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- 2026-01-24 发布于四川
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垃圾处理技术员2025年工作总结及2026年工作计划
2025年,我作为垃圾处理技术员,主要负责辖区内生活垃圾、厨余垃圾及部分工业一般固废的处理技术支持与设备运维工作。全年围绕“提效、降本、环保、安全”四大核心目标,深度参与工艺优化、设备改造及应急处置等具体任务,现结合全年工作实际,从技术应用、设备管理、流程优化、团队协作及不足反思五方面总结,并基于行业趋势与现存问题,制定2026年重点工作计划。
一、2025年工作总结
(一)技术应用:聚焦难点突破,推动工艺升级
本年度处理厂接收垃圾总量18.6万吨(日均510吨),其中厨余垃圾占比38%(较2024年提升5%),混合垃圾中可回收物含量12%(较2024年下降3%),这对分选精度与末端处理效率提出更高要求。
1.分选技术优化:针对混合垃圾中薄膜类杂质(如塑料袋、保鲜膜)缠绕设备、影响分选效率的问题,主导完成1分选线改造:将原有的滚筒筛+磁选组合调整为“破袋机+光学分选+风选”三级分选模式。通过加装高频振动破袋装置(破袋率从82%提升至95%),引入近红外(NIR)光学分选设备(对PET、HDPE等塑料识别准确率从78%提升至92%),并优化风选机风速参数(轻质可燃物回收率从65%提升至80%)。改造后,分选线日均处理量从240吨提升至300吨,人工拣选岗位从8人减少至3人,年节约人工成本约42万元。
2.厨余垃圾处理提质:受夏季高温高湿影响,厨余垃圾厌氧发酵系统曾出现产气量波动(日均产气量从1.2万立方米降至0.8万立方米),经检测系酸化导致pH值低于6.2。通过调整进料负荷(将单日进料量从80吨降至60吨)、投加碳酸钠调节pH至6.8-7.2,并补充复合微生物菌剂(含产甲烷菌、纤维素分解菌),72小时内系统恢复稳定,后续通过建立“pH值-挥发性脂肪酸(VFA)”双指标预警机制(设定pH<6.5或VFA>5000mg/L时启动应急调节),全年厌氧系统运行稳定性提升40%,沼气产量较2024年增长15%(年发电120万度,可满足厂内30%用电量)。
3.飞灰稳定化工艺改进:原飞灰水泥固化工艺存在养护时间长(需7天)、浸出毒性达标率波动(铅、镉浸出浓度偶现超标)问题。联合实验室开展替代方案验证,采用“螯合剂+少量水泥”复合固化工艺:选用二硫代氨基甲酸盐类螯合剂(投加量为飞灰质量的0.8%),配合5%水泥掺量,养护时间缩短至3天,经检测铅浸出浓度从0.8mg/L降至0.2mg/L(低于标准1.0mg/L),镉浸出浓度从0.05mg/L降至0.01mg/L(低于标准0.1mg/L),全年飞灰安全填埋量1200吨,未发生二次污染事件。
(二)设备管理:强化预防性维护,降低非计划停机
处理厂核心设备包括5台垃圾压缩机、3台焚烧炉排、2套厌氧反应器及4台除臭风机,全年设备总运行时长5.2万小时,非计划停机时间128小时(较2024年减少85小时),综合完好率98.6%(目标98%)。
1.建立分级维护体系:将设备分为A(关键)、B(重要)、C(一般)三级,A类设备(如焚烧炉排、厌氧反应器)执行“日常点检+周检+月检”制度,其中焚烧炉排重点监测炉排片磨损(设定磨损量>5mm时更换)、液压系统压力(保持12-15MPa);B类设备(如分选机、除臭风机)执行“日常点检+月检”,除臭风机增加皮带张力检测(张力值控制在80-100N);C类设备(如运输车辆、小型泵类)执行“日常点检+季度检”。全年A类设备故障停机时间从62小时降至28小时,B类设备从35小时降至15小时。
2.解决设备顽固性问题:3焚烧炉排自2023年投用后,频繁出现炉排片卡阻(每月2-3次),经拆解发现系炉排间隙设计偏小(原设计3mm,实际运行中因热膨胀缩小至1mm),导致垃圾残渣堆积。通过将炉排片间隙调整为5mm(同时增加侧密封板防止漏料),并在炉排驱动轴加装振动清灰装置(每小时自动振动30秒),卡阻问题彻底解决,全年仅发生1次因异物(金属块)导致的卡阻,维修时间从4小时缩短至1小时。
3.备件管理精细化:针对以往备件库存积压(2024年底库存金额85万元)与紧急备件缺货(如焚烧炉排液压密封件曾断供3天)的矛盾,引入“ABC分类+安全库存”管理法:A类备件(高价值、低用量,如厌氧反应器搅拌器轴承)按3个月用量储备;B类备件(中价值、中用量,如分选机皮带)按2个月用量储备;C类备件(低价值、高用量,如螺栓、密封胶)按1个月用量储备,并与3家供应商签订“48小时紧急供货”协议。2025年底库存金额降至52万元,紧急备件到货及时率100%。
(三)流程优化:以问题为导向,提升协同效率
1.收运-处理衔接优化:以往存在收运车辆集中到厂(早7-9点到厂量占全天50%)导
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