焦炉空气过剩系数.docxVIP

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焦炉空气过剩系数 怎么测定?具体的方法和标准要求?具体都测量哪些指标,哪些 部位,测量的数据怎样进行计算?焦炉的废气总量怎么来测定呢? 过剩系数的取样部位有:看火孔、小烟道(单插处)、分烟道 分析的内容:废气中CO、CO2、O2的体积百分数 计算公式:a=1+k[(O 2-0.5CO)/(CO2+CO)] 废气总量可以计算,根据回炉煤气的组成,可以计算燃烧1立 方米的煤气所产生的的废气量,乘以煤气流量,就是每小时的废气 量 我厂焦炉空气过剩系数控制要求1.3-1.4,但实际波动较大,一个 月内分别测量机焦侧5次,结果数据时而降低在1.2-1.3,时而高到 1.4以上,但废气盘开度、提起高度、翻版开度未调整,一直保持固 定数值,看火孔压力保持在5Pa左右,未超过10pa,且无负压现象, 分烟道机焦侧吸力保持不变,只有煤气压力波动在50-150Pa左右, 蓄热室顶部吸力我们只做了下降气流测量,测得结果基本稳定在 50-60Pa之间,我们一直无法将空气过剩系数稳定在1.3-1.4之间; (补充:加热煤气是焦炉净化煤气,取样点不是单炉取样,是在机焦 侧分烟道测量机焦侧分烟道的吸力处取机焦侧分烟道的各自的整体 废气样化验分析,属于取整体机侧和焦侧废气化验空气过剩系数,这 种取样是否规范?) 需求解决如下问题: 1、 影响系数变动的因素未作任何调整,a值是如何会有这么大的变 化?感觉毫无规律,如何才能查出影响a值波动的原因? 2、 分析煤气压力波动对其影响后得出,煤气压力增大但其他影响因 素无调节情况下,空气过剩系数不是只偏低,而是有高于1.4和低于 1.3的现象,这个如何解释? 建议: 1、 检查您的空气过剩系数测定全过程的取样、化验的全过程,是否 有不规范的地方。 2、 多检测一些数据,最好在全炉按规律布点,这样的数据才能起到 能代表全炉的整体状况。然后把这些数据按时间、炉号等进行统计, 看看是否具有规律性。 3、 检查炉体(尤其是炉头)石墨生长情况,有无串漏现象。 4、 检测煤气成分和热值,是否波动较大。 5、 请检查集气管压力控制值是否合理。 1) 避开刚装煤的炉号两侧燃烧室取样。刚装煤的炭化室压力较大,荒 煤气容易窜漏到燃烧室,影响废气组成。 2) 每次都在相同时间内取样。对燃烧室数目多得焦化厂,合理安排 好轮流分析计划。 3) 每次取样时都要记录该焦炉的加热制度。 在焦炉的加热制度中,a值表示空气过剩系数,a值的大小与煤 气的燃烧密切相关。如a值过小,就说明燃烧不完全,煤气不能充分 利用,结果会浪费煤气资源,还因为未燃烧的煤气会带走燃烧室的热 量,导致立火道温度降低。此外燃烧不完全的煤气经过蓄热室后,遇 着漏入的空气还会燃烧,使蓄热室产生高温,从而严重影响正常加热, 缩短焦炉使用寿命。如a值过大,说明空气量大或煤气量少,燃烧火 焰短,不利于高向加热均匀性,同样多余的空气也会带走燃烧室的热 量,致从使立火道温度降低。实践证明a值在1.2-1.25左右最适宜, 因为a值在此范围内,煤气完全燃烧,而又没有多余的空气,可以防 止高温事故。如果a值不大的话,即使遇到立火道煤气失去控制(例 如:喷嘴破裂,灯头歪倒等)而又未及时发现的话,火道温度不会急 剧升高从而发生高温事故,因为煤气量虽然大量增加,但由于空气量 相对不足,所以燃烧不完全。如a值过大在1.4-1.5的话,过量的空 气会使炉温迅速升高,超过危险温度而发生高温事故,损害炉体,因 此经常测定a值,对调火工作有着积极重要的作用。 公司捣固焦炉,自2008年2月1日投产以来,随着周转时间不 断缩短,煤饼不断加高,我们调火在各项加热制度调整时,发现煤气 量、空气量增加后,a值一直偏小。我们按照以往的经验,认为煤气 量过大,于是加大对空气量的供给(进风口截面积为420x520mm), 进风口开度由原来的130mm陆续调整至250mm,增大蓄顶吸力,但 效果不明显,a值还是偏小。具体调整对比表如下: 进风口开度(mm) a值 130 0.9 0.9150 0.9 TOC \o 1-5 \h \z 180 1.03 220 1.05 250 1.08 我们也认真分析了我们的取样方法,工具以及分析设备是否有问题, 但都一一排除,经过我们进一步研究、分析和讨论,我们想到捣固焦 炉蓄热室有单墙,分空气和煤气蓄热室,与我们2004年投产的JNK 的单热式焦炉有所不同,它的蓄热室没有单墙,但我们用的废气砣是 一样的,都是单热式杠杆式废气砣,因此,我们可能走进了一个误区, 因为都是一样的废气砣,4.3m焦炉进风口是一边开,而我们捣固焦 也是一边开行不行,两边开会怎样呢?想到这里,我们马上付之行动, 做实验,调整了一段,结果我们一举成功。调整后的数据如下: 进风口开度(mm) a值 空气 煤气 TOC

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