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1、工程概况
某选煤楼主厂房建于2014年,检测时,已使用10年。主体结构为钢筋混凝土框架结构,长度为59.000m,宽度为42.000m,沿长度方向设置1~10共10个轴线,沿宽度方向设置A~G共7个轴线,高度39.100m。C-E/1-6区域为7层,其余部分为4层,层标高为4.860m、9.360m、15.360m、21.360、27.360m、33.360m、39.060m,楼房外观见图1。该主厂房用于对原煤进行处理,分选出符合要求的精煤、中煤、矸石等产品。主要的振动设备有6层的原煤脱泥筛2台,转速约为1000r/min,4层的布置有矸石脱介筛2台、中煤脱介筛2台、精煤脱介筛4台等,转速约为1000r/min。
图1洗选楼外观
图2四层筛分机布置图
图3六层脱泥筛布置图
现发现主厂房生产正常运行时,部分楼板存在明显的振动情况,尤其是4层楼板和6层楼板,外围推拉铝合金窗扇存在振动噪音,主厂房附近的调度楼、办公楼也存在类似的玻璃振动噪声,给工作人员带来不适,对现场工作人员身心健康造成不良影响,同时楼板持续大幅振动,存在较大的安全风险,拟本次振动专项测试,发现振动原因和振动特征,为振动治理提供依据。
2、基本情况调查
经检测,结构布置满足设计要求,梁、柱构件截面尺寸、楼板厚度均满足设计要求,混凝土强度、钢筋配置均满足设计要求。
荷载调查结果显示,在部分楼层有增加的洗选设备,统计表如下:
损伤检测结果显示,多根梁上侧面、底面有裂缝,形成U形,最多的一根梁上有7条裂缝,对比裂缝发生的位置,主要分布于振动强度较大的楼板。其中六层的裂缝分布见图4。
图4六层第楼板裂缝分布图
3、振动专项测试
3.1振源测试
测点布置:对于10个振动筛,均在筛子支腿顶面沿顺长度方向和竖向各布置1个传感器,同时在其对应点正下方与楼板接触的地方布置竖向测点,从而测得振动筛主振动的顺向振动和竖向振动特点,以及振动筛经弹簧减振后、与楼板耦合后的振动特点。
测试结果:9#振动筛较10#振动筛振动更加的不平稳;9#、10#振动筛的振动频率分别为16.65HZ、15.918HZ。
1#~4#振动筛布置在四层F-G轴,位置相邻,功能均为精煤脱介筛,对比四个测量时间范围内的最大加速度及标准差,四个振动筛的振动竖向加速度相差不大,其中3#振动加速度和标准差最大,另外3#和4#两个筛子的水平加速度与竖向加速度相差较大;经支座的减振后,3#基座的振动加速度明显大于其他3个振动筛;1#~4#振动频率分别为16.406HZ、15.869HZ、15.918HZ、16.504HZ。
5#~8#振动筛布置在四层A-B轴,位置相邻,5#~6#为中煤脱介筛,7#~8#矸石脱介筛,对比四个测量时间范围内的最大加速度及标准差,相差不大,经支座的减振后,整体呈前端两个基座小于后两个基座的趋势,但8#振动筛的后端基座的振动加速度明显大于前端,且明显大于其他3个振动筛同位置;5#~8#振动频率分别为16.553HZ、16.406HZ、15.527HZ、15.429HZ。
9#筛振动频率测试
9#筛振动加速度测试
10#筛振动频率测试
10#筛振动加速度测试
图5振源测试结果
3.2楼板自振频率测试
抽取部分振动较强的楼板及与其附近的楼板,在停机状态下,进行自振测试,测试图片见图6,测试结果见表1,可以看出,楼板自振频率介于12.012~21.533HZ,而四层的1#~8#、六层的9#~10#振动筛振动频率在15.429HZ~16.650HZ,部分楼板自振频率与振动筛振动频率重合,存在共振现象,其中二层振动最强的A-B/2-3板自振频率为16.650HZ,六层振动最强的D-E/2-3为16.748HZ,与振动筛振动频率高度重合,振动更加明显。
图6楼板振动测试现场照片
表1?楼板自振频率统计结果
图7楼板自振测数据分析
3.3运转时楼板振动测试
抽取部分振动较强的楼板对其运行状态下的振动进行测试,部分测试结果见表2,可以看出,振动最强的二层楼板2-3/A-B和六层2-3/D-E振动加速度最大值为3426.48mm/s2、4895.69mm/s2,最大振动速度为50.025mm/s、47.067mm/s,最大振动位移为0.313mm、0.507mm,抽测的45块楼板中,34块楼板振动速度大于10mm/s,振动速度不满足规范要求。
表2楼板振动测试统计结果
图8二层2-3/A-B楼板振动加速度
图9六层2-3/D-E楼板振动加速度、速度、位移测试
3.4框架梁裂缝原因分析
经对比分析裂缝所发生的位置,梁上有两根裂缝以上的梁均处于楼板振动强度较大的区域。对这些区域的楼板建模计算,考虑振动对楼板的冲击影响,六层振动最大的楼板梁的拉应力最大为3MPa,二层2-3/A-B楼板梁最大拉
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