炼铁厂0#高炉炉缸控制应急预案2018.1.30修订.docVIP

炼铁厂0#高炉炉缸控制应急预案2018.1.30修订.doc

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0号高炉炉缸控制应急预案 0号高炉自2012年11月开炉至今,已超5年的时间,炉缸热流一度出现超标现象,2015年底,铁口两侧冷却壁热流强度达到报警值,甚至事故值;炉缸侵蚀日益加剧,炉缸东南、西南砖衬电偶温度和炉皮温度出现上升趋势,为实现炉缸安全有效运行,防止重特大事故的发生,特制定炉缸安全运行控制应急预案: 一、目的 安全第一、高度重视、技术、管理措施持续改进,实现重要部位安全受控,杜绝重特大事故发生,实现炉缸安全有效运行。 二、成立0号高炉炉缸安全运行管理小组 组 长:任艳军 副组长:冯书更、袁兆锋、冯凯民、许海涛 组 员:各班正副工长、炉前正副班长、补勤班长 责任分工 公司将0号高炉炉缸运行管控纳入到重大风险,炼铁厂、0号炉工段、工长班制定专业检查表,实施三级管控。 工段负责按照规定的频次进行检查和记录相关的运行情况,并每周做出运行情况分析报厂部;负责按照本办法进行异常情况的处置、汇报。 工长严格按规定的频次检查、测温,并做好记录。 炉前维护好铁口,控制铁口深度2100—23 控制措施 密切关注,加大炉缸部位的检查和监测力度: 每班工长要随时关注炉缸热流强度在线监测数据,发现异常升高,在保证安全的情况下,第一时间要到现场用红外测温枪测量炉皮温度,同时查看相应部位的炉衬温度变化情况,做出综合判断,要在交接班跟下班交代清楚炉缸热流强度变化情况。 发现问题第一时间汇报工段、调度,并及时采取措施。 每周五白班工长要对炉缸炉皮重点部位温度整体测量一遍,测量前关闭外冷水两小时后测量,测完后打开,做好记录。(炉皮测温时要两人以上,带煤气报警仪、手电筒,做好确认。) 每班工长要督促水工关注炉缸热流强度、水温差、温度的变化情况。尤其是热流强度异常升高时,铁前、铁后要重点监测。 每周工长对炉缸重点部位的检查,做好记录。对炉缸部位的检查包括:炉皮是否有烧红、冷却水管是否有冒蒸气、热流强度和炉衬温度是否异常、炉皮是否冒火等等。 每周对炉缸运行情况(热流强度、炉皮温度、炉衬温度等)进行统计、梳理、对比,综合分析、总结,对异常点,进行重点关注,汇报铁厂,并积极采取有效可行的措施。 保证炉况的稳定顺行。加强工长的炉况操作和原燃料的管理,做到早调、勤调,做好预知预判。避免或减少炉温、碱度的大幅度波动;杜绝崩悬料、炉凉、难行等炉况的发生。 软水量及软水温度控制:严格按软水温度做好软水量的控制,保证足够的冷却强度。 为保证炉缸热流强度的稳定,正常情况下高炉操作参数控制: 1)、严格控制生铁[Si]:0.30-0.55%, [s]: 0.015-0.025%,参考炉渣碱度R2=1.23—1.30,镁铝比0.60—0.62,铁水热量1465--1495 2)、上部采取布料矩阵抑制边缘,发展中心料制,减缓铁水对炉缸边缘冲刷。 3)、减少富氧目前按小于2500m3/h控制,降低冶强。 加强炉前的出铁组织,搞好铁口的维护。稳定合适的打泥量,保证铁口深度2100—23 调整风口布局,缩小热流强度偏高部位的风口,铁口两侧风口为Ф105*380mm,4#、12#风口为Ф105*380mm 热流强度偏高部位加大冷却强度:铁口区域水管加粗为Ф50mm,高压水冷却,水压不低于1.2Mpa,并对水温差及流量进行在线自动监测(2016.3.13已完成)、东南、西南方向已安装实施炉壳喷淋水(2017.12.16已完成)。 计划下一步配吃含钛炉料护炉。 炉底安装摄像监控,有异常及时采取措施(2016.12已实施)。 计划2018年中修对炉缸进行浇筑。 严格按目前的炉缸热流强度控制。如有大幅升高,要及时采取措施,保证炉缸的安全运行。 13.每月组织高温液相炉缸烧穿事故演练,提高职工事故应急处理能力。 五、处置方案 在炉缸储存铁水的高温区域,通过冷却把炉缸侧壁砖衬中的温度场分布控制在1150℃铁水凝固等温线以下 炉内操作采取措施。以确保炉况顺行,安全生产为前提,生铁含硅控制0.40-0.60%,物理热充足,碱度控制以保证生铁含硫0.010—0.025%,严禁出现二级品。 高炉上部加入护炉料,使〔Ti〕0.1—0.2%,(Tio2) ≥1.5%,维护炉缸,保持热流强度稳定。 炉缸热流强度超过报警值:氧气控制2000—2500m3/h,持续时间8个小时以上,现有措施难以控制, 炉缸热流强度超过警戒值,控制冶强10%,加含铁料护炉,铁后休风堵其上部风口。 炉缸热流强度超过事故值,休风凉炉,休风后监测热流强度达到安全值以内方可送风。 发现炉缸热流强度急剧上升、严重超标,炉皮发红有烧穿危险时,工长负责立即减风到不灌风口为止,按紧急休风进行必要的操作,

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