- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE 1
PAGE 1
变频技术转炉倾动同步控制改造
本文针对转炉倾动运行中出现的异常现象,对掌握系统进行了改造。文中对改造设计做了阐述,改造后系统经测试效果良好。 1引言 新余钢铁公司经三期技改新建2座容量210t转炉自试车成功后,倾动运行过程中经常出现不正常现象.详细问题如动态性能较差,平稳性不佳,对设备冲击较大;倾动过程中牢靠性不足,在遇到冻炉的状况时,会出现转炉颠覆的状况。倾动运行不正常严重影响了生产节奏,为此对倾动掌握系统进行技术改造。 2改造内容及功能实现 2.1转炉倾动工艺及掌握 转炉倾动机构采用全悬挂型式,力矩平衡机构为扭力杆装置转炉倾动机构采用4台交流电机传动,两级减速机,可驱动转炉本体在3600的范围内转动转炉的倾动角度由编码器测量在正常晴况下,4台电机同时卜作当台出现故障时,剩下的3台仍能维持一个班的生产;当2台出现故障时,剩卜的2台仍能维持一炉钢的生产。倾动结构如图1所示。 2.2倾动同步掌握实现 为保证倾动稳定运行,实现4台电动机同步启动、制动及同步运行,选用4台西门子矢量型变频器6SE70驱动4台电机来实现同步掌握,变频器和PLC之间通过PROFIBUS-UP现场总线进行通讯,实现变频器与PLC之间数据、状态的准时传递。系统采用西门子57-400PLC掌握。每台电动机通过编码器将速度信号反馈给变频器构成一个相对独立的闭环掌握系统。依据掌握需要4台变频器均可任选l台为主系统.当PLC发出倾动命令和给出倾动掌握速度信号时,主系统生成一个积分重量给定值发送给其它3个从动装置,使从系统的斜坡上升依据主系统的曲线上升,以此来确保从系统始终跟随主系统,实现转炉倾动4台电动机精确快速同步进给,抑制各种扰动、摄动对系统的影响.达到电机动态负荷平衡。掌握方案如图2所示。 本文针对转炉倾动运行中出现的异常现象,对掌握系统进行了改造。文中对改造设计做了阐述,改造后系统经测试效果良好。 1引言 新余钢铁公司经三期技改新建2座容量210t转炉自试车成功后,倾动运行过程中经常出现不正常现象.详细问题如动态性能较差,平稳性不佳,对设备冲击较大;倾动过程中牢靠性不足,在遇到冻炉的状况时,会出现转炉颠覆的状况。倾动运行不正常严重影响了生产节奏,为此对倾动掌握系统进行技术改造。 2改造内容及功能实现 2.1转炉倾动工艺及掌握 转炉倾动机构采用全悬挂型式,力矩平衡机构为扭力杆装置转炉倾动机构采用4台交流电机传动,两级减速机,可驱动转炉本体在3600的范围内转动转炉的倾动角度由编码器测量在正常晴况下,4台电机同时卜作当台出现故障时,剩下的3台仍能维持一个班的生产;当2台出现故障时,剩卜的2台仍能维持一炉钢的生产。倾动结构如图1所示。 2.2倾动同步掌握实现 为保证倾动稳定运行,实现4台电动机同步启动、制动及同步运行,选用4台西门子矢量型变频器6SE70驱动4台电机来实现同步掌握,变频器和PLC之间通过PROFIBUS-UP现场总线进行通讯,实现变频器与PLC之间数据、状态的准时传递。系统采用西门子57-400PLC掌握。每台电动机通过编码器将速度信号反馈给变频器构成一个相对独立的闭环掌握系统。依据掌握需要4台变频器均可任选l台为主系统.当PLC发出倾动命令和给出倾动掌握速度信号时,主系统生成一个积分重量给定值发送给其它3个从动装置,使从系统的斜坡上升依据主系统的曲线上升,以此来确保从系统始终跟随主系统,实现转炉倾动4台电动机精确快速同步进给,抑制各种扰动、摄动对系统的影响.达到电机动态负荷平衡。掌握方案如图2所示。 本文针对转炉倾动运行中出现的异常现象,对掌握系统进行了改造。文中对改造设计做了阐述,改造后系统经测试效果良好。 2.3倾动抱闸掌握改进 原系统倾动抱闸的掌握完全由PLC通过延时来实现,其小足之处在于在延时时间内变频器力矩还没有建立起来就执行抱闸松升指令,出现转炉倾覆、钢水倒出等严重事故。因此不能南PLC来推断何时松闸。经过分析,抱闸掌握改为对变频器内部进行力矩推断和PLC延时两个条件同时满意,即通过检测转矩电流推断力矩建立.起来后才允许松闸。经调试分别设定变频器制动参数为:P610=K242(制动阈值参考量为转矩电流);P611=45%(抱闸打开条件检测电流百分数)。变频器设定转矩电流为制动阈值参考量,阈值掌握数字输出作为抱闸掌握条件之一。如图3所示。 3改造效果 改造前时转矩变化有波动,经过改进后效果比较明显,转矩平滑,4台电动机同步性全都,动态响应比较快.转速实际值基本与跟踪
文档评论(0)