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湖南有色金属第40卷第3期

40HUNANNONFERROUSMETALS2024年6月

精碲生产脱锡工艺改进研究

张凡

(江西铜业集团有限公司贵溪冶炼厂,江西贵溪335424)

摘要:针对原料含锡升高,采用电解废液脱锡无法满足4N精碲生产要求,通过试验研究,改进脱

锡工艺,降低进入碲电积过程的锡量。与传统脱锡工艺相比,新工艺符合生产控制要求,达到了脱

除锡的目的,避免了碲电积过程中锡不断富集可能造成的产品品质波动,同时简化工艺流程,提高

碲直收率,降低碱耗。

关键词:工艺改进;精碲;脱锡;参数;碲电积

中图分类号:TF804文献标识码:A文章编号:1003-5540(2024)03-0040-03

2++

碲是一种稀散金属,大量应用于太阳能及金属NaS+MeMeS+2Na

2↓

冶炼行业,产量主要来源于铜、铅电解冶炼产出的阳经过净化工序,杂质元素中的重金属元素大部

[1]

极泥,某冶炼厂每年从阳极泥中回收约50t碲。分脱除;再加入10%的稀硫酸,调节净化液pH值,

以金银车间阳极泥冶炼过程中产出分碲液为原利用亚碲酸钠在一定pH值范围内能水解沉淀生成

[2]

料,制取含碲约65%的中和渣,进入精碲生产线,二氧化碲,将大部分硒、砷等杂质遗留于溶液中除

制成4N精碲产品。去,杂质元素含量大幅降低;将中和渣置于约350℃

由于上游工艺变化,导致一定量的分碲液成分环境下烘烤约10h,将其中残留的硒和部分过量的

波动,所制取的中和渣含锡由06%上升至16%~硫元素脱除,得到高纯度中和渣;高纯中和渣溶解于

2%,下文称为高锡中和渣,高锡中和渣进入现有工氢氧化钠溶液中,碲再次以亚碲酸钠形式进入液相,

艺流程,在一个电积周期内,电解液含锡量不断富集反应式为:

[3]

升高,锡元素进入电积碲,后续工序无法脱除锡,TeO+2NaOH=NaTeO+HO

2232

造成产品4N碲含锡波动,品质不稳定。通过添加少量硫化钠,进一步脱除液中的重金

1传统脱锡工艺属离子,得到电解液;电积是在一定电流密度和电解

液成分下,利用碲与其它杂质离子在阴极上的析出

11工艺原理电位不同,通直流电后,碲在阴极上呈单质固体析

传统生产流程如图1所示,该冶炼厂精碲生产出,而杂质离子仍留在电解液中,从而达到碲与杂质

以碲中和渣为原料,主要包括浸出、净化、中和、煅分离的目的,得到高纯度单质碲。从整个流程可以

烧、造液、电积等工序,中和渣中的碲以二氧化碲形看出,电积前没有脱锡工艺,锡对生产过程的干扰和

式存在,同时还含有杂质元素铜、铅、锡、硒、硅等。产品质量的影响取决于原料。

二氧化碲是一种两性氧化物,能同时溶于强酸强碱12生产

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