10万吨每年聚丙烯装置停工前运行评估报告.pdfVIP

10万吨每年聚丙烯装置停工前运行评估报告.pdf

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10万吨/年聚丙烯装置停

工前运行评估报告

聚丙烯装置简介

聚丙烯装置简介:

原5000吨/年聚丙烯装置1987年7月建成投产。10000吨

/年聚丙烯装置1989年11月建成投产。2003年8月对原

5000吨/年装置进行扩建,新增两台聚合釜,两台闪蒸釜

。改造后,两套聚丙烯装置生产能力为年2万吨/年。

2004年8月,通过更换聚合釜,装置生产达到4.0万吨/年

。2005年装置部分设备、流程,又新建了一套聚丙烯装

3

置,配套新增一台20m压缩机,聚丙烯装置总生产能力

达到6万吨/年。2014年根据公司发展的需要新建了一套

20立方米4个大釜,规模为4万吨/年,聚丙烯装置总生产

能力达到10万吨/年。

聚丙烯装置流程简介

工艺流程及说明:

3

聚丙烯装置采用的是小本体法工艺,共有12个12m容积

3

、4个20m容积的聚合釜。精丙烯经过加压计量投入聚合釜,

投料过程中加入定量的CMMS、活化剂、催化剂、氢气。聚合

反应初始阶段需要加热,当温度达到50℃时,丙烯开始发生

聚合反应,聚合反应所放的热使釜温上升;此时,需切换循

环水移出聚合反应热,通过控制取热直至达到反应条件,并

维持聚合反应的进行;聚合反应结束后,将聚合釜中的未反

应丙烯进行回收,然后将聚丙烯粉料通过密闭喷料方式送至

闪蒸釜。聚丙烯在闪蒸釜中经过抽真空泵、氮气置换等步骤

,使闪蒸釜内聚丙烯达到包装条件;最后通过人工分装及缝

包的方式,完成聚丙烯的包装。

聚丙烯装置流程示意图

二、聚丙烯产量攻关

聚丙烯装置长周期运行瓶颈问题

聚合釜壁、内增加装置

聚合反应换

插管壁附着塑热效果降低能耗,影

化薄膜响聚丙烯

产量

气柜钟罩老化,钟罩影响装置

板等部位严重减薄安全运行

二、聚丙烯产量攻关

聚丙烯装置长周期运行瓶颈问题

2019年装置大检修期间对聚合四套装置聚合釜内部进行高

压水枪清洗,去除釜壁及内插管壁附着的塑化薄膜,经过清

洗聚合釜换热效果得到改善,聚丙烯产量显著提升,但受聚

合反应特性影响,在生产过程中随着设备投产时间的不断增

长,新的塑化薄膜会不断生成并附着在聚合釜内部,而聚合

反应需保持在高温高压下进行,才能保证其反应速率和转化

率,随着设备投产时间增长,一方面受制于聚合釜换热效果

衰减的影响,导致高温高压下反应热不能及时撤出,反应较

为剧烈,反应时间缩短,单釜产量下降,另一方面,为了保

证反应时间,在较低温度压力下进行反应,不利于聚丙烯反

应转化,还容易产生低聚物,聚丙烯单产也较低。

二、聚丙烯产量攻关

聚丙烯装置长周期运行瓶颈问题

因装置持续满负荷运行,高频率的投料生产,使得聚合

釜内部结垢严重,需要定期开展清洗工作,2020年-2022年

车间根据聚合釜实际运行情况,分别对16台聚合釜进行了1-

3次高压水枪清洗,以改善反应换热效果,同时,提高聚丙

烯单产,但2022年受疫情封闭影响仅在3月-4月期间对万一

F2、万二F7、万三F9、F12以及万四F13-F16聚合釜内壁进行

清洗,目前换热及单釜产量均有所下降,所以本次装置停工

检修16台聚合釜清洗为主要检修项目。

二、聚丙烯产量攻关

聚丙烯装置长周期运行瓶颈问题

2022年清洗

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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