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2SOOt/d预分解窑后结圈的
原因分析与预防
李仁龙
(德州晶华集团大坝有限公司旋窑厂,山东德州253021)
德州晶华集团大坝有限公司现有一条2500t/d2.6士0.1,高铝率1.6士0.1,中饱合比0.9士0.02。物料的耐
新型干法水泥生产线,回转窑规格为科.Omx6Om,火度高,与大型新型干法回转窑火焰热力强度的特点
预分解系统为双系列五级旋风预热器及TDF分解相适应。但我厂原料(特别是石灰石)中C1一含量偏高,
炉,该线由天津水泥设计研究院设计。投产初期,在达0.034%,远远超过0.0巧%的工艺要求。同时由于有
距窑口30-35m处结圈频繁,从筒体扫描仪上观察圈害成分在窑内的循环富集,导致C1一含量更高。大量的
长约3m左右,较规则;停窑时入窑观察,发现圈厚度C1一在窑内极易与碱结合,生成氯化钾和氯化钠(结圈
达500-700mm,结构致密,分层并有白色结晶。回转中的白色晶体即是氯化物),大量氯化物的存在,一方
窑后结圈,使窑内通风不足,严重影响预分解窑热面大大降低生料共熔温度,使液相提前出现;另一方
工制度的稳定,降低了预分解窑运转率,使煤耗、电面,挥发分组分(主要是氯化物)形成的熔体会在生料
耗、砖耗大幅度上升,经济损失较大。为此我公司组和耐火砖表面铺展开来,形成结圈;再次,由于氯化物
织有关技术人员,从原料、燃料、操作等方面进行了的存在,可促进硅方解石形成,时出
逐一分析,并采取相应的措施,基本上消除了结圈现液相。由上所述,我们认为Cl一含量过高是引起我厂
现象。回转窑结圈的主要原因。
1.2煤粉水分含量高,窑内产生不完全燃烧
1原因分析
由于我厂原煤水分较高,投产初期,煤磨烘干效
1.1CI一含量偏高果不好,导致煤粉水分偏高,平均3%-4%,有时高达
生料采用石灰石、砂岩、铁粉和粉煤灰四组分配7%,煤粉不易着火,黑火头较长,煤粉不完全燃烧,窑
料,配料方案见表1。由表1可知,我厂采用的是适合大内出现还原气氛。窑尾气体成分分析见表2。在还原气
型新型干法回转窑的“两高一中”配料方案,即高硅率氛下,物料中Fe20l被还原成FeO,形成低熔点化合物
3.67r/min,减小了窑内物料填充率,使出窑熟料黄料增多,燃烧器外风开度不够,而内风开度过大的情
心率有所降低。况下,火焰粗阔,火焰与物料过分接近,火焰底部碳粒
2.5燃烧器的合理调整已被包裹在物料中,故熟料黄心率增大,如表1}
燃烧器越接近料层,熟料黄心率越高,燃烧器越表1燃烧器位置与熟料黄心率
井MklAfAl里丙外风开)}6}/llC}熟料黄心率1%}
接近料层,火焰中的碳粒与物料接触机会越多,未燃
X=30Y=-50
尽的碳粒被包裹在物料中,在物料内部产生还原性气X=30Y=-30da100__yh_100亡32.6
氛,使黄心熟料增多。我们经过多年的观察燃烧器水X=5Y二一50内70外100
平方向越靠近料面,黄心熟料生成越多。我们将燃烧器定位在X=5m,Y二一50mm位置,内
燃烧器调整时,内外风比例不当,也会使黄心熟风开度适当小于外风开度,此时熟料黄心率最低。口
88中国水泥X105.9
表1投产
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