如下:
减温水调
序号 名称 减温水全关阀后温度(℃)
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