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乳液聚合丁苯橡胶废水达标技术改造
1、引言
丁苯橡胶在其发生聚合反应的过程中,其废水排放量极高,其中包含着浓度极高的有机物质,这些物质具有复杂的化学结构,难于进行化学降解。如果在这种废水的有效处理措施被找到之前,就将其随意排放进入自然水体,那么这无疑将对自然水体的水质造成严重的破坏,进一步影响其可生化性,使得原本可能变为绿色的水体进一步变得黑色,水生动物的生存环境也将受到严重威胁,进一步引发生态问题。因此,我们必须结合实际情况,采取合理的措施,对这些废水进行有效处理,从源头上减少其污染性,并且提升废水回收装置的处理效率,使得这些废水最终能够变废为宝,进一步提升自然资源的利用效率,从根本上保障自然环境的持续发展,确保这个世界的绿水青山长存。
2、废水指标影响因素
2.1废水总氮影响因素
在装置生产过程中,会使用30种助剂,且其中9种助剂含有氨氮物质(具体数据如表1所示),且该种物质难以降解,导致下游废水回收装置中的废水总氮含量增高。
2.2废水总磷影响因素
在乳液聚合丁苯橡胶过程中,过氧化氢被用来氧化孟烷,并用磷酸钾作为电解质。尽管这种方法具有较高的生产效率,但在废水排放中发现存在大量磷物质,因此对其处理提出了较高要求。磷酸钾是低温乳液聚合反应的主要电解质,有助于提高反应质量和效果。然而,反应结束后,其会随废水进入总废水池,导致总磷含量上升,超过国家标准。
2.3废水COD影响因素
在乳液聚合丁苯橡胶装置的废水池中,在单体回收以及凝聚单元废水池中的COD含量较高,这是因为废水中含有大量的苯乙烯,致使废水中COD含量升高。
2.4废水电导率影响因素
在生产过程中,会在装置中添加几十种助剂,且其中含有大量的钾、钠等离子,导致废水电导率增高,严重影响了水体中微生物的正常生长。为有效控制废水电导率,需要减少对助剂的使用量,尤其是钾皂、氢氧化钾等应用量较大的助剂。
3、废水达标控制措施
3.1应用新型环保助剂,降低废水总氮含量
随着科技进步的推进,环保型絮凝剂EEDC已在丁苯橡胶装置的生产过程中展现了其广范围的运用价值,这大大降低了废水中总氮的含量,并逐步达到了排放标准。EEDC中含有大量的环氧氯丙烷以及二甲胺共聚物,且不含CN-物质,这使得其极易被氧化分解,进一步地,这显著降低了废水中总氮的含量。在凝聚单元的应用中,EEDC絮凝剂的效果尤为突出。
3.2应用无磷电解质,降低废水总磷含量
在生产装置实施的进程中,利用磷酸钾作为电解质产生的废水,其总磷含量相对较高,已成为主要原因。为了从源头上减少总磷含量,必须逐渐采用无磷电解质钾进行替换,这种方法不仅可以显著减少磷物质的排放,也有助于优化废水处理工艺,稳定控制废水处理成本,并提升整体生产效率。表2呈现了某化工厂在进行无磷电解质工业化改良后,某一时间段内废水总磷含量的统计数据。
3.3加强技术改造,降低废水COD含量
①提升乳化剂监控效率,减少废水中皂液含量。
在丁苯橡胶的生产流程中,乳化剂对整体反应体系具备显著的关键性影响,展现出增强化学反应稳定性,提高橡胶品质,保障废水达标排放等多项功能。对此,我们必须强化对乳化剂指标的监控手段,实施科学完整的评价,深化研究广度,并对其对橡胶加工性能产生的综合影响进行全面深入的分析,以便为降低废水中的COD含量提供详尽而全面的数据基础。
②优化生产工艺。
我们能够以针对单体回收单元废水池的改造工程为切入点,优化我们的生产流程,以实现环保性的提升。通过调整进出水地沟的结构,使之呈现出S型流动,可延长该单元废水池的使用寿命,从而提供更充分的沉降和分层机会,有效应对废水中的COD含量过高问题。
③技术改造优化。
在单体回收单元添设地下罐、废水处理塔、机泵以及调节阀等装置,并把该单元所产生的废水输送到地下罐内,将其引入废水处理塔中,对其进行有效处理,减少其COD含量,促使其达到标准水质。
④Fenton氧化法。
当硫酸亚铁和过氧化氢发生反应时,会生成OH自由基。这种物质对有机物具有显著的降解效果,能够从根源上降低废水中的COD。夏季排放的废水温度与Fenton氧化法反应温度相匹配,使得废水中的COD可以得到有效降解,从而降低其含量。然而,在冬季,气温较低,难以达到Fenton氧化反应的要求,导致碳链难以完全断裂,废水中的长链羧酸较多,使得废水中的COD含量增加。因此,可以通过加热这一环节来促进Fenton氧化反应的充分进行,以有效降低废水中的COD含量。
3.4调整配方,降低废水电导率
引起废水电导率较高主要原因是助剂中钾皂、钠皂的含量比较高,其在反应过程中产生的金属离子提升废水电导率。因此,在确保丁苯橡胶生产质量的基础上,相应地减少阻聚剂亚硝酸钠、凝聚剂CA、四钠盐、铁钠盐等助剂的使用量,并对污水的电导率动态
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