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污水处理厂清淤施工方案

一、项目背景与目标

本项目位于华东某市主城区,服务人口约38万,现状污水处理厂设计规模8×10?m3/d,采用A2O+深度处理+紫外消毒工艺。自2016年通水运行以来,二沉池、高效沉淀池、污泥浓缩池、紫外消毒渠及尾水提升泵房等构筑物陆续出现泥位抬高、有效水深下降、浮泥翻池、出水SS偶发超标、紫外套管结泥膜透光率下降、泵房吸口淤堵等现象。经2023年9月CCTV检测与声呐测淤,综合淤厚0.35~1.82m,总淤量约14600m3(含水率92%~96%)。本次清淤以“不停水、不减产、不扰民、低臭气、低噪声、低能耗”为核心目标,确保清淤后各池恢复设计有效容积,水力停留时间(HRT)恢复至设计值,出水SS≤10mg/L,紫外透光率≥75%,泵房吸口流速≥0.8m/s,同时建立后续5年低淤积速率运行技术路线。

二、现场条件与风险识别

1.水文:厂区进水日均7.3×10?m3,峰值8.7×10?m3,清淤期间不允许停产,需保持≥6.5×10?m3/d处理能力。

2.地质:表层3m为素填土,其下为粉质黏土,渗透系数5×10??cm/s,池体底板埋深4.2~6.5m,抗浮安全系数1.05,清淤卸荷后需控制底板水头差≤0.5m。

3.地下管线:池外5m范围埋有DN600原水管、DN300加药管、10kV电缆、光纤,允许沉降差≤10mm。

4.环境:厂界北距居民区28m,南距小学45m,臭气浓度厂界标准≤20(无量纲),噪声昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。

5.风险:①有毒有害气体(H?S、CH?、苯系物)局部聚集;②斜管坍塌、紫外套管碰撞;③清淤设备漏电、溺水;④淤泥运输滴漏;⑤底板隆起、池壁开裂;⑥极端天气(台风、暴雨)导致进水冲击负荷。

三、清淤技术比选

对“排干抓斗+外运”“低水位水力冲挖+泵送”“两栖挖泥船+离心脱水”“不停水离心抽吸+板框脱水”“干式气提+叠螺脱水”五种工艺进行10项指标加权评分(权重:安全25%、环境20%、造价15%、工期15%、对运行影响10%、脱水率5%、能耗5%、占地5%、后续维护5%、可扩展性5%)。最终“不停水离心抽吸+板框脱水”得分87.3,排名第一,确定为本项目核心技术路线。

四、总体施工流程

1.施工准备(T0~T+7d)

①围挡封闭:2.2m高夹芯彩钢围挡+喷淋降尘;②临电临水:设500kVA箱变2台,DN100给水点4处;③安全培训:三级教育+有限空间+心肺复苏+气体仪使用;④设备进场:防爆离心抽吸泵(Q=450m3/h,H=22m,N=45kW,过流部件2205双相钢)4套、液压驱动污泥切割机8台、板框压滤机(800m2,高压隔膜型)2套、除臭生物滤池(2000m3/h)1套、噪声屏障(2.5m高吸音棉+彩钢)120m;⑤井点降水:池外布置12口φ800大口径井,降深1.5m,确保底板水头差≤0.3m。

2.隔离导流(T+8~T+10d)

采用“池内围堰+池外联通管”方式:

①二沉池:每池设3道充气式橡胶坝(L=12m,H=1.2m,材质氯丁橡胶+芳纶帘布),将池体纵向分为A/B/C三区,逐区清淤;②高效沉淀池:利用现有放空管+临时DN400HDPE管旁路,保持斜管区上向流流速1.8m/h;③紫外渠:安装不锈钢导流槽+临时潜污泵(Q=200m3/h)回流至前端,确保渠内流速≥0.4m/s,防止沉淀。

3.离心抽吸(T+11~T+45d)

①抽吸头:采用“双螺旋切割+可调虹吸口”结构,口部设2205双相钢格栅,栅隙12mm,防止斜管吸入;②抽吸浓度:通过变频回水稀释,控制含固率3%~5%,既保证泵送效率,又避免沉积;③水力计算:主管DN250,流速2.1m/s,摩阻损失3.2m,沿程设3处检修阀+2处放空阀;④在线监测:每2h取样测含固率、SV30、COD、H?S,数据实时上传项目部DCS;⑤防堵措施:泵入口前加液压切割机,刀盘间隙≤6mm,扭矩≥1200N·m;⑥臭气控制:抽吸口周边设φ50mm微孔曝气管,气量0.8Nm3/(m2·h),形成微正压气幕,同时生物滤池负压收集,总收集率≥95%,排放口H?S≤0.06mg/m3。

4.板框脱水(T+11~T+50d)

①调理药剂:采用“3‰阳离子PAM(分子量1200万,离子度50%)+2‰生石灰”复合调理,比阻降至0.8×1012m/kg;②进料压力:阶梯升压,0.6MPa维持45min,1.0MPa维持90min,1.5MPa隔膜压榨30min

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