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仓库温湿度异常、断电、故障应急处理记录

2023年11月15日2:15,XX物流中心3号常温库值班员张某某在巡检时发现温湿度监控系统报警,显示库内温度28.3℃(标准≤25℃)、湿度72%(标准≤65%),且制冷机组运行状态显示“故障停机”。2:18,张某某前往库内实地核查,发现照明全部熄灭,应急灯未自动启动,初步判断为断电导致制冷机组停机,温湿度异常。2:20,张某某立即通过对讲机向仓储部主管王某某汇报,王某某于2:25抵达现场,确认库内无人员滞留后,启动《仓储应急处置预案》三级响应,通知技术部、安全部、客服部负责人2:35前到现场集合,同时联系配电房值班员李某某核查断电原因。

2:30,配电房反馈:外部供电线路因市政施工突发中断,备用发电机未自动启动(后查明因发电机电池老化导致启动失败)。此时3号库已断电15分钟,库内温度升至29.1℃,湿度75%。库内存放货物包括某药企的生物制剂(需2-8℃存储)120箱、某食品厂的巧克力原料(需≤22℃存储)800箱、电子元件(无严格温湿度要求)500箱。其中生物制剂和巧克力原料为温湿度敏感物资,若持续高温可能导致变质或失效。

2:35,临时应急指挥部成立,成员包括仓储部王某某(总指挥)、技术部陈某某(设备保障)、安全部刘某某(现场安全)、客服部周某某(客户沟通)。指挥部首要任务:1.30分钟内恢复供电或启动备用制冷;2.转移敏感物资至备用区域;3.监控温湿度变化,防止扩大损失。

2:38,技术部陈某某带领2名电工前往配电房,手动启动备用发电机(型号:康明斯300kW),因电池电压不足(实测10.2V,正常需≥12V)未能成功。2:40,联系外部应急发电车(合作单位XX电力),对方确认1小时内抵达。同时,仓储部紧急调配2台移动储能电源(每台10kW),优先为温湿度监控系统、应急照明及2台小型工业风扇供电,通过风扇加速空气流动延缓温度上升。2:45,现场测得温度29.8℃,湿度76%,生物制剂存储区域局部温度31℃(因靠近墙面无风扇覆盖)。

2:50,指挥部决定分两组行动:A组(技术部+电工)继续抢修发电机,更换备用电池(从1号库借用);B组(仓储部+搬运组)转移敏感物资。搬运组10人分成两队,一队使用液压叉车转运生物制剂至1号库(该库正常供电,剩余库容200箱),另一队将巧克力原料转移至装卸区(有遮阳棚,临时铺设隔热棉)。转移前,对生物制剂逐箱检查包装完整性,使用手持温湿度记录仪(型号:Testo174H)测量箱内温度(实测26℃,未超过临界值30℃),每5箱用保温棉包裹后装车;巧克力原料检查外包装无破损,堆叠高度不超过3层(防挤压),搬运过程中避开地面积水区域(装卸区地面有少量雨水)。

3:05,技术部更换发电机电池后成功启动,输出电压380V稳定,优先为制冷机组(型号:约克YVAA-030)供电。3:10,制冷机组尝试启动,显示“压缩机过载保护”故障代码(后查明因断电前机组已运行18小时,压缩机温度过高未冷却)。技术部断开机组电源,强制冷却15分钟后重新通电,3:25机组启动成功,出风口温度12℃,库内温度开始下降。

3:30,外部发电车抵达,接入配电系统作为双电源备份,确保供电稳定。此时生物制剂已全部转移至1号库(120箱,耗时40分钟),巧克力原料转移800箱至装卸区(耗时50分钟),电子元件因无温湿度要求暂留原库。现场安全部全程监督,设置警戒线防止无关人员进入,搬运过程中未发生货物跌落或人员受伤。

3:40,温湿度监控系统恢复,显示库内温度27.2℃,湿度70%,制冷机组运行压力1.2MPa(正常范围1.0-1.5MPa),出风口温度10℃,预计1小时内降至25℃以下。3:50,联系客户客服部周某某向药企和食品厂通报情况:生物制剂转移至1号库,温度2-8℃正常;巧克力原料暂存装卸区,已采取隔热措施,预计4小时内恢复原库存储,客户均确认知晓并要求后续提供温度记录。

4:10,库内温度降至24.5℃,湿度62%,达标;制冷机组运行参数稳定(电流15A,正常≤18A)。4:20,开始将巧克力原料运回3号库,4:50完成全部搬运,检查原料外包装无受潮、变形,随机抽检5箱(开箱检查10袋),未发现融化或结块现象。5:00,外部供电恢复,发电车撤离,备用发电机切换至待机状态。

5:30,技术部对故障原因全面排查:1.断电原因为市政3号线路(XX路至XX桥段)施工挖断电缆(市政部门5:10通报);2.备用发电机未自动启动因电池老化(使用5年未更换,额定容量150Ah,实测80Ah);3.制冷机组过载保护因长时间高负荷运行(当日入库量增加30%,机组连续运行18小时),散热风扇积灰导致散热效率下降(风扇叶片积灰厚度约3mm)。

6:00,应急指挥部召开总结会,形成以下记录:本次

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