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2025年化工企业员工年终总结(精选3篇)
第一篇
这一年,我把自己的名字写进了DCS的每一条曲线里。年初三,零下七度,我裹着羽绒服钻进装置框架,耳边的风声像裂帛,却盖不住塔顶回流罐的嗡鸣。我负责的是碳四分离单元,去年大检修后新增一台高效换热器,设计余量只有8%。冬歇期原料轻烃中异丁烯含量突然飙到32%,比标定数据高出一截,再沸器热负荷瞬间顶到红线。中控室屏幕上,T-2102塔压像脱缰的马,三分钟蹿了0.18MPa。我拎着铜扳手爬上五十米平台,手电光柱扫过管束,发现E-2103C出口温度比同系列低11℃,判定为液烃分布器堵塞。按规程需要切出清洗,可库存只有十二小时,停一次就要损失两千吨聚合级丁烯。我提出“在线反冲+局部降负荷”方案:先把壳程蒸汽降到0.9MPa,利用压差反向冲刷,再把塔顶回流量下调15%,让液相在分布器里形成脉冲。方案被值班主任拍板那刻,我听见自己心跳盖过了机泵。六小时后,压差从78kPa掉到42kPa,塔压回到安全区,产品在线色谱显示丁烯纯度仍维持99.7%。那天夜里,我在框架背面啃了一包冻硬的蛋黄派,甜味混着金属味,像把胜利也嚼碎了咽下去。
春天是催化剂最躁动的季节。MTO装置催化剂细粉跑损突然加剧,再生器旋分压差一天内涨3kPa,车间成立攻关组,我主动把铺盖卷搬进中控楼。为了找到磨损根源,我守着电镜室三天两夜,把三月份所有采样罐的催化剂过筛,最终发现是新鲜剂罐底锥体磨损,铁离子混入后形成硬颗粒,像砂纸一样打磨旋分内壁。我画了一张“颗粒硬度—速度—冲击角”三维图,提出把再生器藏量下调5%,降低线速,同时在新鲜剂管线加一台磁选器。改造后,细粉跑损从1.2kg/t降到0.3kg/t,年节约催化剂费用四百二十万。夜里回宿舍,我把那张三维图贴在床头,室友笑我魔怔,我却看见数据里藏着一条安静的河。
夏天最热那天,循环水场氯离子飙到1200ppm,塔顶不锈钢空冷出现点蚀。我牵头做腐蚀回路评估,把装置分成十二个节点,用超声测厚枪一寸寸扫,发现E-2201管箱最薄处只剩2.8mm。我提出“循环水旁路电渗析+钛钯合金换热管”双保险方案,可钛管采购周期要四个月。等不及,我先带人把管箱内壁贴衬3mm的2205双相钢皮,用自动氩弧焊拼成“鱼鳞”纹路,像给设备穿上一层软甲。秋汛前,循环水氯离子回落到400ppm,测厚数据定格在3.1mm,没有继续恶化。夜里巡检,我把手贴在钛钢焊缝上,金属的冰凉透过掌心,像把时间的裂缝也焊上了。
十一月,公司启动“双碳”对标,我负责碳四装置碳排放盘查。我把每一只蒸汽疏水阀、每一道保温缝隙都编上号,用红外热像仪扫出三百二十个热点,发现T-2103塔体保温局部脱落,热损高达3.7GJ/h。我领着施工队把铝皮拆下,内层加25mm纳米气凝胶,外层用0.6mm不锈钢波纹板,投用后塔壁温度从48℃降到29℃,一年可减少二氧化碳排放两千一百吨。财务把减排量折算成碳资产,入账那一刻,我听见数字像麦粒落进粮仓,沉甸甸却沙沙作响。
年底的DCS屏上,全年运行曲线像一条安静的大河,只有我自己知道,那些看似平滑的波纹里藏着多少次惊心动魄。我把一年的笔记装订成册,封面用旧催化剂袋裁剪,蓝底白字写着“2025,河流与我”。合上册子那刻,我忽然明白,装置不是钢铁,它是一条会呼吸的河,而我,不过是河里一块被水流磨去棱角的石头,却也因此有了光。
第二篇
如果让数字开口,它们会先讲一个关于“零点二克”的故事。年初二,我在实验室做己二酸氨化小试,催化剂是实验室自制的钒钛复合氧化物。反应器是五百毫升高压釜,搅拌桨剪一切割成四十五度倾角,转速设定四百转。我每两小时取样,用GC-MS追踪己二腈收率。第三天夜里,收率卡在92.4%,死活上不去。我守着反应釜,像守着一只不肯破壳的鸟。凌晨三点,我盯着天平里那零点二克未溶解的己二酸,忽然意识到问题可能出在晶习。我把剩余原料倒进烧杯,加0.2g十二烷基苯磺酸钠,超声十分钟,晶体表面瞬间长出绒毛,溶解度提高8%。再投料,收率冲到96.1%,那一刻,实验室的荧光灯像突然爆亮的镁光灯,照得我睁不开眼。
三月,车间扩产,我负责把五十升小试工艺放大到五千升。放大效应像一头看不见的象,踩得所有人喘不过气。首先是传热,小试釜体积比表面积是1.2cm2/cm3,到了五千升只剩0.25。我提出“分段控温+外循环冷却”方案:在反应釜外壁加三组独立半管,每组配一台变频螺杆冷水机,用PID分程控制。为了验证,我用Fluent做了七十二小时瞬态模拟,网格划到一千二百万个节点,电脑风扇像直升机起飞。最终模拟显示,釜内最大温差可控制在1.5℃以内。现场投料那天,我穿着防静电服蹲在釜底,听冷却水阀“嗒”一声开启,像有人轻轻按下世界的静音键。
五月,氨气消耗异
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