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东庞矿1120瓦斯超限事故
一、事故概述
2023年X月X日8时30分许,冀中能源集团东庞矿1120工作面发生一起瓦斯超限事故。事故发生时,该工作面正在进行回采作业,井下监测系统显示瓦斯浓度于8时28分开始快速上升,8时30分达到3.8%,超过《煤矿安全规程》规定的1.0%限值,触发井下紧急报警。现场作业人员立即启动瓦斯超限应急响应,组织人员撤离至地面安全区域。事故造成工作面区域内12名作业人员短暂受困,经全力救援,所有被困人员安全升井,其中3人因吸入高浓度瓦斯出现轻微头晕、胸闷症状,经医疗观察后无生命危险。直接经济损失初步估算为85万元。
事故发生后,东庞矿立即启动《瓦斯超限事故应急预案》,同步向属地煤矿安全监察部门、行业主管部门报告,并成立事故调查组开展现场勘查、资料核查和人员问询工作。经初步调查,事故直接原因系1120工作面回风巷局部通风机因供电线路故障突然停机,导致工作面通风中断,瓦斯积聚超限;间接原因包括通风设施日常维护不到位、监测监控系统报警响应机制不完善、作业人员应急处置能力不足等。事故暴露出该矿在瓦斯灾害防控、设备管理及应急体系建设中存在的薄弱环节,为深刻吸取教训,亟需系统性整改提升。
二、事故原因深度剖析
2.1直接原因:通风系统突发性中断
2.1.1供电线路故障导致主通风机停机
事故当日上午8时25分,1120工作面回风巷局部通风机专用供电线路发生短路故障。经电工班现场勘查确认,该线路为铝芯电缆,在靠近工作面30米处因长期受煤尘挤压导致绝缘层破损,形成相间短路。短路瞬间产生电弧,触发地面变电所速断保护装置,导致该回路全部断电。通风机停机后,工作面立即失去主要动力风源,通风量骤降至零。
2.1.2瓦斯积聚过程与浓度激增机制
通风中断后,1120工作面采空区及煤壁持续释放瓦斯。根据事故后瓦斯涌出量测算,该区域正常通风时瓦斯绝对涌出量为3.2m3/min,停风后4分钟内瓦斯浓度从0.8%升至2.1%,8分钟时达到3.8%。监测系统数据显示,瓦斯浓度呈指数级增长,符合√t型积聚规律。此时工作面处于回采作业状态,割煤工序加剧了瓦斯涌出速度,最终突破安全阈值。
2.2间接原因:多重防护机制失效
2.2.1通风设施维护严重缺位
通风机供电线路自2022年7月安装后,未按《煤矿机电设备完好标准》开展季度绝缘电阻测试。事故前一周,机电科巡检记录显示该线路绝缘值未达标,但未采取更换措施。同时,备用通风机因长期未试运转,启动装置受潮卡死,无法实现自动切换。
2.2.2监测系统报警响应滞后
井下KJ90X安全监控系统虽在8时28分检测到瓦斯浓度突破1.0%,但声光报警装置仅在工作面局部启动,未触发全矿井广播预警。调度室监控员因同时处理其他区域报警,未及时关注1120面数据异常。直至8时30分浓度达3.8%时,才启动一级报警,延误了2分钟黄金撤离时间。
2.2.3人员应急处置能力不足
当班瓦斯检查员王某在发现通风机停机后,未立即按《作业规程》要求切断工作面电源,反而试图手动重启通风机。此时割煤机仍在运行,加剧瓦斯积聚。现场12名作业人员中,7人未佩戴自救器,3人错误选择迎风方向撤离,增加暴露风险。
2.3管理原因:系统性安全漏洞
2.3.1安全责任体系虚化
矿方虽制定《瓦斯超限事故应急预案》,但未明确机电、通风、调度等部门在事故中的具体职责。通风科与机电科存在管理交叉,线路维护责任划分模糊。事故前三个月,矿安全办公会议12次提及通风管理,但均未形成可执行方案。
2.3.2风险辨识与管控失效
年度《重大安全风险辨识报告》将1120工作面列为高瓦斯风险区域,但未针对性制定防控措施。对通风机突发停机这一典型风险,既未开展专项演练,也未配置应急电源。事故调查发现,该工作面备用电源柴油发电机因燃油不足,已停用超过半年。
2.3.3安全培训流于形式
新入职员工培训中,瓦斯超限应急演练仅采用桌面推演方式,未开展实战模拟。2023年一季度全员安全考试显示,68%的工人无法正确描述自救器使用步骤。当班队长李某虽持有特种作业操作证,但最后一次瓦斯检查实操考核为合格等级,实际操作能力不足。
2.3.4监督检查机制失效
矿级领导带班下井制度执行不严,事故当日值班矿长未按规定检查1120工作面。安检科日常检查侧重三违行为,对隐蔽性电气隐患排查不足。通风科提供的月度通风报表显示,近半年未对供电线路开展专项检测,存在明显管理盲区。
三、事故暴露的主要问题
2.1通风系统可靠性严重不足
2.1.1设备维护制度形同虚设
事故调查发现,1120工作面回风巷通风机供电线路自安装后长达8个月未进行绝缘电阻测试,远超《煤矿安全规程》规定的季度检测周期。2023年3月机电科巡检记录明确标注该线路绝缘值仅剩0.5MΩ,低于标准值10MΩ,但未触发
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