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- 2026-01-21 发布于陕西
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原料油带水现象及处理
01原料油带水的原因
目02原料油带水的危害
录
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03原料油带水的处理方法
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S04案例分析及总结
01原料油带水的原因
原料油带水的原因
●1.1储存环境潮湿:如果原料油储存的环境存在潮湿,空气中的水分会通过吸
湿作用进入原料油中,导致原料油带水。
●1.2储运过程中受潮:在原料油的储运过程中,如果容器密封不严密或者运输
过程中受到雨水浸泡等因素的影响,水分就有可能进入原料油中。
●1.3储存时间过长:原料油长时间储存,容器内部温度变化、气压变化等因素
会导致水分凝结并混入原料油中。
●1.4原料油本身含水:有些原料油在生产过程中本身就含有水分,如果没有经
过有效处理,就会带入生产环节。
02原料油带水的危害
原料油带水的危害
●2.1降低生产效率:原料油中的水分会影响原料油的质量和稳定性,
从而降低生产效率。
●2.2损坏设备设施:原料油中的水分会引起设备设施的腐蚀,导致
设备寿命缩短,甚至出现故障。
●2.3影响产品质量:原料油中的水分会与其他物质发生反应,产生
不良物质,从而影响产品的质量。
原料油带水的现象和
03处理方法
原料油带水的现象和处理方法
●原料油带水的现象是:总进料流量不稳定和反应压力升高,提
升管出口温度下降。
●1.降低进料量,提油浆回炼量,稳定反应温度、压力。
●2.控制好原料预热温度。
●3.联系调度、油品,处理原料带水问题。
04案例分析
案例分析
●2022年1月23日中班17时33分左右,
催化装置原料进料量FI-2033异常上涨,
联系仪表处理,汇报调度及技术员领导。原料预热温度
●同时发现原料预热温度从215℃将至
184℃,怀疑原料带水,此时反再系统
未有明显波动,17时54分通知罐区停
收冷料。
●18时左右,反应四喷嘴FIC1002ABCD
开始波动,岗位摘手动控制,后分馏酸
性水上涨8t/h,确认原料冷料带水。
●调整操作后20时左右操作全部恢复正常,
期间联系罐区采样含水量达到4%。
案例分析
FI-1033BGH
●FI-2033为FI-1033的八路进
料合量,此处摘取ABGH四路
在FI-2033上涨的同一时间段
的趋势,由此可以判断非仪表
问题。
●反应温度变化趋势滞后,在带
水现象发生初期,反应温度和
压力变化不明显,影响判断。
案例分析
●通过对比趋势可以发现,FI-2033
合料的进料量上涨的时间要前于四
路调节阀进料量的波动时间(此处
只摘取了FI-1002A的流量变化),
FI-2033
在23日的事件中表现极其明显,对
操作的预判有一定的干扰。
案例分析
●原料带水的操作波动中,对于焦
炭的变化和对应的主风量要提前TI-5047
预判和调整,避免使CO炉膛温
度产生大幅度的波动。
案例分析及总结
●催化原料带水是较为危险和少见的事件类型,在理论操作的基础上
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