生石灰工业废水氨氮处理工艺.docxVIP

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生石灰工业废水氨氮处理工艺 随着国民经济的快速增长和生活水平的提高,人们对水的需求量不断增加。同时,由于城市化的生活方式和工业化的快速发展,污水排放量也相应增多,由于污水中有害物氨氮对环境污染和水体富养分化,给生活和工业用水的处理带来了较大的困难。对废水中氨氮的处理有较多的不同处理方法,常用的处理技术有化学中和法、化学还原法、化学沉淀法、折点氯化法、氨吹脱汽提法、液膜法、离子交换法、藻类处理法、土壤浇灌法、生物脱氮法等等,主要是依据不同的实际状况选择不同的处理方法,并有不断研究开发新的脱除处理技术,以达到更好地去除氨氮的目的。工业氨水厂废水中的氨氮主要是氨以及铵盐,本文依据这一特定的氨氮进行试验室去除处理试验,并用于生产实践,结果较为满足。 1、试验部分 1.1 试验原理 工业氨水厂废水中的氨氮主要是氨以及铵盐,用生石灰与废水中的NH4+反应生成NH3,反应式如下: 反应生成的氨气,易溶于水,用鼓风机将其从废水中曝气吹出(曝气吹脱法),并回收利用,即可去除废水中的氨氮。 1.2 设备及用具 鼓风机:鼓风量60L/min,2台; 桶:20L; 气体盘管分布器; 氨氮检测仪。 1.3 试剂及废水 生石灰;工业氨水厂生产废水。 1.4 试验方法 量取15L废水倒入桶内,加入一定量的生石灰,把气体盘管分布器接上鼓风机置入桶底部,在室温下进行吹风曝气,待一定时间后用氨氮检测仪检测废水中的氨氮量,记录处理前与处理后的氨氮含量。 2、结果与争论 2.1 曝风量和曝气方式的影响 曝风量和曝气方式的能耗主要是电能,考察目的在于保证废水达标的前提下,尽可能降低一定的能耗。按试验方法进行试验,在总风量不变的状况下,用1台鼓风机或2台鼓风机进行曝气。试验结果如表1所示。 从表1中可见,相同的风量(用2台鼓风机时,曝气用时比用1台鼓风机少一半),得到的结果基本上是相同的。在氨氮含量、废水体积相同下,加入等量的生石灰处理剂,处理效果在于曝气总风量,总风量越多处理效果越明显,与曝气方式影响不大。经多次反复试验结果表明,在上述氨氮含量、废水体积的状况下,用2台鼓风机时需曝气时间约为4h以上,本试验采用曝气时间为4.5h,为肯定保证处理废水达标,并尽可能降低一定的能耗,一般采用曝气时间为5h。 2.2 生石灰用量的影响 从理论上看,生石灰用量越多处理效果越好,但过量太多除了铺张之外,生石灰在水中也生成一定量的碱性水,给后续处理增加难度。以上的化学反应式变为: 考察生石灰用量的影响的目的主要是加入合适的生石灰量,在达到排放标准的前提下获得最佳综合效益。生石灰用量的试验结果如表2所示。 选用以生石灰作为废水中氨氮的处理剂进行工业处理废水,能够达到工业废水中氨氮脱除的效果,而且效果很好。在等同条件下,经换算,当废水中的氨氮与氧化钙质量比为1︰35时效果比较好。 2.3 熟石灰的影响 用熟石灰代替生石灰进行试验,试验结果如表3所示。 从表中可见,在等同条件下,用熟石灰做处理剂处理效果较差。因此本试验采用生石灰做处理剂。 2.4 曝气时间的影响 按以上最佳工艺条件进行试验,即在废水量(L)︰风量(L/min)=1︰8,氨氮量︰氧化钙质量比=1︰35,温度为室温的状况下,进行不同氨氮浓度曝气处理对曝气时间的影响试验。试验结果如表4所示。 从表中可见,取不同氨氮含量的废水,按最佳条件进行的试验,处理效果都比较抱负,但随着氨氮浓度的增加,曝气处理的时间也应适当的增加。 3、生产应用 用生石灰做处理剂,去除工业氨水石废水的氨氮,最佳工艺条件为:氨氮量︰氧化钙质量比=1︰35,废水量(L)︰风量(L/min)=1︰8,温度为室温,曝气时间一般5h左右。将此工艺应用于实际生产,并设置生产工艺流程如图1所示。 经生产实际证明,该方法用于某制备工业氨水所产生的废水,去除氨氮的效果基本上达到试验室试验效果。 4、结论 污水中氨氮的处理技术各工艺都有各自的优势与不足,工业氨水厂废水氨氮采用生石灰做处理剂(曝气吹脱法),经试验及生产实际运用,曝气吹脱效率高,运行稳定,需要的处理原料资源丰富,价格廉价而且简单得到,工艺简洁,简单运行操作,处理效果好。缺点在于动力消耗大,塔壁易结垢。

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