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汽车发动机罩外板制造工艺流程

[0008] 实施例:一种汽 车发 动机 罩外板制造1 艺流程,所述1.艺流程涉及汽车发动机罩外板的制造:L序和流程,其特征在千:包括 以下 制造:L序.

J序 l,剪板机下料;

:L序 2,模具定尺料切冲;

J序 3,模具成型;

:L序 4,模具折弯;

J序 5,模具分离冲孔;

J序 6,对接电阻焊;

:L序 7,酸洗,磷化;

1 序 8,静电喷涂;

:L序 9,装车入库。

[0009] L对材料的调整和改进方面:

(1):对:L序1剪板机下料尺寸添加公差约束(士0.25mm),在产品的允许公差范围内,

经测试可以达到要求(;

:因J一序 1剪板 机下 料尺寸精度的提商,可将J一序2模具落料改

为模具定尺料加工改进后材料利用率由原来的49%提腐到95%。

[0010]2、对设备的调整和改进方面

:模具成型原来生产设备是YZ27-630压床(主电机功率44KW/h),用YZ27-400压床(主电机功率22KW/h)实验时出现角度回弹现象,后来经调整设备到底保压时间生产出合格产品,调整后节约能翑80%:(2):模具折弯1.序原来分别在]31-315闭式单点(主电机功率30KW/h)生产,后来分别对两套模具的冲压力进行计笥,决定将原来的两套模具同时在]36-630闭式双点(主电机功率55KW/h)生产。调整后节约能源81.3%,提腐1作效率85%。

[0011]3、对J一作现场调整和改进

原来上道1.序和下道:L序之问产品周转用人力推拉车,出现费力、费时产、品易积压变形等现象。经过对设备之间的测戳和物料区的定詈规划,决定在设备之间搭建斜面可移动产品输送架,解决了以上问题。调整后整体1作效率提商77.5%,产品J一序周转合格率达到100%,基本实现了流水作业。

[0012]小对J_.序调整和改进

以前存在 擦除 油污:L序,属人力操作,和机械设备:L序协同:L.作时出现:L.作节拍不协调等问题。通过对擦除油污进行问题剖析,发现油污是模具成型时防止模具对产品“划伤”加润 滑油出现的。通过技术论证对出现划伤处模具的局部采用铜合金CB-2H材料,在无润滑油的情况下生产出了合格产品。调整后擦除油污可以不用,达到了缩减J一序的目的,节省人力28%。

[0013] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精

神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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