钻孔灌注桩首件总结.docVIP

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兴化市合陈至城东公路改扩建工程 (昌荣-海南段) 首 件 施 工 工 艺 总 结 编制人: 审核人: 审批人: 江苏煜峰建设工程有限公司 S351HC-SG标项目经理部 9月 钻孔灌注桩首件施工工艺总结 在指挥部、总监办的指导协助下,我标229省道分离式立交桥钻孔灌注桩(15—4#桩)已顺利完毕,该桩为陆上桩,位于229省道西侧,设计直径为1.3 m,设计桩长为50.0 m,开钻时间为9月16日10:00,混凝土灌注结束时间为9月18日19:50,从开钻至混凝土灌注结束,总用时57小时50分,其中钻孔用时43小时,清孔用时3小时15分钟,钢筋笼安装用时3小时45分钟,混凝土灌注用时2小时30分,实际灌注混凝土数量为74 m3。 在15—4#桩施工过程中,我部在施工管理和控制方面解决了某些存在的问题,确保了桩基施工保质保量的完毕,我部对该桩的施工状况进行总结,现报告以下: 一、施工准备 开工前我部详尽地编制了施工组织设计及施工技术方案,砼配合比的设计与试配选定、测量放样和组织机具、人员、材料等的进场准备工作,加强现场管理,场地硬化,材料插牌,分类堆放,重视文明施工。 为确保钻孔灌注桩各工序之间的衔接,尽量压缩工序之间的自由时差,在项目经理的管理领导下,施工队长具体组织实施,技术人员负责质量管理和现场技术工作;其别人员各负其责,层层把关的生产管理体系。 对全部施工人员进行针对性的岗位培训,对各工种进行质量技术交底和安全技术交底。 二、施工工艺 (一)工艺流程图附后 (二)施工环节 1、桩位放样:运用全站仪定出桩中心位置,采用“十”字法设立四个护桩,做好保护,并报测量工程师复测,桩位偏差3mm,满足规范规定。 2、护筒埋设 (1)护筒制作:由于本区地表多为粉土、粉砂土,为防塌孔,施工时孔口采用δ=4mm钢板卷制的钢护筒,节长1.2米,内径为1.5米,护筒顶端留有高400mm、宽400mm的出浆口。 (2)护筒埋设:护筒埋深为0.9m,其中心轴线对正测量标定的桩位中心,护筒顶高出施工地面0.3m,护筒四周回填粘土,并均匀对称分层扎实;护筒顶面中心与设计桩位偏差3mm,倾斜度0.2%,满足规范规定。 3、泥浆和泥浆池 (1)泥浆池、沉淀池、储浆池的准备 由于受地理条件的限制,我们根据现场状况泥浆池设立在15#墩西侧50m,容量约有1875m3,沉淀池设立在15-4#桩南边5m处,确保泥浆正常循环。 4、钻机就位 钻机就位前,对各项准备工作进行检查,涉及场地布置与钻机座落处的平整和加固,重要机具的检查与安装,配套设备的就位及水电供应的接通。钻机安装就位时,检查钻机顶部的起吊滑轮、钻盘中心和桩孔中心三者与否在同一铅垂线上,实测中心偏差2mm,满足规范规定;同时检查钻机底座的平整度,运用水准仪测量钻机底座四角标高,实测前端高于后端3mm,满足规定。 钻机就位后立刻对基准面(钻盘)、护筒顶、原地面进行高程测量,用于控制钻孔深度。测量数据以下: 钻盘顶标高:+3.709m 护筒顶标高:+2.649m 原地面标高:+2.349m 设计桩底标高:-48.1m 理论钻深:51.809m 5、钻孔桩钻进工艺 (1)15—4#桩于9月16日10:00 (2)钻进采用减压钻进,即钻机的主吊钩始终承受部分钻具的重力,以减少弯孔和斜孔现象。当一节钻杆钻完后,停止进尺,然后停泵加接钻杆,此时认真检查钻杆接头的磨损及密封状况,避免漏气、漏水,钻进过程中经惯用水平尺检查钻机的平整度,以确保钻杆垂直。同时立刻运用绳尺检测孔深,精确掌握钻进深度,同时检测泥浆性能指标,及时做好钻孔原始统计。 (3)该桩于9月18日05:00钻至设计标高,共用了43小时。 6、终孔检查 终孔后用测深锤进行深度测量,实测孔深为52.5m,自检后及时报监理工程师验收。 7、清孔 该桩于9月18日05:20开始清孔。 (1)清孔办法 采用换浆法进行清孔,并控制钻速,以防泥浆从钻头喷出时,冲力过大,引发孔底扩孔,清孔时不停用比重计、粘度计、量杯分别测定泥浆指标,待泥浆比重为1.03-1.10KN/m3,粘度为17-20s,含砂率不大于2%,清孔完毕,报请现场监理验收。 该桩于9月18日08:35清孔结束,清孔用时为3小时15分钟;清孔结束后,用测绳测得孔深,孔深为52.15m。 (2)清孔后各项泥浆性能指标的测试 清孔结束后立刻对孔内泥浆性能指标进行测试,检测仪器有泥浆相对密度计、含砂仪、粘度仪,检测数据为泥浆比重:1.12,粘度:19,含砂率:2%,检测成果满足规范

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