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第1期中氮肥No.1

2005年1月M—SizedNitrogenousFertilizerProgressJan.2005

CO变换炉阻力升高原因分析及措施

罗铁刚

(湖南智成化工有限公司,湖南株洲412005)

[中图分类号]TQ113.264.2[文献标识码]B[文章编号]1004—9932(2005)01—0024—01

我公司目前共有两套中温加压变换系统,催1999年大修更换催化剂时发现,床层表面结

化剂采用Bl12、Bl13两种型号的铁一铬系中温变有50~100mrn厚的白灰色盐层,粘结催化剂。

换催化剂,中变炉催化剂分上、中、下三段装2000年前,我公司中变炉的增湿水一直采

填,一加变系统中变炉装有上、中(Bl12)、下用电站的一次软水作为冷凝水。经分析:该软水

(Bl13)催化剂共90t;二加变系统中变炉装有的碱度为0.5~1.2mmol/L、硬度≤1O

上、中(n112)、下(nl13)催化剂共113t。一加mmol/L:[(21一]100~150mg/L。其中的Cl一易

变系统为1993年底建成,1994年初投产;二加与N生成NH4C1.对设备有较强的腐蚀性。

变系统由原常压系统改造而成,于1998年下半因此,于2000年7月更换了一台全新增湿器

年投产。两套系统在以往的几年运行中均存在着(材料由16MoR改为0Cr18Ni9Ti)。从以上数据

中变炉床层阻力高的问题,催化剂的更换频率基分析,a一浓度偏高,生成的盐附着于催化剂表

本上为3a一次,有的甚至2a一次。面而结块,直接导致催化剂失去活性。此为导致

我公司1994~1999年催化剂床层阻力高的重要

1中变炉阻力升高的原因

原因。

(1)蒸汽冷凝水带人炉引起的催化剂粉化。(6)长周期运行少、开停车次数多等直接致

此原因在一加变系统体现得尤为突出。一加变饱使催化剂机械强度降低;另外,初装催化剂时粉

和热水塔因设备故障,长年作通道使用,故2.5尘过多也是造成床层阻力高的因素之一。

MPa蒸汽与30℃左右的半水煤气混合后,产生

2中变炉降低阻力的措施

大量冷凝水,导致蒸汽带水。

(2)半水煤气中的氧含量超标,致使催化剂2.1增湿水采用蒸汽冷凝液

发生剧烈的氧化反应,放出大量的热,床层温度1999年大修后,增湿水改用脱碳系统的蒸

暴涨,造成催化剂严重粉化、烧结,使床层阻力汽冷凝液,经水质分析,碱度、硬度、a一等分

增高。析项目均符合标准。此后的1999~2002年,催

(3)汽气比过小,发生析炭反应。因甲醇市化剂床层阻力明显下降。催化剂的使用寿命延长

场近年日趋看好,故中变炉出口CO含量一般控了1a。

制在9.0%~11.0%的高限,汽气比为0.5~2.2增湿器内件更换为鲍尔环

0.7,造成床层热点温控不均,进而发生析炭的原增湿器内装(z)50mitt耐火球,1999年大

副反应,而游离的炭会附着在催化剂表面。影响修期间更换为050×50rnlTl的不锈钢鲍尔环填

催化剂的活性。这也是铁一铬系催化剂在实际生料,增大了空速,减小了阻

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