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2025年天车制动器失灵事故应急演练方案
2025年X月X日上午9:00,某钢铁集团炼钢厂原料跨区域开展天车制动器失灵事故应急演练。本次演练模拟原料跨12天车在吊运20吨废钢料斗过程中,主起升制动器突发失灵,吊钩失控下滑,可能引发料斗撞击地面设备或周边人员伤亡的紧急场景。参与人员包括炼钢厂天车作业区(3名司机、2名地面指挥)、设备维修车间(4名维修人员)、安全环保部(2名监督人员)、厂应急救援小组(5名成员)及医疗救护组(2名医护),共计18人。
演练前3日,安全环保部组织全体参演人员开展专项培训,重点讲解天车制动器工作原理、应急处置流程(含手动释放装置操作、备用制动系统启动)、疏散路线(原料跨东侧安全通道至30米外集合点)及个人防护要求(必须佩戴安全帽、防滑鞋、反光背心)。物资准备包括:天车操作室备用对讲机(频道4)3台、地面警戒带200米、手动释放工具包(含专用扳手、液压千斤顶、力矩扳手)1套、急救箱(含止血带、固定夹板、烧伤药膏)2个、扩音喇叭2个、便携式风速仪1台(当日实测风速2.1m/s,符合演练条件)。
9:30演练正式启动。12天车司机王XX操作主钩下降至3米高度时,发现操作手柄回零后吊钩未停止,持续以0.8m/s速度下滑(正常制动响应时间≤0.5秒),立即触发天车红色急停按钮(吊钩未停止),同步鸣响警示笛(连续长鸣30秒),通过对讲机(频道4)向中控室“原料跨12天车主钩制动器失灵,当前负载20吨,高度3米,正快速下滑,请求支援!”中控室值班员李XX5秒内确认信息,启动《天车设备事故专项应急预案》,通过广播系统下达指令:“原料跨全体人员注意,12天车发生制动器失灵事故,无关人员立即沿东侧通道撤离至安全集合点,地面指挥组、维修组、应急救援组5分钟内抵达现场。”
9:35地面指挥组组长张XX持扩音喇叭引导周边3名作业人员向东北侧安全通道撤离,在事故区域5米外拉设警戒带,设置“设备故障、禁止入内”警示牌。天车司机王XX按培训要求尝试操作副制动器(该天车配置双制动系统),发现副制动亦未响应,随即切断天车总电源(吊钩因惯性继续下滑至1.5米高度时卡顿)。此时料斗距地面仅1.2米,若完全失控可能撞击下方正在检修的液压站(距料斗投影点2米)。
9:40维修组携带工具包抵达,组长陈XX通过天车爬梯(配备防坠器)登车检查,确认主制动闸瓦磨损超极限(厚度仅3mm,标准≥10mm)、制动电磁铁线圈烧毁(万用表检测无电压输出),副制动液压管路爆裂(可见油液泄漏),判定无法短时间恢复制动功能。同步测量吊钩钢丝绳张力(使用便携式张力计)为21吨(负载20吨+料斗自重1吨),确认钢丝绳无断丝情况。
9:45应急救援组启动现场风险评估:吊钩卡顿位置1.5米,若强行释放可能导致料斗倾斜(最大倾斜角预计15°);东侧5米有电缆桥架(高度3米),西侧3米为操作室(无人),南侧10米为消防栓(无影响)。经研判,决定采用“手动缓慢释放+辅助牵引”方案:由维修组使用手动释放装置(连接制动臂的液压千斤顶)缓慢泄压,同时地面救援组用2台5吨手拉葫芦分别固定料斗两侧吊耳,通过同步牵引控制下降速度(目标速度≤0.3m/s)。
9:50天车司机王XX配合维修组断开制动臂锁止销,维修人员赵XX操作液压千斤顶(额定压力32MPa)以0.5MPa/秒速率泄压,地面牵引组组长刘XX通过对讲机(频道4)指挥2名成员同步拉动葫芦(每拉30cm停顿5秒确认平衡)。9:58吊钩降至0.3米高度时,地面人员垫入4个橡胶缓冲垫(厚度10cm),10:02料斗平稳落地,无倾斜、无碰撞。
10:10安全环保部现场检查确认:料斗无变形(对角线误差2mm≤标准5mm),下方液压站无损伤,周边设备(电缆桥架、消防栓)完好,无人员受伤。维修组拆解制动器进一步验证:主闸瓦磨损确因日常点检漏检(上次点检记录显示厚度12mm,实际已磨损7mm),电磁铁线圈因线路老化短路烧毁。
10:20全体参演人员在安全集合点召开总结会,通过监控回放(天车操作室、地面1、2摄像头)分析各环节用时:司机报告35秒(标准≤40秒)、人员疏散90秒(标准≤120秒)、维修组抵达5分10秒(标准≤6分钟)、处置完成总耗时52分钟(标准≤60分钟)。暴露出问题:天车日常点检记录表存在虚假填写(闸瓦厚度数据与实际不符)、手动释放装置操作不熟练(首次泄压速率过快导致吊钩短暂加速)、地面牵引组协调需加强(2台葫芦拉力差达15%)。
10:50演练总指挥(炼钢厂副厂长)宣布演练结束,要求设备科3日内完成所有天车制动器专项检查,安全科组织点检人员专项培训(重点为闸瓦厚度测量方法),维修车间1周内更新手动释放装置操作指南(增加速率控制标准),所有问题整改情况于X月X日前报安全环保部备案。
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