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单相异步电动机设计参数的调整
序号
现象
可能原因
调整方法
调整后对其他性能的影响
1
过载能力低(Tmax太小)
总漏抗Xt(即
X1+X2)太大
减少定子匝数和定子铁心长度11
磁路过饱和
空载电流I0增大,cosP降低
增大气隙长度
I0增大,cosP降低
减小转子槽斜度
最小转矩减小
调整槽形,增大槽口,采用宽而浅的槽形
影响磁路
在单相电机中,转
子电阻r2太大
见序号4
见序号4
2
最初起动转矩Tst0太小)
总漏抗Xt太大
见序号1
见序号1
转子电阻r2太小
适当缩小转子导条和端环的截面
R2增大,可能使额定转速下降
增大转子铝耗,影响效率
调整转子槽形:米用窄而深的槽形,增大挤流效应
正常运行时,X2增大,可能使Tmax、cosP下降
转子轭部磁密过饱和,使I0增大,cosP下降
在单相电机中有效匝数比a或电容量C选择不当
可减小有效匝数比a
起动电流增大
增大副绕组电阻对电抗比值
若减小截面,则电密增大,发热。
若反绕,则用铜量增加
在具有电容器的单相电机中,适当增大有效匝数比a或电容量C
起动电流增大,电容器电压Uc增高
3
最初起动电流Ist0太大
总漏抗Xt太小
适当增加定子匝数
Xt增大,使Tmax、Tst0减小
转子采用闭口槽
调整转子槽形,增大挤
流效应
在单相电机中,有效匝数比a或电容量C选择不当
在单相电阻起动电机中,可增加a
Tst0减小
在具有电容器的单相电机中,适当减少a或C
Tst0减小,Uc减小
4
额定转速低(转差率Sn太大)
转子电阻r2太大或转子铝耗Pa12太大
增大转子导条和端环的截面
R2减少,可能使Tst0下降,Pa12减小,效率将提高
单相电机中,可使Tmax增大
减少定子匝数
磁路可能过饱和
cosP下降
因X1、X2下降,可使Tmax、Tst0和Ist0均增大
5
功率因数cosW太低
空载电流I0太大
减小主磁路饱和程度:增加定子匝数,增加铁心长度,调整槽形尺寸,降低过饱和部分的磁密
漏抗X1、X2增大,可能使Tmax、Tst0下降,且使电抗电流Ix增大,削弱了提高cosP的效果
减小气隙长度
增加制造和装配困难
附加损耗和旋转铁耗增加
在单相电机中,可能增大Tst的大小点问题
在单相电容运转电机中,a和C匹配不当
适当调整a和C的匹配,一般可加大C值
若C增大时,则Ist、Tst0相应增大,且使运行时副相电流增大
6
效率n低
定子铜耗太大
(因Pca1=i12r1,定子电流i1变化较小,故主要减少定子电阻r1)
嵌线工艺允许时,缩短线圈端接
嵌线困难
放大线径,降低定子电密
槽满率提高,嵌线困难
若需放大槽形,影响磁密
减少定子匝数,可使定子、转子电阻同时减小,使Pca1、PA12同时下降(当电机磁密低时,此法是个有效措施)
磁密增加,I0增大,使cosP下降
铁耗增加,影响效率的提高
漏抗X1、X2减小,会使Ist0增大
当cosW亦低时,增加定子匝数,使i1下降
转子铝耗PA12太大
见序号4
见序号4
铁耗Pfe太大
主要是降低磁
密:
增加铁心长L1(只当磁密很饱和时采用)
增加铁重和电机体积
L1增大,磁密减小,但用铁量增加,削弱了降低Pfe的效果
增加定子匝数
用铜量增加,Pcu1、PA12增大,
影响提高效率的效果
漏抗X1、X2增大,使Tmax、Tst0下降
调整槽形,使磁密分布合理
减少旋转铁耗
减小定转子槽口或转子采用闭口槽
1、漏抗X1、X2增大,使Tmax、
Tst0下降
2、降低cosP
中工中田碱小庄卡曲炮
定子采用磁性槽楔
增大气隙
改善硅钢片材质性能
热处理:退火或氧化膜处理
1、增加工序和工时,提高成本
2、受材料来源限制
涂漆处理
米用高导磁低损耗的硅钢片
附加损耗P。太大
定子绕组米用合理的短距、分布绕组
转于斜槽
增大气隙长度(尤指二极机)
使Im增大,cosP下降
铸铝转于脱壳处理(尤指压铸法转于)
增加工序和工时
机械损耗太大
风磨耗太大时,减少风扇尺寸
温升有裕度时采用
提高轴承挡加工质量改善套轴承工艺,保证质量
采用优质润滑脂
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