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1改造背景
我公司于2019年曾对水泥粉磨系统进行了节能技术改造,从原来的Φ4.2m×13m球磨机、HFCG140-80辊压机、SF600/140打散机的联合粉磨工艺改造为Φ4.2m×13m球磨机、HFCG140-80辊压机、V-3000V型选粉机、S-3500高效涡流选粉机组成的双闭路联合粉磨系统,产能得到了进一步的释放,台时产量由120t/h增加到175t/h。然而,在运行过程中发现,预粉磨系统存在着循环负荷大、V型选粉机选粉效率低、成品颗粒粗等问题,严重影响了整个粉磨系统产能的发挥,为此我公司针对这些问题进行了专项整治,取得了较好的成效。
2存在的问题及分析
2.1V型选粉机选粉效率不高
由于V型选粉机选粉效率不高,仅有80%,在循环风将大量粗颗粒带入磨机的同时,还导致回粉中的细粉量偏高,降低了辊压机挤压效率。根据日常检验数据可以发现,V型选粉机成品中的细粉偏粗,其成品颗粒分布见表1。此外现有V型选粉机进料溜子容易堵塞造成停料现象,导致产量不稳定。
表1V型选粉机成品颗粒分布%
从表1看出,V型选粉机成品之中含有超过30%的0.5mm以上的粗颗粒,经过分析认为,是由于原有的下料溜子布料不均所致,原有的3根下料溜子内部空间狭小,物料只在下料溜子入口处具有一定的分离作用,一旦进入下料溜子之中就再也没有均匀分散作用。导致V型选粉机选粉效率不高,只能通过增加循环风机风量(频率最高达到45Hz)来提高V型选粉机成品量,必然造成了成品中含有较多的粗颗粒。由于布料不均,V型选粉机回料之中含有较多的细粉,0.5mm筛筛余只有92.57%,依然存在较多细料。
2.2辊压机进料装置侧挡板漏料严重
我公司辊压机侧挡板漏料严重,极大地影响了辊压机的粉磨效率。经分析后认为,首先是由于侧挡板为悬挂式,受到物料挤压之后容易出现缝隙导致漏料;其次是由于侧挡板磨损后更易导致漏料。
以上两项问题共同导致了预粉磨系统挤压效率和选粉效率低下,间接导致了循环负荷偏高,料饼提升机电流在160~170A之间波动(料饼提升机的电流大小可间接反映预粉磨系统的循环负荷大小,经过测算此时的循环负荷在200%左右)。
3改进措施
3.1将3根进料溜子改为新型V型选粉机进料装置
新型V型选粉机进料装置的结构见图1。该装置可分为两个部分,第一为上部的阶梯打散均匀部分,该部分呈阶梯状,料饼在内部阶梯上运动的过程中,由于阶梯的落差可使料饼完全被打散,起到分散的作用;第二为下部的物料收集部分,从进料装置的第一个阶梯左侧开始每300mm为一个下料口,到最后一个阶梯共有4个下料口,最终汇集到V型选粉机进料口部分,确保物料均匀进入V型选粉机。
新型均匀进料装置相比于原来3根均匀进料溜子:①在物料打散上更有优势,可以使出辊压机的料饼得到初步的打散;②在均匀性上效果更好,该新型进料装置通体贯通,从入料口开始就依靠自身阶梯的分散作用逐步均匀进料,同时,依靠底部并排的4根入V型选粉机溜子,具有更强的均匀分散能力,从而提高布料均匀性,提升了V型选粉机的选粉效果。进料装置改造前后对比见图2。
图1新型V型选粉机进料装置结构示意
图2进料装置改造前后应用情况对比
3.2对辊压机进料装置进行改造
辊压机新型进料装置结构如图3所示。该进料装置与我公司原有的双进料装置在进料形式上大体一致,最大的区别是:首先,采用了分体嵌入式侧挡板结构,实现双层密封,有效阻止端面漏料,降低辊子端面磨损的风险;其次,该装置还采用了丝杆固定的方式,将丝杆用螺栓固定在定辊底座之上,一端固定在挡料板之上,利用弹簧的张紧力来调节挡料板变幅,既能保护挡料板不被损坏,又能确保端面不漏料。新型进料装置侧挡板张紧装置如图4所示。
图3辊压机新型进料装置结构示意
图4新型进料装置侧挡板张紧装置
4实施效果
改造后预粉磨系统各项指标均有好转,具体为:①料饼提升机电流下降到140A左右(循环负荷率为140%左右),料饼进入V型选粉机新型均匀进料装置后得到了充分的分散;②V型选粉机回粉0.5mm筛筛余增加到97.63%,细粉含量大为降低,使辊压机挤压效果提升;③V型选粉机选粉效率由80%提高到90%;④入磨物料细度改善明显(见表2),粗颗粒含量下降,0.5mm以上粗颗粒由34.51%下降到24.12%,磨机粉磨能力得到了较为明显的改善;⑤几乎不存在辊压机侧挡板漏料情况,改善显著。
表2改造后V型选粉机成品颗粒分布%
整个改造仅需购进V型选粉机进料装置和辊压机进料装置,合计花费12万元;设备安装方面可自主利用冬季大修时间进行安装,施工工期仅需7d。而通过改造预粉磨系统破碎效率得到显著提高,整个粉磨系统台时产量由原先的175t/h增加到182t/h,粉磨电耗相比之前也下降了1kWh/t
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