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电脱盐乳化废水处理装置废渣的应用
中国石油兰州石化公司炼油厂(以下简称兰州石化炼油厂)加工原油主要以长庆、X省、南疆、北疆、吐哈、哈萨克等原油为主,原油经2套常减压装置电脱盐系统处理后,电脱盐废水需先送至下游电脱盐乳化废水处理装置进行油、水、渣三相分别,分别后的污油送至延迟焦扮装置进行回炼加工、合格污水送至工业污水处理厂处理、废渣作为“三废”出厂。近年原油逐步劣质化,电脱盐乳化废水处理装置废渣(以下简称废渣)逐年增多,一方面“三废”出厂费用逐年增加,另一方面原油加工损失不断上升。考虑环保与挖潜增效方面的要求,20XX年8月开始,兰州石化炼油厂选择在300万t/a重油催化裂扮装置(以下简称FCC装置)上进行废渣掺炼加工,掺炼后FCC装置运行稳定,相关设备未发觉变化,液体收率、油浆收率、生焦量等主要技术指标未发生明显变化。 1、电脱盐乳化废水处理装置 1.1 工艺流程 油水分别单元在兰州石化炼油厂2套常减压装置的电脱盐乳化废水输送至装置的过程中,首先加入清油剂,打破污水中水包油的状态,使微小颗粒产生絮凝,增大至肉眼可见状态。然后依据油、渣、水的密度不同而进行分别。分别后合格污水排放至工业污水处理厂,油渣送至油渣分别系统进一步分别。 油渣分别单元在第1次清油剂分别后,为严格保证废渣含油量达标,将混合污油、废渣输送至油渣分别罐,加入清油剂F(作用原理与清油剂相同),进行2次分别,分别完成后,合格污水由油渣分别罐底部排放至污水处理厂,污油由转油泵送入污油储罐,废渣由转渣泵送入废渣储罐,最终污油送至延迟焦扮装置作为焦炭塔顶急冷油进行回炼加工、废渣全部作为“三废”出厂。 1.2 废渣产量及性质 由表1可见,20XX年1月—20XX年7月废渣产量逐步增加,月均量达到635.17t。 由表2可见,废渣中油含量较高,其残渣大部分属于有机物,可作为重油加工装置的原料进行掺炼加工。同时,废渣含水量大且黏稠,水与残渣不易分别。因此,废渣加工前必需在罐区进行充分的静置与升温脱水,最终根据含水量要求在中间罐区进行掺调。由于废渣中的水无法完全分别,输转与掺调过程中需避免进入高温储罐或通过高温热油机泵,否则,简单造成装置内高温重油机泵抽空或机封泄漏。 2、废渣在FCC装置上的应用 2.1 方案及流程 方案 据废渣的性质,打算将废渣先低比例、匀称掺入催化原料蜡油的中间储罐,再输转至FCC装置进行加工。废渣掺入比例[m(废渣)/m(催化蜡油),以下简称掺调比]可依据催化原料蜡油中间储罐含水质量分数不大于1.8%的要求进行敏捷掌握。 流程 (1)电脱盐乳化废水处理装置新增设管输流程,将废渣先输转至罐区,使用4台1000m3储罐进行接收,确保1台储罐接收、2台储罐沉降脱水、1台储罐输转的连续运行模式。 (2)储罐接收废渣后,通过盘管加热升温至80℃以上,再进行静置脱水。 (3)脱水完毕,废渣按掺调比不大于1%的比例连续、匀称的掺入催化原料蜡油中间储罐。 (4)催化原料蜡油中间储罐中原料馏程与含水量分析合格后,送至FCC装置进行加工。 2.2 加工状况 20XX年8月25日,8月28—29日,FCC装置分别进行废渣掺炼加工试验。催化蜡油原料中掺入废渣总量为78.91t,掺调比为0.66%。掺炼废渣后,原料泵运行、装置操作、产品质量、产品分布均未发觉异常。 20XX年9月,该FCC装置开始连续掺炼加工废渣。由表3可见,20XX年9月—20XX年4月,月均废渣加工量为757t。 2.3 应用效果 20XX年9月至20XX年4月,FCC装置掺炼少量北疆稠油,原料性质较前略有下降,造成掺炼比[m(原料渣油)/m(原料蜡油+原料渣油),下同]小幅下调。由表4可见,20XX年9月—20XX年4月(掺炼废渣)的结果与20XX年1—7月(未掺炼废渣)相比,二者FCC装置主要技术指标包括催化剂单耗、产品分布均未发生明显变化。因此,适量加工废渣对FCC装置不会造成影响。 由表5可见,20XX年9月—20XX年4月,废渣产量为6053t,全部由FCC装置加工,根据废渣含水质量分数为36%进行计算,可削减原油加工损失0.065%。 3、结论 对兰州石化炼油厂常减压装置废渣进行了分析,并针对其油含量、水含量高,残渣大部分为有机物,水与残渣不易分别等特点,将其低比例掺入催化原料蜡油的中间储罐,并在FCC装置进行掺炼加工。掺炼废渣后,FCC装置运行稳定、催化剂单耗、产品分布均未发生明显变化,可削减原油加工损
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