单相异步电动机设计参数的调整.docxVIP

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单相异步电动机设计参数的调整 序号 现象 可能原因 调整方法 调整后对其他性能的影响 1 过载能力低(Tmax太小) 总漏抗Xt(即 X1+X2)太大 减少定子匝数和定子铁心长度11 磁路过饱和 空载电流I0增大,cosP降低 增大气隙长度 I0增大,cosP降低 减小转子槽斜度 最小转矩减小 调整槽形,增大槽口,采用宽而浅的槽形 影响磁路 在单相电机中,转 子电阻r2太大 见序号4 见序号4 2 最初起动转矩Tst0太小) 总漏抗Xt太大 见序号1 见序号1 转子电阻r2太小 适当缩小转子导条和端环的截面 R2增大,可能使额定转速下降 增大转子铝耗,影响效率 调整转子槽形:米用窄而深的槽形,增大挤流效应 正常运行时,X2增大,可能使Tmax、cosP下降 转子轭部磁密过饱和,使I0增大,cosP下降 在单相电机中有效匝数比a或电容量C选择不当 可减小有效匝数比a 起动电流增大 增大副绕组电阻对电抗比值 若减小截面,则电密增大,发热。 若反绕,则用铜量增加 在具有电容器的单相电机中,适当增大有效匝数比a或电容量C 起动电流增大,电容器电压Uc增高 3 最初起动电流Ist0太大 总漏抗Xt太小 适当增加定子匝数 Xt增大,使Tmax、Tst0减小 转子采用闭口槽 调整转子槽形,增大挤 流效应 在单相电机中,有效匝数比a或电容量C选择不当 在单相电阻起动电机中,可增加a Tst0减小 在具有电容器的单相电机中,适当减少a或C Tst0减小,Uc减小 4 额定转速低(转差率Sn太大) 转子电阻r2太大或转子铝耗Pa12太大 增大转子导条和端环的截面 R2减少,可能使Tst0下降,Pa12减小,效率将提高 单相电机中,可使Tmax增大 减少定子匝数 磁路可能过饱和 cosP下降 因X1、X2下降,可使Tmax、Tst0和Ist0均增大 5 功率因数cosW太低 空载电流I0太大 减小主磁路饱和程度:增加定子匝数,增加铁心长度,调整槽形尺寸,降低过饱和部分的磁密 漏抗X1、X2增大,可能使Tmax、Tst0下降,且使电抗电流Ix增大,削弱了提高cosP的效果 减小气隙长度 增加制造和装配困难 附加损耗和旋转铁耗增加 在单相电机中,可能增大Tst的大小点问题 在单相电容运转电机中,a和C匹配不当 适当调整a和C的匹配,一般可加大C值 若C增大时,则Ist、Tst0相应增大,且使运行时副相电流增大 6 效率n低 定子铜耗太大 (因Pca1=i12r1,定子电流i1变化较小,故主要减少定子电阻r1) 嵌线工艺允许时,缩短线圈端接 嵌线困难 放大线径,降低定子电密 槽满率提高,嵌线困难 若需放大槽形,影响磁密 减少定子匝数,可使定子、转子电阻同时减小,使Pca1、PA12同时下降(当电机磁密低时,此法是个有效措施) 磁密增加,I0增大,使cosP下降 铁耗增加,影响效率的提高 漏抗X1、X2减小,会使Ist0增大 当cosW亦低时,增加定子匝数,使i1下降 转子铝耗PA12太大 见序号4 见序号4 铁耗Pfe太大 主要是降低磁 密: 增加铁心长L1(只当磁密很饱和时采用) 增加铁重和电机体积 L1增大,磁密减小,但用铁量增加,削弱了降低Pfe的效果 增加定子匝数 用铜量增加,Pcu1、PA12增大, 影响提高效率的效果 漏抗X1、X2增大,使Tmax、Tst0下降 调整槽形,使磁密分布合理 减少旋转铁耗 减小定转子槽口或转子采用闭口槽 1、漏抗X1、X2增大,使Tmax、 Tst0下降 2、降低cosP 中工中田碱小庄卡曲炮 定子采用磁性槽楔 增大气隙 改善硅钢片材质性能 热处理:退火或氧化膜处理 1、增加工序和工时,提高成本 2、受材料来源限制 涂漆处理 米用高导磁低损耗的硅钢片 附加损耗P。太大 定子绕组米用合理的短距、分布绕组 转于斜槽 增大气隙长度(尤指二极机) 使Im增大,cosP下降 铸铝转于脱壳处理(尤指压铸法转于) 增加工序和工时 机械损耗太大 风磨耗太大时,减少风扇尺寸 温升有裕度时采用 提高轴承挡加工质量改善套轴承工艺,保证质量 采用优质润滑脂

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