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2025年焦化厂工人个人工作总结模版(3篇)

2025年焦化厂工人个人工作总结模版(一)

一、岗位概况与年度任务

2025年我被分在炼焦车间炉顶班,负责3号、4号两座6米顶装焦炉的装煤、平煤、炉盖密封及高压氨水切换。全年计划出炉12600孔,我所在班组承担6300孔,人均出炉450孔。车间下达的KPI指标:单孔装煤量≥31.2t,炉顶空间温度≤820℃,氨水泄漏≤0.2‰,个人违章为零。年初我给自己追加两条:全年提出有效合理化建议≥12条,技师题库正确率≥92%。

二、产量与质量双控

1.装煤量:我用“三压两提”操作法,即压杆、压铲、压角,提铲、提盖,把煤线误差控制在±5mm,单孔多装180kg,全年累计多产冶金焦396t,创效46.3万元。

2.炉顶空间温度:我自制“红外双点测温”小工具,把原来测一点改为测装煤口与上升管根部两点,发现温度异常提前15min预警,全年因空间温度高造成的焦炭夹生率由1.4%降到0.6%,少回炉87孔。

3.氨水泄漏:我把原φ10mm氨水喷嘴改为φ8mm,并在切换阀杆加聚四氟乙烯衬套,泄漏次数由月均3次降到0次,年节约氨水42t,减少VOCs排放0.9t。

三、设备小改小革

1.炉盖密封:原来石棉绳三个月就老化,我改用“石墨盘根+不锈钢压板”组合,寿命延长到11个月,年节约石棉绳84kg,减少更换工时96h。

2.装煤车轨道清扫:我在煤斗下方加设“弹性刮板”,每装一孔就自动清扫一次,轨道积煤厚度由15mm降到2mm,电机电流下降6A,年节电1.1万kWh。

3.上升管水封:把原铸铁水封改为“耐热球墨铸铁+陶瓷纤维”复合结构,重量减轻38kg,拆装由3人减到2人,年节约人工费1.4万元。

四、安全与环保

1.风险辨识:我牵头重新辨识炉顶32项危险源,新增“高压氨水瞬间喷溅”风险,制定“先泄压、后切换”三字操作法,全年班组零伤害。

2.应急演练:组织“炉顶火灾”实战演练4次,我担任现场指挥,用“泡沫推车+移动水炮”组合,3min控火,7min灭火,得到厂部通报表扬。

3.环保监测:我主动申请参加厂级VOCs走航监测,发现装煤车二层平台苯并芘瞬时超标,立即加装“负压围帘+移动收尘”,使点位浓度由6.8mg/m3降到0.9mg/m3,低于地标50%。

五、培训与传承

1.师带徒:签订师徒协议3份,我带的新工李航在季度抽考中获全厂第一,提前2个月顶岗。

2.微课开发:录制《炉顶空间温度控制五步法》微课,上传企业云课堂,点击量1.2万次,获评厂级精品课程。

3.技术比武:参加“焦炉操作”赛项,获第二名,理论成绩99分,实操成绩96分,刷新车间纪录。

六、自我反思

1.自动化知识薄弱:装煤车激光定位系统故障时,我排查耗时35min,比厂家工程师多15min,明年目标:掌握PLC基础,能独立处理常见故障。

2.数据思维不足:虽然记录了大量温度、压力数据,但只会EXCEL做折线图,对Minitab、Python不会用,明年计划完成“数据分析师”线上课程。

七、2026年计划

1.个人:考取焦化技师证,完成PLC中级培训,发表技术论文1篇。

2.班组:争创公司“五星班组”,全年违章为零,产量再提高1%,能耗下降1.5%。

3.环保:推动炉顶除尘系统升级,力争苯并芘排放浓度≤0.5mg/m3,达到超低排放。

2025年焦化厂工人个人工作总结模版(二)

一、岗位与职责

2025年我在化产车间冷鼓工段任主操,管辖三台煤气初冷器、两台电捕焦油器、三台螺旋换热器及配套泵组。全年处理煤气28.5亿Nm3,产出焦油11.4万t,轻苯3.2万t。我的核心指标:初冷器后煤气温度≤22℃,电捕焦油效率≥99.2%,装置非停为零。

二、运行优化

1.温度阶梯控制:我把原“三段进水”改为“四段梯度”,利用22℃、18℃、15℃、12℃四种循环水,初冷器后温度由24℃降到21℃,下游鼓风机功耗下降3.5%,年节电45万kWh。

2.电捕焦油二次电压:把运行电压由42kV提到48kV,电流密度维持0.42mA/m2,焦油雾含量由45mg/Nm3降到18mg/Nm3,年回收焦油420t,增效168万元。

3.换热器在线清洗:针对螺旋板换热器堵塞,我设计“反向脉冲+弱碱浸泡”法,利用装置大修窗口,清洗周期由12h缩到4h,减少煤气放散1.6万Nm3,少损失轻苯28t。

三、设备革新

1.焦油泵改型:原离心泵因焦油含萘高,冬季频繁堵转。我选用“双螺杆保温泵”,泵体加夹套,用5bar蒸汽伴

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