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一、故障现象
此设备一年前开始出现转速设定不稳现象,后来情况逐渐恶化。
故障表现在将手柄向前推进到某转速设定值,手柄输出信号会大于设定值3%?5%,最大时会超过10%,然后再回到该设定值(设定值和实际转速值可以通过手柄液晶屏显示)[2]。
这样导致推进器转速忽快忽慢,发电机负荷波动剧烈,对船舶安全影响很大。
二、故障分析
首先,通过替换法锁定了转速波动大问题是此操作手柄故障的原因导致。
分解手柄总成查看,与转速和转向有关的大体分三个部分:
①机械传动部分(见图2)和②电路板部分通过检查排除,故障大概率是由于③输出电位器受损引起的。
图2?推进器手柄内部
电位器共计4个,每2个为一组,串联在手柄转杆轴上。
网线接入见图3。
图3?网线
一组负责转向控制,一个主用,一个备用(未接线),如图4中Pot.2。
另一组负责转速控制,一个主用,一个备用(未接线),如图4中Pot.1。
2个主用电位器通过P3端口与下游RPC420电路板相连,2个备用电位器连接P7端口闲置。
拔除连接线情况下,对手柄进行操作,用万用表欧姆档测量电位器输出,对比主、备用电位器数值差别不大,那么可以尝试启用备用电位器,替代主用。
三、解决方案
替代方法分为手柄内部接线和外部接线两种。
A.手柄内部更改接线可以达到替代目的,但是需要解体手柄并重新焊接线路到电路板上,操作繁琐,风险很高,不是首选。
B.还可以从手柄外部着手(如图4所示),我发现转速电位器的信号线(3根)与转向电位器信号线(4根)共用一根8股网线输出信号,所以需要把转速和转向两个备用电位器一起整体取代主用电位器。
图4操纵手柄电路原理图【2】
但是主用插口P3(6针)与备用插口P7(7针)与各自的电位器接线是不一致的,所以不能简单的把主用线路插头插到备用接口进行操作。
为了避免二次损害,我首先查阅了主备电位器的规格(见图5)[2]?相同,再到电位器经销商官网得到端口数据,然后才可以改线。
图5?电位器规格
查询得知维修涉及的转速设定电位器(THRUSTPOTENTIOMETER)是由日本思博(SAKAE)机械电气株式会社生产,型号为:
FCP30AG,标准阻值为5KΩ,有3个出线头,耐压250V,它是一种线性导电塑料电位器,精度不是很高,但是很耐用,厂家资料显示旋转寿命达到5千万次?[3],但是受潮湿影响大,海上的气候可能导致这个电位器提前出了故障(可以考虑在手柄安装环境加装除湿设备)。
另一个电位器是转向电位器(AZIMUTHPOTENTIOMETER),同样由SAKAE生产,型号:FSCB30AG,标准阻值为5KΩ,它是一个单圈非线性导电塑料电位器,确切的说是正/余弦函数电位器,有5个出头,耐压250V[3]。
下面判断一下启用备用电位器的手柄输出精度和风险:
转速电位器(THRUSTPOTENTIOMETER)的外部接线资料如图6[4]所示:
图6?转速电位器的外部接线示意图
图中Rp即为转速电位器,Hi—Lo端点左面为测量电路,改变Rp的阻值,引起Hi和Lo之间的电压变化,信号由模数转换器(ADC)传递给下游的RPC420控制板的通信处理器,再由通信处理器转变为光纤信号,通过光缆传到推进器本地控制站FS202,再由本地控制站发出0-10VDC信号控制推进器变频器,使推进器达到要求转速?[5]。
如果断开Hi和Lo的连接,用万用表可以测得AB间电阻,改变操作手柄在转速设定上的位置,可以分别测得CB间的电阻。
实际操作中我把手柄转速轮设定到了0%,50%,75%和100%的位置,比较主电位器和备用电位器的电阻数值,差值在0.3%?0.8%之间,电位器厂商网站公布的数据,该电位器最大线性公差为±1.0%[3],确定改为备用电位器后,手柄性能没有受到影响。
电位器的电源是24VDC,由手柄输出信号下游PRC420电路板提供。
这样,如果线路连接正确,将不会发生烧毁上下游其他连接设备的事故。
转向电位器(AZIMUTHPOTENTIOMETER)外部接线资料如图7[4]?所示。
图7转向电位器外部接线示意图
上图中X3/1和X3/2之间的电压,X3/3,X3/4分别对地电压由各自的模数转换器(ADC)发送信号到下游RPC420通信控制器,进而得到手柄转向角度所对应的推进器转向角度信号。
断开下游设备,接通万用表Ω档,在转向手柄不同位置量得的电阻值,进行主备电位器的对比,结果差值在2%?5%之间。厂家给出的此电位器公差是±1%,虽然实际偏差超出了规定值,但是可以断定这么小的电阻差值,不会引
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