2025年煤矿个人工作总结及2026年工作计划.docxVIP

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2025年煤矿个人工作总结及2026年工作计划

2025年是我在XX煤矿工作的第8个年头,也是矿井智能化转型关键年。全年围绕“安全为基、生产为要、创新为魂”的主线,我主要负责综采二区的设备管理、安全督导及技术革新工作。现将具体工作情况总结如下:

一、安全管理:筑牢底线,从“被动查”转向“主动防”

作为区队安全督导员,我始终将安全视为“生命线”。全年参与班前会安全交底52次,主持“安全案例复盘会”12场,重点针对近年来矿区常见的液压支架漏液、电缆破皮等隐患,编制《现场安全操作20问》手册,覆盖区队87名员工,实现全员培训率100%。日常巡检中,我将检查范围从“显性问题”延伸至“隐性风险”,例如3月份在1123工作面巡查时,通过观察运输机链轮异响频率,结合油脂检测数据,提前3天发现减速箱齿轮磨损问题,避免了一次可能导致8小时以上停机的故障;10月份暴雨期间,连续48小时蹲守排水泵房,协调检修人员加固供电线路,确保了井下排水系统24小时稳定运行。全年累计排查隐患176项,整改率100%,所在区队实现“零轻伤”目标,连续3个季度获矿“安全示范区队”称号。

但安全管理仍存在短板:一是部分新员工风险预判能力不足,例如9月份一名轮岗电工在检修开关时,未按标准验电导致误触带电端子(虽未造成伤害),暴露出培训的针对性需加强;二是安全文化渗透不够,个别老员工存在“经验主义”,如液压支架移架时为图快简化“二次补液”步骤,后续通过“师傅带徒”签订安全承诺书才逐步纠正。

二、生产组织:精准调度,保障全年任务超额完成

2025年矿井下达综采二区原煤生产任务120万吨,实际完成128.6万吨,超产7.2%。作为设备管理负责人,我重点抓了三方面工作:

1.设备全周期管控:建立“一机一档”电子台账,涵盖液压支架、采煤机、运输机等12类关键设备的运行参数、检修记录及备件库存。例如,针对采煤机截割部易发热问题,联合厂家优化冷却系统,将油温峰值从85℃降至78℃,单月检修时间减少15小时;全年主导完成设备大检4次、中检18次,设备完好率达98.7%(同比提升0.5个百分点),非计划停机时间累计29小时(同比减少21小时)。

2.工艺优化提效:针对1125工作面煤层倾角大(平均22°)、断层多的特点,牵头试验“双向割煤+带压移架”工艺,通过调整采煤机牵引速度(从4.5m/min提升至5.8m/min)和支架推移步距(从0.8m优化至0.9m),单班割煤刀数从6刀增加至8刀,月产量提升12%;四季度配合智能化改造,完成采煤机记忆截割功能调试,初期因煤层起伏导致割岩量偏大,通过反复修正惯导参数,最终实现割岩率控制在5%以内,单日产量稳定在4500吨以上。

3.应急处置保连续:7月份工作面过落差3.2米的断层时,顶板破碎导致漏矸严重,我连续72小时跟班,协调采用“超前注浆+架前铺网”联合支护,同时调整割煤高度(从3.8m降至3.2m),仅用5天完成过断层作业,较计划提前3天;12月份运输机链条断裂,现场组织“新旧链条搭接法”抢修,4小时恢复生产,比常规检修缩短6小时。

生产中暴露的问题:一是对地质变化的预判仍依赖经验,1125工作面回采后期因未提前探测到小断层群,导致支架压死3次,影响生产20小时;二是智能化设备操作培训滞后,部分老员工对集控系统不熟悉,初期误操作导致2次停机,后续通过“一对一”实操训练才逐步解决。

三、技术创新:聚焦痛点,推动智能化落地见效

2025年是矿井“智能化建设攻坚年”,我作为区队技术骨干,深度参与3项重点创新项目:

1.智能巡检系统试点:在1123工作面安装6台轨道式巡检机器人,搭载红外测温、气体检测、视频识别模块。初期因机器人避障算法不完善,多次碰撞设备,我联合厂家采集500组现场数据,优化路径规划逻辑,最终实现自主巡检覆盖率95%以上;系统运行6个月来,累计发现电机超温、电缆漏液等隐患23项,其中8项为人工巡检易忽略的“夜间时段问题”,目前该系统已列为矿2026年推广项目。

2.液压支架电液控升级:针对原系统响应慢、同步性差的问题,主导更换为新一代电液控阀组,将移架速度从12秒/架提升至8秒/架,同时增加“邻架互锁”功能,避免了因误操作导致的支架挤架事故;升级后,工作面“三直一平”达标率从85%提升至98%,月均减少人工调架时间40小时。

3.节能降耗小改小革:针对井下照明用电浪费问题,设计“光感+人体感应”双控照明系统,在运输大巷试点后,日均用电量减少35%;改进乳化液配比装置,将浓度误差从±1%缩小至±0.5%,全年节约乳化液12吨,降低成本18万元。

创新工作的不足:一是部分项目重“安装”轻“应用”,如智能巡检系统虽能发现问题,但数据深度分析仍依赖人工,尚未实

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