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机器稼动率低分析报告.ppt

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TDKDalianCorporation磁性片IFL10MAT-875-5581-A机器稼动率分析

一、数据收集:二、现象问题描述:三、机器稼动率低原因分析:四、设想解决措施:

一、数据收集:停机时间测量测时1次测时2次测时3次测量平均值停机项目测量时间:3点02分~4点03分25秒(完成1卷)1号机换料停机3753751号机换保护膜停机4911453181号机原材料断点停机1791151821593号机废料折断停机6596911357停机时间合计:1209(s)ChapterTitle下表为一卷材料的停机时间统计:三台机器进行工序切换时,停机时间为(2点26分30秒—3点02分),计:35分30秒卷次(1点15分~4点30分)原材料断点数第一卷4第二卷1第三卷3均值:2.67下表为一卷原材料存有断点数:

ChapterTitle二、现象问题描述:1、由上页可知:完成一卷原材,机器停机率达:32%2、①号机出现原材料断点停机时,作业员停机(全停)修复,修复点会使②号机冲压时发生偏移,冲压偏移便能造成③号机出现废料折断,此时,③号机便需要停机修复。所以,原材料一个断点,会发生连锁停机的现象。3、②号机冲压偏移时,会使③号机发生废料折断,此时,需要停

机进行修复。4、一卷保护膜的使用长度与一卷原材料的使用长度不一致,导致原材料刚换完开机作业,运行几秒后,保护膜用完,又需要停机换保护膜。全机再

次停机。5、机器停机换料(上料、工序切换)时间长,换料时,存在停机后寻找新料及整理新料的现象,延长停机时间。

ChapterTitle三、机器稼动率低原因分析:影响机器稼动率低原因主要有三点原因造成:1、一卷原材料存有断点(平均:2.67个),出现断点需要停机修复。---主要原因。2、一卷保护膜的使用长度与一卷原材料的使用长度不一致,造成换料间断停机。3、换型时,内部作业时间长。(停机后才准备新材料)。

ChapterTitle四、设想措施:现状问题点解决措施1.一卷原材料存有断点(平均:2.67个),出现断点需要停机修复。1、一卷原材料来料时,做到无断点。2、原材料制作时,在断点处,用粘性高的胶带将断点结合好,然后用热风机封住,保证在使用时,断点处不被重新拉开。3、若来料做不到上面两项,只能在机器使用原材料前,作业员将原材料重新卷一次,将断点用好胶带粘贴好后,再装机使用。2.一卷保护膜的使用长度与一卷原材料的使用长度不一致,造成换料间断停机。将一卷原材料与一卷保护膜的使用长度一致,在换原材料时,一起将保护膜换掉。3.换型时,内部作业时间长。(停机后才准备新材料)。1、在①号前面设置原材料、治具架,备好一天用料。2、将要使用的原材料、保护膜,接头提前揭好,避免在停机后再揭。此处设原料架

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