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掘进机电气故障8案例分析

在煤矿及地下工程领域,掘进机作为高效破岩与出渣的关键设备,其电气系统的稳定运行直接关系到施工进度与作业安全。电气系统结构复杂,集成了动力、控制、保护等多个子系统,任何环节的异常都可能导致设备停机,甚至引发安全事故。本文结合多年一线设备管理经验,精选八个典型电气故障案例,从故障现象、原因剖析到处理措施进行深度复盘,旨在为现场技术人员提供实用的故障诊断与排除思路,提升设备维护效率。

案例一:整机无法启动,控制回路无反应

故障现象

某型号掘进机作业中突然停机,再次启动时,操作台上所有指示灯不亮,急停按钮复位后仍无任何动作,泵站电机、截割电机均无法启动。

原因排查与分析

1.初步检查:测量掘进机进线电源电压,发现三相电压正常,排除外部供电问题。检查总断路器状态,处于闭合位置,但辅助触点无输出信号。

2.控制回路检测:逐级排查控制回路,发现位于司机操作台下方的总急停按钮(常闭触点)因长期按压操作,内部弹簧疲劳导致触点接触不良,万用表测量其阻值为无穷大,切断了控制回路电源。

3.深层原因:该急停按钮为蘑菇头式自复位按钮,日常操作频率高,且井下粉尘大,按钮内部积尘加速了触点氧化,导致接触失效。

处理措施

1.更换同型号急停按钮,清洁按钮安装底座,涂抹少量导电膏减少氧化。

2.对控制回路中所有常闭触点(如各电机急停、安全联锁触点)进行通断测试,确保回路畅通。

3.启动设备,观察各指示灯正常亮起,试运转各电机,确认恢复正常。

预防小结

定期(建议每月)对急停按钮、安全联锁等关键控制元件进行动作测试和触点清洁,避免因机械疲劳或粉尘堆积导致控制失效。

案例二:截割电机启动后立即跳闸,过载保护动作

故障现象

掘进机截割电机启动瞬间,馈电开关立即跳闸,显示屏报“截割电机过载”故障,多次尝试均相同,其他电机(泵站、行走)启动正常。

原因排查与分析

1.过载保护参数检查:核对馈电开关过载保护整定值,与电机额定电流匹配,排除参数设置错误。

2.电机本体检测:断开电机接线,测量三相绕组直流电阻,发现U相绕组阻值明显低于V、W相,判断存在匝间短路;进一步测量对地绝缘电阻,数值为零,确认绕组接地故障。

3.故障溯源:拆解电机端盖,发现定子绕组端部因长期高温(冷却风扇叶片断裂未及时发现)导致绝缘老化,局部匝间击穿并接地。

处理措施

1.更换截割电机,对新电机进行绝缘测试(相间、对地绝缘电阻均≥50MΩ)和空载试运行。

2.检查电机冷却系统,更换损坏的风扇叶片,清理散热风道积尘。

3.重新接线并紧固端子,测试启动电机,过载保护未动作,运行电流稳定。

预防小结

加强电机日常巡检,重点关注温升、异响及冷却系统状态,定期(每季度)测量绕组绝缘电阻,避免因过热导致绝缘失效。

案例三:行走机构单方向不动作,另一侧正常

故障现象

操作掘进机行走手柄向前时,左履带无动作,右履带正常;向后时两侧均正常。检查行走液压系统压力正常,多路阀无卡滞。

原因排查与分析

1.液压与电气区分:因液压系统压力正常,且反向动作正常,初步判断为电气控制回路问题,而非液压执行元件故障。

2.行走控制信号检测:测量行走手柄向前位置传感器输出信号,左行走传感器信号为0V(正常应为2-10V),右行走传感器信号正常(6V),确认左行走前向控制信号丢失。

3.传感器与线路检查:拆检左行走手柄传感器,发现其信号线在穿线孔处被金属边缘磨破,导致信号线接地,信号无法传输至控制器。

处理措施

1.修复破损信号线,使用绝缘胶带包裹后套入波纹管,重新布线并避开尖锐边缘。

2.调整传感器安装位置,确保手柄动作时信号线性变化(2-10V对应全行程)。

3.测试行走动作,左右履带前向、后向均正常,故障排除。

预防小结

定期检查操作手柄、传感器等外露部件的线路防护,对穿线孔、接头处加装防护套,避免机械损伤导致信号中断。

案例四:PLC无输出,关键执行元件不动作

故障现象

掘进机启动后,泵站电机运行正常,但截割、行走、转载等动作均无反应,操作台上对应指示灯不亮,PLC模块电源指示灯闪烁。

原因排查与分析

1.PLC电源检查:测量PLC主机电源模块输入电压为24VDC,正常;输出电压(给CPU模块)为5VDC,波动较大(正常值4.9-5.1V),判断电源模块故障。

2.模块更换测试:更换备用电源模块后,CPU模块指示灯恢复常亮,但仍无输出。进一步检查PLC程序,发现关键输出点(如截割允许、行走控制)被强制复位,且无法解除。

3.程序与电池问题:检查PLC备用电池电压,仅为2.5V(正常值≥3.6V),判断因电池欠压导致程序丢失或错乱,部分输出点被异常锁定。

处理措施

2.对PLC各输入输出模块进行强制置位/复位测试,确认所有I/O点正常响应。

3.重启设备,操作

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