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轮机操作技能考试练习题及答案

一、主机启动前燃油系统专项检查操作(实操题)

【操作要求】模拟某6S50ME-C9.5型主机(电子控制柴油机)启动前燃油系统检查流程,要求按规范顺序操作并记录关键参数,限时15分钟。

【操作步骤及评分标准】

1.燃油日用柜检查(20分)

-检查油位:观察磁翻板液位计,确认油位在容积的30%-80%(标准值45%±5%),记录当前油位48%。

-测量油温:使用点温枪检测柜内燃油温度,轻油日用柜温度应保持40-50℃(实测43℃),重油日用柜需根据燃油牌号调整,本次使用180cst燃油,温度应控制在90-100℃(实测95℃)。

-开启循环加热:确认重油柜蒸汽加热阀开度1/3(压力表显示0.3MPa),检查伴热管路无泄漏,温度传感器显示正常。

2.燃油输送泵组检查(25分)

-启动前准备:检查泵体地脚螺栓无松动,联轴器护罩完好,盘车3圈确认无卡阻(手感均匀无异常)。

-电气检查:查看控制箱指示灯,确认本地/远程切换至本地,过载保护整定值为额定电流1.1倍(额定电流32A,整定值35A)。

-启动测试:手动启动1输送泵,观察出口压力(目标0.6-0.8MPa),运行2分钟后压力稳定在0.75MPa;切换至2泵测试,压力0.72MPa,均符合要求;检查泵体振动值(垂直方向≤4.5mm/s,实测3.8mm/s),轴承温度≤70℃(实测62℃)。

3.高压燃油泵及共轨系统检查(30分)

-检查高压油泵冷却水:开启冷却水泵,确认进/出口压差0.15-0.2MPa(实测0.18MPa),温度表显示进水32℃,回水38℃。

-共轨管压力测试:通过ECU控制系统进行预供压,观察共轨压力传感器数值,目标20-30MPa(实测25MPa),保压5分钟压力下降≤0.5MPa(最终24.8MPa)。

-检查各缸高压油管:使用检漏仪检测接头处,无燃油泄漏报警(数值0ppm);手动盘车至1缸发火位置,检查油泵齿条行程(标准5-7mm,实测6mm)。

4.安全保护装置测试(25分)

-低油压保护:人为调节燃油压力调节阀降低压力至0.5MPa(设定值0.55MPa),触发报警并联动备用泵启动(5秒内2泵自动启动,压力回升至0.7MPa)。

-高温保护:模拟重油温度升至105℃(设定值103℃),检查高温报警是否触发(声光报警同时ECU显示燃油温度高),联动关闭蒸汽加热阀(现场确认阀门已关闭)。

-紧急切断测试:按下机旁应急切断按钮,观察共轨压力快速泄放至0MPa,燃油泵停止运行(3秒内完成),记录切断时间2.8秒。

【评分要点】操作顺序错误扣5分/处,参数记录不全扣3分/项,保护装置未触发扣10分/项,超时每分钟扣2分(最多扣10分)。

二、分油机自动排渣异常故障排查(理论+实操题)

【故障现象】某ALFALAVALMOPX205型分油机运行中,PLC显示排渣失败报警,排渣间隔由正常2小时缩短至40分钟,分离后的净油含杂量超标(实验室检测0.08%,标准≤0.03%)。

【排查步骤及答案】

1.初步判断故障类型(5分)

分油机排渣异常属于控制系统或机械执行机构故障,结合净油质量超标,可能涉及排渣口密封失效、滑动圈卡阻或PLC程序参数设置错误。

2.电气控制系统检查(20分)

-查看PLC历史记录:最近3次排渣触发信号均为油渣层厚度传感器(EPC传感器)输出4-20mA信号(正常触发值18mA),记录显示触发值19mA(正常),排渣指令发出后液压油电磁换向阀(SV1)得电时间2.5秒(标准2.0-2.2秒),时间过长可能导致排渣过度。

-检测传感器信号:使用万用表测量EPC传感器输出,油渣层未达设定值时输出8mA(正常),达到时升至19.5mA(正常),信号传输无衰减(电缆绝缘值100MΩ,符合要求)。

-检查液压系统压力:分油机工作压力设定0.6MPa(实测0.58MPa),排渣时瞬间压力需≥0.7MPa(实测0.65MPa),压力不足导致滑动圈无法完全打开。

3.机械执行机构检查(30分)

-解体分离筒:检查滑动圈密封面(材质丁腈橡胶),发现3处深度0.3mm划痕(标准无可见损伤),导致排渣时密封失效,液压油泄漏无法保持滑动圈位置。

-测量配水盘间隙:滑动圈与配水盘配合间隙标准0.1-0.2mm(实测0.35mm),间隙过大导致排渣时液压油旁路,无法形成有效压力差。

-检查排渣口:观察排渣口边缘有积碳(厚度1mm),阻碍排渣门完全闭合,排渣后部分油渣残留,导致EPC传感器误判油渣层厚度。

4.处理措施(25分)

-更换滑动圈密封面(采用氟橡胶材质,提高耐

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