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第47卷第2期山西建筑Vol.47No.2
2021年1月Jan.2021·179·
SHANXIARCHITECTURE
·机械·设备·
10096825(2021)02017903
文章编号:
汽轮机六段抽汽在低压缸零出力改造中的应用探讨
岳新宇张国千刘兴玺
(中煤大同能源有限公司,山西大同037001)
摘要:为缓解热电之间的矛盾,进一步提升机组灵活性,以国内某电厂供热改造为例,对低压缸零出力技术研究,通过改造后低
压缸降出力阶段、低压缸零功率工况投入前调整阶段、低压缸零功率工况投入阶段、试验过程数据分析,结果表明,在保证机组安
全运行的前提下,低压缸零出力技术不但实现了热电解耦,还进一步减少了汽轮机冷源损失,提高了机组运行经济性。在试验中
对六段抽汽在调试过程中应用分析,并就下一步改进方向探讨。
关键词:汽轮机,低压缸零出力,抽汽
中图分类号:U464.3文献标识码:A
1概述阀,实现了低压缸可不进汽的要求,使低压转子在高真空条
件下“空转”运行,将全部中压排汽引出供热的新型供热改
某发电厂汽轮机为哈汽CZK13513.24/535/535型汽
造技术。同时为缩短微量漏气在低压缸内的滞留时间,防
轮机,超高压一次中间再热,双缸,双排汽直接空冷抽凝汽
止鼓风超温的危险发生,需将极小流量的冷却蒸汽引入低
式汽轮机。高压缸由1级单列调节级和8级压力级组成,
压缸,并开启低压缸喷水降温系统。此方案改造工程量小,
8级隔板均安装在高压内缸上。中压部分由9个压力级组
改造后的机组具备凝汽抽汽背压式机型的优点,机组供热
成。低压部分由2×5级压力级组成,蒸汽从低压缸中部分
量大且机组调峰能力强。
别流向两端排汽口进入下部排汽装置。由于采用双分流对
称结构,低压转子几乎不承受轴向推力。低压部分所有隔3改造后的试验分析
板均安装在低压内缸上。高压缸7级后抽汽通往1号高2019年9月,电厂利用2号机组A修,对机组进行了
加,高压排汽引出抽汽通往2号高加。中压缸13级后抽汽低压缸零出力的灵活性改造。并于2020年3月19日开展了
通往除氧器,16级后抽汽通往4号低加,18级后抽汽通往低压缸零功率改造系统性能调试工作,调试过程分析如下。
5号低加,在低压部分第21级和第26级后分别设有完全对
3.1低压缸降出力阶段
称的抽汽口,抽汽至6号低压加热器。
2号机组锅炉负荷基本调整到位,锅炉稳定燃烧,试验
电厂现有135MW发电机组2台,供热工程热网首站
期间维持锅炉负荷保持稳定,即主蒸汽流量波动范围保持
及1号机组高背压改造于2018年10月建设完成。热网首
2在±5%以内,并开始逐渐关小液动蝶阀开度至17%,过程
站热力系统是在满足总供热面积900万m,总供热量
期间保持机组排汽压力不变,随着连通管液动蝶阀的逐渐
456.51万GJ,总热负荷477MW的前
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