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双头桩机在长江干堤垂直防渗工程中的应用
【摘要】.本文通过双头桩机在长江垂直防渗施工中所遇到的问题,
发现原来施工工艺的不合理性,通过现场观察、分析以及试验确定了
合适的施工工艺并取得了良好的施工效果。
【关键词】.双头桩机;垂直防渗;工艺改进 1. 工程概况. 荆南
长江干堤加固工程,堤身填土由粉质壤土、粉质粘土及砂壤土组成,
局部夹粉细砂,土体不均一,密度偏低,局部含腐植物根及砖瓦碎片,
一般厚度 4~8m。堤基土层主要包括粉细砂、砂壤土、以及粉质壤土、
粉质粘土和粘土。基岩仅在石首河段有零星出露。粉细砂及砂壤土为
相对透水层,粉质壤土、粉质粘土和粘土多形成相对隔水层。.2.
施工技术参数及施工工艺.2.1 施工技术参数。(1)提升搅拌速度(送
浆):1.0m/min (2)转速45r/min (3)泵送浆量:55l/min (4)水
灰比:0.8 (水泥100kg/m,水 80kg/m)(5)水泥浆比重:1.65。
2.2 墙体设计。使用的双头深搅桩机(sjb-ⅱ型)的钻头直径为510mm,
十字型钻头,两个钻头的轴间距为 390mm,移动一次钻机可施工一组
两个连续的桩,每组两个桩之间搭接 120mm,组内最小墙厚 328mm,
相邻两组桩中心距 771mm,相邻两组桩搭接 129mm,组间成墙最小厚
度 339mm。2.3 施工工艺的选择。施工工艺:采用以下四种工艺进行
试验施工。(1)钻进rarr;提升搅拌注浆rarr;下沉搅拌rarr;提升
搅拌注浆;(2)钻进rarr;提升搅拌注浆rarr;下沉搅拌注浆rarr;
提升搅拌;(3)钻进注浆rarr;提升搅拌注浆rarr;下沉搅拌注浆
rarr;提升搅拌;(4)钻进注浆rarr;提升搅拌注浆rarr;下沉搅
拌rarr;提升搅拌。 最后确定每施工工艺流程为:钻进rarr;提升
搅拌注浆rarr;下沉搅拌rarr;提升搅拌注浆rarr;平移 771mm。2.4
施工中发现的问题。但是在施工过程中我们发现,虽然双头深搅
桩机的注浆管在两个钻头之间,组内两根桩搭接 良好,但由于十字
钻头结构所限,加上堤顶填土的含水量很小、土体干硬,造成部分相
邻两组桩桩头部位的搭接处有夹泥现象严重并有蜂窝麻面,有的形成
贯通上下游的泥质通道;有时甚至会出现桩位偏差太大的情况,使桩
的垂直度难以得到很好的保证,这两个主要问题的存在,在很大程度
上影响了防渗墙的质量。对此,我们采取了降低提升搅拌速度、加大
注浆量等措施,但效果仍不十分明显。为解决此问题,我们分析了问
题所存在的原因,通过现场的观察和试验,认为十字钻头加上堤顶填
土的性质造成了施工时的搅拌不均匀,从而形成了桩间搭接处的夹泥
现象,遂对其施工工艺进行了改进,提高了成墙质量,取得了良好的
效果。 .3. 施工工艺的改进. (1)经过现场对双头钻机性能及成桩实
际情况的分析研究,经几次试验以后,我们提出了改进的施工工艺。
经过几次现场试验施工,得出了较为满意的施工工艺。 改进后的施
工工艺流程为:首次钻进rarr;注浆提升搅拌rarr;下沉搅拌rarr;
注浆提升搅拌rarr;平移 390mmrarr;钻进rarr;注浆提升搅拌
rarr;平移 390mmrarr;钻进rarr;注浆提升搅拌 (即先施工 1#、2#
桩,然后 2#、3#桩,然后 3#、4#桩,) 。钻机每次移动一个桩位,
其他施工技术参数不变,简单地说就是两个钻头中,一个在钻进注浆
搅拌,另一个在复搅注浆搅拌(2)经过现场试验,并对桩头部分开
挖检查,效果很好;并且总水泥用量不变,总施工时间没有延长,操
作也简单。后进行取芯检验,所得指标完全符合要求,防渗墙的质量
大为提高,没有发现桩位偏差现象。双头深搅桩机施工工艺改进后,
为了不影响单元放线长度及原施工单元划分方案,钻机每次平移
386mm。.4. 施工工艺改进后的主要优点. (1)部分桩头搭接处的夹
泥现象完全解决。每组桩间的搭接都转化为每组桩的内部搭接,增加
了搅拌的均匀性。(2)完全保证防渗墙的最小厚度大于300mm。每个
桩的搭接都转化为每组桩的内部搭接,最小厚度为 328mm。(3)每个
桩都能充分复搅,复搅的深度有保证。只要控制桩的钻进深度,就可
保证上根桩的复搅深度。(4)由于钻进与复搅都注浆并且注浆量基本
相同,可以使每根桩水泥掺量更均匀,很好的保证了防渗墙质量。
(5)桩的垂直度问题得到了很好的解决,保证了防渗墙的质量,通
过开挖检查以及取芯检验,基本上没有出现桩位偏差现象。. 5. 结
论与建议. (1)实践证明,改进后的施工工艺比较好的解
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