化工安全操作与防火防爆安全技术.pptVIP

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化工安全操作与防火防爆安全技术 第一页,共四十二页。 一、概述 二、事故案例及原因分析 三、安全操作与防火防爆安全技术 第二页,共四十二页。 化工行业已成为五大高危行业之一(矿山、建筑、化工、烟花爆竹制作和道路机动车辆驾驶)。在化学工业生产中,采用的原料或生产出的中间体和化工产品,大都是可燃或易燃物质。这些物质以不同的状态与空气形成爆炸性混合物。若在较小的着火源作用下能引起严重的燃烧和爆炸事故。尤其是在现代化学工业生产中,生产连续性强,处理危险物品种数量大,生产方法多,工艺流程复杂,而且一般都在高温、高压、高速、真空、低温或负压等复杂的工艺条件下操作。因此很容易发生泄漏、喷溅、腐蚀、着火、爆炸等事故。一旦事故发生,将会造成人员伤亡、设备设施及建筑物毁坏, 一、概述 第三页,共四十二页。 甚至造成生产中断。 据有关方面报道:2011年,中国石油石化产业共发生各类事故179起,事故共造成149人死亡,1234人负伤和5人失踪,其中,死亡最多的集中在化工管道等设施的爆炸、城市天然气管道老化、储气罐违规维修等事故中。从化工事故统计看,国内化工产业共发生了66起事故,死亡72人,伤957人,失踪2人,其中化工厂爆炸事故占总事故的42.42%。从引发事故的原因看,自然灾害造成的事故占7.58%;管理不善和设备老化造成的事故占9.09%。其他事故基本上都是违规施工、违章操作所致。 一、概述 第四页,共四十二页。 案例1:1984年4月26日,前苏联切尔诺贝利核电站4号机组发生爆炸,造成31人当场死亡,大量强辐射物质泄漏,成为人类和平利用核能史上的一次大灾难。直至2003年4月,乌克兰共有250万人因切尔诺贝利核事故身患各种疾病,其中包括47.3万儿童。核事故发生后的今天,在乌克兰的核受害者中最常见的甲状腺疾病、造血系统障碍疾病、神经系统疾病以及恶性肿瘤等。 事故主要原因:第4号机组的操作人员不顾安全纪律,严重违反操作程序,他们急于完成一次实验,悍然切断所有安全保护设备,这样相当于把汽车的刹车、方向盘全部移除,同时踩足油门,完全没有控制, 二、事故案例及原因分析 第五页,共四十二页。 二、事故案例及原因分析 发生灾害在所难免,结果使燃料棒破裂而导致堆芯熔毁的事故,熔融的燃料碎片与沸腾水因快速的化学反应而产生水蒸气爆炸,热碎片及火焰有反应堆厂房顶部窜出,造成厂房附近多处失火,反应堆的辐射物质外泄到大气中,随风飘散。 案例2:1984年12月,美国联合碳化物公司在印度中央邦首府博帕:尔市的一家农药厂发生45吨剧毒的甲基异氰酸酯泄漏事故,死亡2500余人,20万人中毒受伤且其中大部分人双目失明,67万人受到残留毒气的影响,大批牲畜死亡,空气、水源受到严重污染。 事故主要原因: 第六页,共四十二页。 一个45吨的甲基异氰酸酯储罐受外界影响,温度升高,造成压力急剧升高,安全阀失灵破裂,加上报警系统失灵,紧急处置系统失效,气体排放时火炬又未能点燃,终于酿成了至今为止全世界化工行业最大的一次化工安全事故。 案例3:1993年8月,广东省深圳市清水河某公司危化品仓库发生特大爆炸火灾事故,死亡15人,重伤34人,轻伤107人,直接经济损失达2.5亿元。 事故主要原因: 公司违规将干杂仓库改作危化品仓库,而且库内危化品存放严重 二、事故案例及原因分析 第七页,共四十二页。 违反危险化学品储存安全要求。仓库内混存的氧化剂与还原剂接触,是这次特大爆炸火灾事故的直接原因。 案例4:一九八一年五月十五日下午,浙江某厂油气化车间2#油气化炉停车检修完毕投油开炉,2时20分变换气合格,送合成车间7#压缩机,按工序送铜洗工段,2时33分铜洗气合格后送合成,当合成打开配氮阀:约5分钟,合成车间即发生系统性化学爆炸。爆炸时,2名工人不幸当场死亡,另1名因严重烧伤,抢救无效于当晚死亡,同时造成3人重伤,16人轻伤。爆炸事故造成7#压缩机彻底炸毁,缸体阀腔大部分炸飞,其中一气阀阀座击穿厂房屋面飞出室外,一块重约 二、事故案例及原因分析 第八页,共四十二页。 30Kg的碎片飞离原位达87米。3#铜液塔顶操作平台有一块20Kg的钢板飞离塔顶远达100多米,塔体从框架坠落。陷入地下一米多深。7#压缩机主辅机、3#铜液塔、2#碱液塔等15处着火燃烧。合成主厂房、铜洗厂房以及框架、配电室等构建物均遭到不同程度的破坏,电气、仪表装置大部分被烧毁或震坏。门窗玻璃全部被毁,事后在抢修中,需更换门窗玻璃达三吨之多。这次爆炸威力约等于400~2000KgTNT炸药当量,经济损失达400万元。 爆炸事故原因:根据当时工况和记录表明,水洗气中含氧量超标,高达5~11%(正常生产要求低于0.2%),形成爆炸性混合

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