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机修个人工作总结(通用3篇)
第一篇
这一年,我把扳手、游标卡尺和听诊器当成最默契的搭档,把车间里每一台设备的呼吸节奏当成自己的心跳。年初,厂里新上线一条全自动灌装线,PLC型号是西门子1516-3PN/DP,伺服驱动为V90,带绝对值编码器。安装调试阶段,我负责机械与电气的接口部分。第一次通电,伺服一使能就报F7453,查阅手册得知是编码器电池电压低导致位置丢失。我拆下电池盒,实测电压2.8V,低于3.0V阈值。更换电池后,重新做绝对值校准,本以为故障排除,结果自动回零时灌装阀仍然错位11mm。反复检查参数,发现机械减速比设定1:7,而实际齿轮箱铭牌为1:9.5,参数与实物不符。我重新计算脉冲当量:导程20mm,编码器20位单圈,电子齿轮比128/10,最终把7改成9.5后,回零精度稳定在0.02mm以内。调试完成那天,生产线节拍从设计4200瓶/小时提到4800瓶/小时,厂长拍了拍我肩膀,说“机器听你的”,我知道这是比奖金更硬的肯定。
三月,老车间2空压机频繁跳机,面板显示“TEMPHIGH”。测温枪显示主机出口108℃,冷却油乳化发白。我拆下温控阀,阀芯被油泥卡死,冷却油未经散热器直接旁通。进一步拆检,发现散热器翅片被粉尘堵了2/3,风压不足。我把散热器搬到室外,用0.4MPa低压风自上而下吹,再用中性清洗剂循环喷淋,最后清水冲洗,翅片恢复银白色。回装后,油温降到82℃,但运行4小时后再次升高。我意识到单向阀也可能内漏,拆下阀体,用柴油做密封试验,阀瓣在0.05MPa就开始滴油,说明弹簧疲劳。我测绘弹簧尺寸:线径1.2mm,中径18mm,自由长度45mm,用60Si2Mn新绕一根,回火后硬度46HRC,装复试机,油温稳定在78℃,跳机故障彻底消失。
五月,夜班报修贴标机标签飞标。现场观察,标签在剥离板1/3处断裂,断面呈锯齿形。我怀疑刀口钝了,用10倍放大镜查看,发现合金刀刃出现0.1mm崩口。没有备件,我拆下刀片,在400油石上手工研磨,保持17°前角,再用1000精磨,最后用牛皮抛光。装回后标签切口平整,但飞标依旧。我重新梳理流程,发现真空吸附鼓风压仅?18kPa,而标准需?30kPa。拆下真空泵滤网,灰尘堵得看不见网眼,用压缩空气反吹后,负压升到?32kPa,飞标现象消失。标签损耗率从3‰降到0.6‰,一个月为车间节省标签4.2万张。
七月,高温来袭,冷却塔风机振动骤增。测振仪显示4.6mm/s,超标2倍。我断电挂牌,爬上12m高的塔顶,发现风扇叶片根部螺栓缺失一个,其余三个也已松动。我用扭矩扳手按120N·m对称紧固,再测振动降到2.1mm/s,仍不理想。拆下叶片称重,发现五片叶片重量差42g,最大不平衡距380mm。我用车床在叶片根部去重,每片铣1.5mm深月牙槽,最终重量差控制在3g以内。回装后振动0.9mm/s,噪音下降8dB,夜班工人终于不用戴耳塞睡觉。
九月,厂里推行“预测性维护”,我负责给18台关键电机建立台账。用Fluke435电能质量分析仪测得3循环泵电机谐波畸变率11.2%,高于8%标准。拆解接线盒,发现变频器载波频率仅2kHz,把载波提到6kHz后,谐波降到5.4%,电机外壳温度下降6℃。同时用SKF轴承检测仪测得驱动端轴承冲击值25dB,高于20dB警戒线。我利用周末更换6312-2Z/C3轴承,采用油浴加热80℃安装,冷态间隙0.05mm,运行后冲击值降到8dB。十月底,台账显示电机故障率同比下降38%,备件库存资金占用下降12万元。
十一月,物流科叉车班抱怨2.5t电动叉车爬坡无力。我拆下ZAPI控制器,用诊断仪读取故障码“CUTBACK”,意为电流限幅。测电池组总电压48.1V,空载正常,但负载瞬间掉到41V。我单节测量,发现第5节电池内阻18mΩ,高于平均6mΩ。用点温枪看,充电结束30分钟后该节电池温度52℃,其余40℃,判定为单节落后。我更换同批次同容量电池,重新做容量匹配,充电后整车负载电压46.8V,爬坡电流180A,比之前提高28%,叉车班再也不用人推。
十二月,车间提出“零故障”挑战,我主动承包了最棘手的封罐机。把2018年至2023年的87条故障记录输入Excel,用透视表统计发现42%故障集中在凸轮分度箱。拆解后看到箱内润滑油发黑,铁粉含量用磁铁一吸成片。我
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