热电厂主蒸汽管道振动原因分析及治理.docxVIP

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热电厂主蒸汽管道振动原因分析及治理 摘要:在热电厂运行过程中,主蒸汽管道发生振动的主要原因是主蒸汽管道的 固有频率和激振力频率一致,进而使得主蒸汽管道发生共振现象。通过对主蒸汽 管道进行模态分析、应力校核计算,技术人员通过增加主蒸汽管道减振装置,以 此来改变主蒸汽管道的固有频率,这样能够避免管道产生共振现象,并且主蒸汽 管道振动幅度显著降低。 关键词:热电厂;主蒸汽管道;振动原因分析;治理 引言 目前,燃煤热电厂仍然是我国电力和热力生产的主要形式,主蒸汽管道作为 汽水系统的主要管道,直接关系着热电厂的安全运行,主蒸汽管道在运行过程中 会出现各种故障问题,最为常见的是主蒸汽管道的振动故障。本文主要以某热电 厂主蒸汽管道为例,系统性地分析了该厂主蒸汽管道振动产生的原因,并提出了 治理主蒸汽管道振动的具体措施。 1管道振动分析 管道振动是影响管道相连接设备正常运转、造成管道材质疲劳损伤、影响管 道测量装置记录数据的重要因素。管道振动还可能导致管道局部应力超标、管道 材质加速老化,严重时还可能引起焊口开裂,局部产生较大变形,最终引起管系 失效。引起汽水管道振动的主要原因为分两大类:一是管道系统自身原因,另一个 是管道系统外因素。管道系统自身原因包括管道布置设计是否合理、管道内流体 状态是否正常;管道外因素主要包括管道所连接设备是否振动、地震载荷、风载荷 等。消除汽水管道振动主要有以下几种方法:改变管道系统布置,改变管道内介质 流动状态,改变管道结构刚度、阻尼等。改变管道系统布置一般成本较高,耗费 的时间较长,改变管道内介质状态往往需要改变机组运行工况,所以通常情况下 会选择改变管道阻尼或管道结构刚度来治理管道振动。某热电厂投运一段时间后, 为了能够有效地减少主蒸汽调节门的节流损失,实现提高机组发电效率的目的, 将主蒸汽管道由单阀运行方式改造成为效率较高的顺序阀运行方式。机组以顺序 阀方式运行时,主蒸汽管道振动的幅度较大,振动的频率也明显上升,这就使得 机组不能以顺序的方式正常地运行,从而极大地影响了全厂的经济性和安全性。 通过现场的检修、维护,技术人员发现:当机组以单阀的顺序进行运行时,主蒸 汽管道的主振频率约为0.8Hz,并且以低频振动为主,而当机组以顺序阀的方式 运行时,主蒸汽管道的主振频率约为2Hz,可以发现主蒸汽管道的振动幅度显著 地增大。 2主蒸汽管道振动原因分析 主蒸汽管道振动最主要的原因是由于主蒸汽管道的激振力造成的,相关研究 表明:当主蒸汽管道的固有频率和激振力一致时,主蒸汽管道将会产生共振现象, 并且其振动幅度和频率将会明显地增加,从而危及机组的安全稳定运行。当进行 主蒸汽管道设计时,设计人员主要关注的是管道的荷载承受力是否合理、应力是 否满足运行需要等,但是往往忽略了主蒸汽管道的振动问题,一旦主蒸汽流动特 性不稳定时,那么当主蒸汽流过弯头、阀门和三通时,就会产生激振力,这样就 会造成主蒸汽管道发生振动。当机组以单阀运行时,主蒸汽管道产生的振动幅度 通常比较小,发生的频率也比较低,但当机组以顺序阀的方式运行时,由于管道 固有频率和激振力频率相接近,这就非常容易引起管道发生共振现象,这样就有 必要对主蒸汽管道进行固有频率的计算。本文主要是通过专业软件对主蒸汽管道 进行了系统性的模态分析和应力校核计算。模态分析的结果发现主蒸汽管道第1 阶振动型式主要以水平X方向为主,并且第2阶固有频率约为2.3Hz,主蒸汽管 道第2阶振动型式主要以Y方向为主。模态分析结果发现:主蒸汽管道第1阶和 第2阶固有频率相对应的振动型式和现场观察到的管道特征相一致。因此,一旦 机组采用顺序阀的运行方式时,那么将会导致主蒸汽管道的激振力频率和固有频 率相一致,使得主蒸汽管道发生了共振现象,这将会导致主蒸汽管道振动的幅度 显著地增大,振动频率明显地增多。 3主蒸汽管道振动的治理措施 为了能够找出主蒸汽管道发生振动的原因,主要的技术路线是通过改变主蒸 汽管道的固有频率,这样就使得主蒸汽管道的固有频率偏离激振力频率,从而能 够避免主蒸汽管道发生共振现象,进而降低主蒸汽管道振动幅度的目的。固有频 率主要和主蒸汽管道的刚度和质量有关,如果要想使得管道避免共振现象的发生, 那么技术人员就需要适当地调整主蒸汽管道的质量和刚度,从而使得固有频率偏 离激振力频率。由于机组已经投运,主蒸汽管道的质量不容易发生改变,那么只 能通过调整主蒸汽管道的刚度来达到消除主蒸汽管道振动的目的。通常情况下, 主蒸汽管道的刚度主要和管径、壁厚、弯头数量、支吊架状况等因素有关,并且 管径、壁厚和弯头数量并不容易进行改变,那么在保证主蒸汽管道应力满足机组 运行的前提下,就可以通过增减减振装置来调整主蒸汽管道的刚度。对于经常发 生共振现象的主蒸汽管道,可以通过以下措施来解决振动现象的发生:第

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