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电厂实习工作总结

以下是符合要求的电厂实习工作总结(约3000字,包含详细过程、数据案例与个性化感悟):

电厂实习工作总结

我于202X年X月X日至202X年X月X日在某大型火力发电厂开展为期6个月的实习,实习岗位为运行值班员,旨在将大学所学热能与动力工程专业知识与电力生产实际场景结合,全面提升专业技能与职业素养。本次实习以“理论与实践深度融合,强化专业能力建设”为核心目标,深入参与电厂生产运营、设备维护及工艺流程管控,全面掌握了火力发电厂核心系统(锅炉、汽轮机、电气系统)的操作与监控技能,同时深刻理解了电力行业安全生产与节能降耗的重要性。

一、实习前期准备与基础认知

实习前,我针对电厂工艺流程进行了系统性学习,重点梳理了火力发电厂的核心系统架构与运行逻辑。该电厂为超高压火力发电机组,锅炉额定蒸发量为120吨/小时,汽轮机额定功率为30兆瓦,发电机型号为SF30-6.3-1型,属于典型的煤粉锅炉配汽轮机发电系统。我通过查阅技术资料与工艺手册,明确了各系统的功能定位与关联关系:

-锅炉系统:负责燃料燃烧产热,将水转化为高温高压蒸汽,核心参数包括过热器出口蒸汽温度(额定值450℃)、蒸汽压力(16.7MPa)、给水温度(150℃)等;

-汽轮机系统:利用蒸汽能量做功,驱动发电机旋转发电,核心参数包括汽轮机进汽压力(16.7MPa)、进汽温度(450℃)、发电机输出功率(30MW);

-电气系统:实现电能转换与输送,核心参数包括发电机端电压(6.3kV)、电网频率(50Hz±0.2Hz)、母线电压(10.5kV)。

此外,我系统学习了电厂安全管理规范,包括《电力安全工作规程》(简称“安规”)中的设备操作、停电验电、动火作业等安全流程,并通过模拟演练掌握了个人防护装备(PPE)的正确穿戴与使用方法,为后续现场实习筑牢安全基础。

二、设备学习与操作实践(核心环节)

实习过程中,我以“边学边干、逐步深入”的方式,先后参与锅炉、汽轮机、电气三大核心系统的操作与监控,积累了大量实操经验。以下为各系统具体实践内容与数据案例:

(一)锅炉系统:参数调控与设备操作

锅炉作为电厂“心脏”,其运行状态直接影响发电效率与安全性。我重点学习了锅炉的启动、正常运行与停运流程,并通过实际操作掌握了核心设备的调控方法。

-启动阶段:锅炉冷态启动时,需依次完成上水、点火、升温升压等步骤。我参与了一次冷态启动过程,记录了关键参数变化:

-上水阶段:给水流量从0逐渐增加至40t/h,给水温度从20℃升至80℃,锅炉汽包水位从初始的200mm缓慢上升至500mm(正常范围600-800mm);

-点火阶段:投入磨煤机后,给煤量从0增至10t/h,对应空气预热器入口风量从10000m3/h升至18000m3/h,炉膛负压维持在-20Pa至-40Pa之间;

-升温升压阶段:当过热器出口温度达到400℃时,开启减温水调节阀,保持温度稳定;随着压力升高至3.5MPa,逐渐打开主汽阀,最终达到额定压力16.7MPa。

该次启动用时约2.5小时,较标准流程缩短了15分钟,体现了对参数调控的熟练程度。

-正常运行阶段:在锅炉满负荷运行期间(30MW),我负责监控过热器出口温度、蒸汽压力、给水流量等参数。通过调节给煤量与风量比(理论值为1.2-1.5),实现了燃烧效率最大化。记录一周运行数据的平均值:

-过热器出口温度:432℃(额定450℃,偏差-18℃);

-蒸汽压力:16.8MPa(额定16.7MPa,偏差+0.1MPa);

-给水流量:110t/h(额定115t/h,偏差-5t/h);

-烟气含氧量:3.2%(最佳范围3%-4%,表明燃烧经济性良好)。

-故障处理案例:一次出现“省煤器壁温异常上升”问题,我第一时间参与处理。记录事件经过:

上午9:00,发现省煤器出口壁温从正常的85℃骤升至95℃,超过报警阈值90℃。立即检查给水系统,发现给水温度波动(从130℃降至120℃),导致省煤器吸热不均。随后调整给水温度至135℃,同时降低给煤量5t/h,调整空气预热器风量至19000m3/h。处理后,壁温在30分钟内恢复至87℃,未造成设备损坏,此次故障处理用时30分钟,体现了对故障判断与处理的快速反应能力。

(二)汽轮机系统:启动、运行与停机

汽轮机是连接锅炉与发电机的核心设备,其操作精度直接决定发电效率与安全性。我参与了汽轮机的启动、正常运行与停机全流程,掌握了辅助设备(凝结水泵、给水泵)的操作方法。

-启动阶段:汽轮机冷态启动时

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