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调整减水剂组分以改善混凝土滞后泌水的方法
引言
高性能混凝土拌合物性能很大部分取决于水泥、骨料、矿物掺合 料及减水剂的质量。特别是水泥,以往供应不紧张,熟料的来源相对 固定,调整减水剂与水泥的适应性后配方可以保持稳定。 但目前水泥
供不应求,部分水泥厂家采用东南亚的进口熟料,熟料成分变化,降 低了减水剂与水泥的匹配性,导致了部分混凝土拌合物性能无法满足 现场要求。在实际施工中发现某铁路工程混凝土拌合物流动性、 粘聚
性、保水性、色泽及柔和度均良好,但是混凝土拌合物放置几分钟后 出现滞后泌水。探究其原因中发现所有原材料的检测指标均满足铁路 混凝土验标规定,通过对水泥与减水剂的适应性试验发现, 水泥浆体 存在滞后泌水现象,对比水泥的化学分析报告,初步判定为水泥缺硫 (S03含量偏低)、C3A偏低及碱含量明显偏高导致与减水剂不适应。
在混凝土所有材料全检指标满足混凝土验标的前提下,除水泥外 其它材料、配合比保持不变,选择四个不同厂家生产的同品种、同标 号的水泥,在试验室拌制混凝土,检测其坍落度、含气量、容重、和 易性。
本文根据不同水泥拌制的混凝土和易性的差异并与水泥的全检 报告、质保书中水泥的化学组分进行比对分析, 找出不同水泥化学组 分之间的差距,探索水泥本身的组成成分引起混凝土滞后泌水的原 因,采取如下措施:①普通聚羧酸高性能减水剂中复配其他组分来调 整混凝土性能;②引入功能单体调整减水剂的分子结构合成抗滞后泌
水型减水剂解决混凝土滞后泌水问题
1试验
1.1试验原材料
義L水淀■也学即应
洋号
水泥
絳
3
屉合树种晏夙樓呈
1
備
0.94
3.曲
2
1.M
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5.46
0.4
石厌石、耕黑歩応观
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3
1.55
174
3.S5
二水石雷
4
1.14
2.0^
STd
原材料:四种P.O.42.5水泥,具体化学组成见表1;细度模数为2.7 河砂,H区;粗骨料为5~ 16mm、16~31.5mm二级配;粉煤灰为F 类H级;自来水;普通聚羧酸高性能减水剂成品,掺量 1%。甲基烯
丙基聚氧乙烯醚(HPEG),重均分子量2400,工业级;2-丙烯酰胺 基-2-甲基丙磺酸(AMPS),工业级;丙烯酸(AA ),工业级;巯基 丙酸(MPC),工业级;双氧水(HP),分析纯;氢氧化钠,化学纯 试剂;硫代硫酸钠,工业级;六偏磷酸钠,工业级;三聚磷酸钠,工 业级;柠檬酸钠,工业级;硫酸铝,工业级。
1.2混凝土配合比
试验采用C35承台配合比,具体配合比见表 2。
X2混凝土配含比山亦
诫*拥
280
IX
1037
1砂
1.3试验方法
(1)水泥净浆流动度测试
根据《混凝土外加剂匀质性试验方法》(GB/T8077-2012)中规定的 方法测定水泥净浆流动度,水灰比为0.29,减水剂掺量均按折固掺量 计。
混凝土坍落度/流动度测试
根据《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2016)中 的规定进行混凝土坍落度/流动度测试。
混凝土抗压强度测试
根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)中的 规定进行混凝土抗压强度试验。
混凝土电通量测定
根据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
(GB/T50082-2009)中的规定进行混凝土电通量测定
2结果与讨论
2.1四种不同水泥拌合混凝土性能
根据表2配合比拌制混凝土,使用施工工地实际使用的普通聚羧酸
减水剂,为充分发挥减水剂的作用排除搅拌时间不足的影响, 将搅拌
时间均设置为180s,混凝土拌合物性能见表3。
衷已也牡土胖脅轴性罷
序号
水泥
含勺屋〔啦
1
测1
39
3400
5
沁
2360
料規淄后的水、说动度应 煤戒性一嗟
斗
2^5
i.7
2410
对混凝土拌合物性能的比较发现:不同厂家的水泥对混凝土拌合物
的影响较大,在坍落度、含气量基本变化不大的情况下, SN1容重明
显偏低,出现了滞后泌水、保水性差的现象。
根据表1对四个厂家的水泥化学组分分析可知:SN1的SO3含量明 显偏低,C3A含量偏低,碱含量偏高,混合材掺量较高; SN2、SN4 数据基本一致;SN3介于SN1禾口 SN2、SN4之间。SN2、SN4拌制 的混凝土拌合物性能良好,SN3次之,使用SN1拌制的混凝土出现 了滞后泌水、保水性差。
由此初步得出水泥缺硫(SO3含量偏低)、C3A偏低及碱含量明显 偏高造成水泥与减水剂不适应是导致混凝土拌合物性能滞后泌水、 保 水性差的主要原因。
2.2减水剂组分调整及其混凝土性能
2.2.1减水剂组分调整
聚羧酸减水剂常规添加剂主要有缓凝组分、保水组分、引气组分、 激活组分。通常是由母液添加各种其它组分复配而成, 母液基本采用 几个大的品种,在母液固定的前提下,混凝土性能的调整基本是根据 材料的品质而
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