铜钛氰废水治理..docVIP

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铜钛氰废水的治理(1). 铜钛氰废水的治理(1). 铜钛氰废水的治理(1). 铜钛氰废水的治理 (1) 铜酞菁颜料生产过程中产生的压滤母液经过回收 CaCL2后,蒸发冷凝液和冲刷废水混淆,混淆后废水的 CODcr≤1600mg/L; NH3-N≤1000mg/L; Cu2 ≤100mg/L。对混淆废水采用微电解、吹脱、积淀、 A/O 生化法相结合的办理工艺,办理后的废水达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级排放标准。 重点词:铜酞菁 母液 微电解 吹脱 A/O 生化法 江苏某化工厂是以生产铜酞菁为主产品的公司。铜酞菁是生产酞菁颜料,染料 的母体,亦可用作有机导体,光电导,感光性树脂的增感剂,以苯酐、尿素、 氯化亚铜等为原料,经过原料研磨、反响合成、纯化、压滤干燥等工序,生产 出铜酞菁产品。在铜酞菁的纯化过程中产生的压滤母液和冲刷水,色度深,酸 度强,有害物质含量高,办理难度比较大。我公司人员经过对废水的小试,确 定了母液回收氯化钙,混淆废水经过微电解、吹脱、积淀、 A/O 生化法相结合 的办理路线,达到了预期的效果。 污染源剖析 废水来自铜酞菁纯化过程产生的压滤母液和混淆废水。压滤母液的水量为 3 20m/d ,主为废盐酸,盐酸的含量大概在 10%左右。混淆废水的水量为 3 1500m/d ,废水中主的污染物为铜酞菁颜料、氨氮、铜离子和酸度,废水呈蓝色。混淆废水的水质如下: 表 1 混淆废水水质一览表 Table one the schedule of mixed wastewater quality 水质指标 CODcr BOD5 NH3-N Cu2 pH 色度 质量浓度( mg/l ) ≤1600 ≤500 ≤1000 ≤100 1~ 2 倍 办理工艺、构筑物及设施 压滤母液的办理 压滤母液中盐酸的含量比较大,直接中和办理排放,办理费用高,资源浪费 大。考虑到生产中需用 CaCL2产品,并且求的纯度也不高,经过考察,决定用石灰膏中和后回收 CaCL2,工艺流程如下: ( 1)压滤母液经过收集进入中和槽,和投加的石灰膏进行中和反响。中和槽为 3 钢混构造,有效容积 20m,内设搅拌机 2 台,提升泵 2 台。 ( 2)反响上清液提升进入蒸发浓缩釜,蒸发液经过冷凝后进入调节池,浓缩液进入结晶槽。浓缩釜采用链排炉加热,为减少煤的用量,采用负压蒸发的方 3 式,余热进入烘炉。浓缩釜 1 只,碳钢防腐,有效容积 10m。 ( 3)结晶槽在烘炉中烘干后,既是成品 CaCL2。 混淆废水的办理 混淆废水中含有铜酞菁颜料、氨氮、铜离子,废水呈强酸性。办理流程如下: 3 ( 1)调节池为钢混构造,花岗岩防腐。设计 HRT=6h,有效容积 375m。配备化工离心泵 2 台,不锈钢泵前水箱 2 只。 ( 2)铜酞菁颜料的分子构造很稳定,必须将颜料的发色基团氧化后,才能除去其对环境的不良影响,考虑到废水呈酸性,因此利用微电解塔对其进行氧化复原反响,并且也能够置换废水中的铜。微电解塔内填充铁屑和焦炭,使其分别作为微电池的阴阳两极,电极反响产生的新生态 H,能与颜料中的多种组散发 生氧化复原反响,损坏废水中的发色物质和发色构造。微电解塔设计 HRT=6h,200%的回流率,铁屑和焦炭的质量比为 1: 1。微电解塔 2 只,碳钢防腐,配循环泵 2 台,空压机 2 台。 ( 3)废水中的氨氮含量较高,往常的生化办理法对氨氮的降解率只有 70%~ 80%,所以纯真采用生化法办理难以达到理想效果。并且生化法对污水氨氮浓 度有一定求,质量浓度在 1000 mg/L 以上时会使微生物中毒,进而影响生化系统的去除效率。因此,必须采用一种确实可行的预办理方法,先去除部分氨 氮,使废水中的氨氮浓度降至 140mg/L 以下,再采用生化办理方法去除残留氨氮,以达到最终去除氨氮的目的。因此对 70%的废水先采用吹脱的方法,使氨 氮含量降低,再和剩余废水一同进入生化办理系统。吹脱时先将废水的 pH 值调 到 10,然后鼓气吹脱,气水比为 2500:1。本设计采用穿流式筛板吹脱池,池内筛板孔径 6 mm,筛板间距 300 mm。水自上向下喷淋,穿过筛孔流下,空气则自下向上流动,控制空塔的气流速度达到。吹脱池 1 座,钢混构造,配备离心风机 2 台,喷淋泵 2 台。 ( 4)吹脱后的废水和剩余废水混淆后进入反响池,此时废水的 pH值在 9 左右,能够生成 Fe(OH)3 积淀,因为铜离子能使生物酶失去活性,对生物氧化系统有毒性效应,为彻底去除废水中的铜,加入硫化钠,以生成硫化铜积淀。反 应池和初沉池合建, 1 座,钢混构造。反响池 HRT=30min,初沉池 HRT=2h,池内安装 φ80 的玻璃钢斜管。 5)积淀上清液进入 A/O 生化系统, A/O

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