商用车内呼吸气室驻车制动力衰减原因及试验方法.docxVIP

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商用车内呼吸气室驻车制动力衰减原因及试验方法 摘要:为了解决内呼吸气室制动力衰减问题,文章以商用车制动系统作为研究对象,介绍了制动系统所用气室类型,对常用膜片弹簧复合气室的结构及工作原理进行分析,对比内呼吸气室和外呼吸气室的优劣势。进而得出配置ABS的车辆驻车时产生背压的原因,分析出内呼吸气室驻车制动力衰减的原因,并通过台架试验进行验证。针对商用车内呼吸气室驻车制动力衰减的问题,提出两种解决方案,经过试验验证,两种解决方案可有效解决商用车驻车制动力衰减的问题。 前言 为适应国内商用车的运行环境,降低车辆制动系统故障率,商用车用制动气室逐步由外呼吸结构发展为内呼吸结构。内呼吸气室解决了气室驻车腔空气清洁度的问题,提升了整车制动系统的可靠性。随着ABS控制系统的广泛应用,内呼吸气室结构同时带来了驻车制动力衰减的问题。 针对内呼吸气室所带来的驻车制动力衰减问题,本文对驻车制动力衰减的原因进行了分析,最后提出了驻车制动力衰减的解决方案。 1 气室结构分析 制动气室分为膜片气室和膜片弹簧气室 膜片弹簧复合气室在驻车制动时,弹簧腔在弹簧作用下容积变大 1.1 外呼吸气室 外呼吸气室是将驻车腔与行车腔(复位弹簧侧)用气管进行连接,由于行车腔(复位弹簧侧)与大气相通,因此外呼吸气室可以保证驻车制动时驻车腔弹簧侧腔体与大气相通,可以有效避免驻车时由于驻车腔有负压而产生的驻车制动力衰减 1.2 内呼吸气室 为了取消呼吸气管,提升制动气室的可靠性,内呼吸气室开始广泛应用。内呼吸气室的原理是在驻车腔推杆内部增加呼吸阀,在驻车腔执行驻车操作时,驻车腔从行车腔11口吸气,避免驻车腔由于膜片推出而产生背压。 1.3 内外呼吸气室优劣势分析 外呼吸气室的呼吸管直接将驻车腔和大气相连,因此其优势在于驻车腔压力始终为0,驻车腔无背压产生,无驻车制动力衰减的问题,其劣势是气室驻车功能失效率增加;内呼吸气室的驻车腔需要从行车腔吸气,由于驻车腔不与大气直接相通,其优势在于外界的杂物无法进入驻车腔,气室可靠性提升 2 ABS电磁阀导致的背压分析 根据法规要求,目前的车辆均需要配置ABS系统,因此在制动回路中需要增加ABS电磁阀来实现制动力调节,原理见图4所示。 当制动气室11口与继动阀2口之间无ABS电磁阀时,驻车腔可以通过气室11口从行车继动阀3口吸气,气室驻车腔无背压;而当回路中增加ABS电磁阀时,电磁阀本身的特性使得驻车腔无法通过ABS电磁阀来进行呼吸,导致驻车腔产生背压。 因此当制动系统配置ABS控制系统时,由于ABS电磁阀的特性,气室的内呼吸回路被隔断,导致驻车腔产生背压,影响整车的驻车制动性能。 3 内呼吸气室制动力衰减试验 为了验证在行车回路中增加ABS电磁阀后制动力衰减程度,需要搭载试验台架进行试验。 3.1 试验台架原理 模拟整车管路连接原理,设计台架原理,将气室11口增加ABS电磁阀,在12口接入驻车曲线测试气源,在气室推杆上连接推杆里测试装置,对气室推力进行测量。 试验过程:试验过程按照气室驻车制动力特性曲线测量方法进行,试验过程ABS进气口与大气相通。 3.2 试验对比分析 经过对比试验可知,在增加ABS后,推杆行程在45 mm时驻车制动力衰减超过10%。由此可知,增加ABS后整车的驻车制动性能降低幅度较大。 4 解决方案 针对配置ABS且采用内呼吸气室的车辆,降低驻车腔背压,对提升驻车制动力效果明显,可通过以下措施消除或降低驻车腔的背压。 4.1 驻车回路取消差动功能 当主车回路中采用非差动功能的继动阀时,在松脚刹时驻车腔推杆已推出,当行车制动气压降低到呼吸阀打开时,驻车腔可以通过行车腔吸入足够的空气来消除驻车腔背压;采用非差动式继动阀可有效缓解复合气室的驻车腔背压问题。 4.2 驻车回路增加单向阀 在驻车继动阀3口和气室行车腔之间增加一条回路,同时在该回路中同时增加单向阀,保证气流只能从驻车继动阀3口流向气室11口,而在行车制动时,由于单向阀的作用,压缩空气只能进入气室行车腔,无法从驻车继动阀3口排气。 在行车制动时由于单向阀的作用,在行车制动过程中无影响;当执行驻车制动时,驻车腔可以通过气室11口、单向阀,从驻车继动阀3口进行呼吸,确保驻车腔中无背压。 经试验,更改前驻车腔回路的压力为-50 k Pa,而在驻车回路增加单向阀至驻车继动阀3口的管路后,驻车腔压力为+8 k Pa,驻车力衰减问题得到有效降低。 5 结论 (1)对内呼吸结构气室及ABS电磁阀特性分析,得出驻车制动力衰减的原因,为解决内呼吸气室的制动力衰减提供参考依据。 (2)提出两项改善措施,经验证改善效果明显,措施可行。

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