公司开源节流行动方案(定稿).docxVIP

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For personal use only in study and research; not for commercial use 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 “开源节流、降本增效”行动方案 为了进一步强化各项管理工作,苦练内功,最大限度地 降低无效配置、降低无效消耗、降低无效作业、降低无效占 用,从源头上把住降本节支的关口,努力降低各项成本费用 支出,积极开拓市场,扩大市场占有率,努力增加收入,公 司开展了 2014年度以“开源节流、降本增效”为主题的管理提 升活动,公司确定了活动的总体要求,各单位、部室认真落 实公司“开源节流、降本增效”活动的部署,结合本单位、部 门实际情况,提出了活动目标,制定了具体措施,现汇总公 示,由公司经营管理部对各单位自五月份起进行考核,并根 据考核结果兑现。 总体要求:不断开拓市场,努力增加产品销售量;加强 市场调研,保持合理库存,降低经营风险;努力提高资金周 转,尽量降低资金成本;严格控制生产成本和各项费用,大 力压缩非生产性支出。 具体目标: 、焦化厂 节能:化产车间冷鼓工段凉水塔增加三台变频器,增 加变频器后凉水塔每天节约电能 500度,每年节约电费 80300元;杜绝长明灯,关闭不必要的照明,每天节约 7度 电,每年节约电费1124元;混三皮带增加三通分料器每天 节约90度电,每年节约电费14454元;焦炉上升管水封用 水循环使用,每天节水 10吨,年节约水费15330元; 降本:粗苯工段使用优质洗油, 每月可节约洗油5吨, 多产粗苯15吨,每年多产生经济效益 1363800元;混三皮 带增加三通分料器后减少设备维护,节省齿轮油 160升,锂 基脂20kg,年节省材料费1800元; 3?生产过程中成本控制、质量提升: 化产品原料及水、电、汽的单耗: (1 )焦化厂生产硫酸铵使用的浓硫酸单耗控制在 0.8 吨硫酸/吨硫酸铵; (2) 生产粗苯使用的洗油,在洗油品质有保障的情况 下洗油单耗控制在 0.11吨洗油/吨.粗苯,目前洗油品质不稳 定,洗油单耗在0.12吨以上; (3) 在满负荷生产的情况下, 吨焦耗新鲜水控制在 1.5 吨以下;在满负荷生产的情况下,吨焦耗电控制在 50kwh 以下; (4 )在满负荷生产的情况下,生产使用蒸汽控制在 0.12吨蒸汽/吨焦炭以下,目前焦化厂与甲醇厂共用一条管 线只有一个流量计,目前蒸汽吨耗在 0.26吨左右; 提高化产品的产率,对产量最高的班组进行奖励,对产 量最低的班组进行处罚: (1) 焦油产率达到3.1%以上; (2) 硫铵产率达到1.7%以上; (3) 粗苯产率达到0.8%以上; 通过以下措施,使焦炭质量稳定,达到标准: (1 )保证结焦时间; (2 )控制标准温度; (3 )根据进场煤的实际情况及时变更配煤方案; (4) 每周对皮带秤进行一次校正,确保配合煤的准确 性; 二、洗煤厂 合理组织生产。 在保证安全的前提下,努力提高产能,延长单次生产时 间,有效降低电耗。 结合信息化系统及厂网站,进一步推进无纸化办公。 早调会汇报采用电教设施调用洗煤厂网站数据,另外洗 煤厂信息系统的设备档案、采制化数据、本安信息管理、党 政工作的宣传已全部使用,各会议记录通知等均可从网站查 询。下一步计划在人员定位系统安装到位后,取消现场巡点 检记录本。 加强对外委作业的管理,努力降低外委作业费用。 对刮板机进行技术改造,降低维护费用 50万/年元左 右。 使用电厂等其它单位浓水、废水。 通过增加输水管道,将电厂浓水、甲醇厂冷凝水和部分 循环水、焦化厂部分循环水共计每小时流量 45吨左右,引 入洗煤厂,实现废水再利用并降低生产成本。 三、甲醇厂 加强管理努力降低各项消耗。 根据夏季绿化用水的增加,循环水量蒸发损失较大, 结合甲醇厂运行 7个月来的生产实际情况,2014年甲醇厂 吨甲醇一次水用水量的节能工作目标是 2.8t/t,绩效考核指 标为3.1t/t,吨甲醇可节约用水量为 0.3t/t,全年可实现节约 成本15.3万元(全年计划产量12万吨,一次水按4.25元/m3 计算)。 通过控制除氧器溢流和汽包排污,结合装置运行 7个 月的生产实际情况,2014年吨甲醇脱盐水用量的节能工作 目标是1.5t/t,绩效考核指标为1.8t/t,吨甲醇可节约脱盐水 用量为0.3t/t,全年可实现节约成本 97.2万元(全年计划产 量12万吨,脱盐水按 27元/m3计算)。 在进甲醇界区的蒸汽主管道上设置减温减压装置,将 多余的中压蒸汽减温减压为低压蒸汽后送入焦化低压蒸汽 管网。同时将富余的驰放气全部用来产中压蒸汽,既可以在 保障火炬系统正常运行的情况下,达到驰放气的零排放,又 可以多产2t/h的中压蒸汽,全年可节约成本 120.8万元(6 月份技改安装完成,使用时间按

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