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生产事故调查报告范文
一、事故概况
(一)事故发生经过
1.事故发生时间与地点
2023年10月26日14时30分许,XX市XX区XX化工有限公司(以下简称“XX公司”)有机合成车间硝化反应工段发生爆炸事故,事故地点为该车间3号硝化反应釜及附属区域。事故发生时,车间内共有当班操作人员12人、维保人员3人,均在各自岗位作业。
2.事故发生过程描述
14时20分,操作人员按生产计划向3号硝化反应釜投入原料A(苯类化合物)和原料B(浓硫酸),开启搅拌装置并升温至设定温度85℃。14时28分,反应釜温度突然快速上升至110℃,超温报警系统触发,操作人员立即启动紧急冷却系统。14时30分,反应釜压力表指针瞬间达到上限值,随后发生剧烈爆炸,反应釜顶部法兰撕裂,物料喷洒并引发周边可燃物燃烧,形成火球。爆炸冲击波导致车间墙体部分坍塌,相邻设备不同程度损坏。
(二)事故造成的人员伤亡情况
1.死亡人数及人员信息
事故造成3人死亡,分别为:张某(男,38岁,3号反应釜操作工,入职5年)、李某(女,42岁,车间工艺技术员,入职8年)、王某(男,45岁,维保班组长,入职12年)。经法医鉴定,3名死因均为爆炸冲击伤合并重度烧伤。
2.受伤人数及伤情
事故造成5人受伤,其中:2人重伤(刘某某,男,30岁,操作工,全身烧伤面积40%;陈某某,女,35岁,中控室操作员,骨折及头部外伤),3人轻伤(轻微擦伤及冲击波致耳鸣)。受伤人员均已送医救治,目前重伤员病情稳定,无生命危险。
(三)事故直接经济损失初步估算
1.财产损失
(1)设备损失:3号硝化反应釜完全损毁,配套换热器、管道仪表等附属设备报废,损失约280万元;
(2)厂房损失:车间墙体坍塌面积约500平方米,屋顶钢结构变形,修复费用约150万元;
(3)物料损失:事故现场未反应原料及成品损毁约50吨,价值约80万元。
2.停产损失
事故导致车间全线停产,预计修复及整改时间需30天,按日均产值120万元计算,间接停产损失约3600万元。
综合直接财产损失及停产损失,事故直接经济损失初步估算为4110万元。
(四)事故涉及的相关单位及人员
1.相关单位概况
(1)事故发生单位:XX化工有限公司,成立于2005年,注册资本5000万元,主要从事有机化工原料生产,硝化工艺为重大危险源;
(2)设备供应商:XX机械制造有限公司,负责3号反应釜的设计制造,2018年签订供货合同;
(3)维保单位:XX工程技术有限公司,负责车间设备日常维护保养,2023年签订年度维保协议。
2.涉事人员职责
(1)操作人员张某:负责3号反应釜投料、温度监控及异常情况处置,应严格执行《硝化反应操作规程》;
(2)工艺技术员李某:负责工艺参数审核及异常情况技术指导,事故发生时正在现场巡查;
(3)维保班组长王某:负责设备定期检修,事故前3天曾对该反应釜温度传感器进行校验;
(4)车间主任赵某:全面负责车间安全生产管理,未落实24小时值班制度;
(5)公司安全总监钱某:负责企业安全制度制定及监督执行,未组织过硝化工艺专项应急演练。
二、事故原因分析
(一)直接原因分析
1.技术故障分析
调查发现,3号硝化反应釜的温度传感器在事故发生前存在校验不及时的问题。根据维保记录,维保班组长王某在事故前3天曾对该传感器进行校验,但校验过程未严格按照标准操作规程执行,导致传感器在高温环境下出现数据漂移现象。具体表现为,当反应釜实际温度达到85℃时,传感器显示温度仅为75℃,未能触发超温报警系统。随后,在14时28分升温过程中,由于传感器失效,操作人员无法及时察觉温度异常,导致反应釜温度快速上升至110℃,超出安全阈值。此外,反应釜的紧急冷却系统在启动后响应延迟,冷却液供应不足,未能有效控制温度升高,最终引发爆炸。技术专家通过模拟实验证实,传感器故障和冷却系统缺陷是导致事故发生的直接技术诱因。
2.人为操作失误分析
操作人员张某在事故发生过程中存在明显操作失误。根据监控录像和现场询问记录,张某在投料过程中未严格执行《硝化反应操作规程》,具体表现为:未在投料前检查反应釜的密封状态,导致法兰连接处存在微小泄漏;在温度异常上升时,张某未能第一时间启动紧急停车程序,而是尝试手动调整搅拌速度,延误了处置时间。同时,工艺技术员李某在巡查过程中未及时发现操作异常,也未及时干预,反映出团队协作不足。人为失误的根源在于操作人员对风险认知不足,以及日常培训中缺乏对突发情况的实战演练,导致在紧急情况下反应迟缓。
(二)间接原因分析
1.管理缺陷分析
企业管理层在安全管理体系上存在严重漏洞。首先,公司安全总监钱某未制定硝化工艺的专项安全管理制度,导致操作规程与实际工艺要求脱节。例如,操作规程中未明确温度失控时的应急处理步骤,使操作人员在异常情况下无章可循。
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