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  • 2026-02-11 发布于四川
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小型机械加工厂机床故障维修情况说明.docx

小型机械加工厂机床故障维修情况说明

近期,我厂有多台机床出现故障,对正常生产造成了较大影响。为全面掌握机床故障情况,及时修复设备,恢复生产,现将机床故障维修情况说明如下。

故障机床基本信息

本次出现故障的机床涉及车床、铣床和磨床,具体情况如下:

车床:型号为CA6140,共3台,分别于2015年、2016年和2017年购入,主要用于零件的车削加工。

铣床:型号为X6132,共2台,2014年投入使用,用于平面、沟槽和成型面的铣削加工。

磨床:型号为M1432A,共1台,2013年购置,用于零件的磨削加工。

故障现象及诊断过程

车床故障

故障现象:3台CA6140车床均出现主轴转速不稳定的问题,加工零件的表面粗糙度增大,尺寸精度难以保证。其中,2015年购入的车床还伴有主轴箱内异常噪声。

诊断过程:维修人员首先对车床的电气控制系统进行检查,测量主轴电机的电压和电流,发现均在正常范围内,排除了电气故障的可能性。接着,对主轴传动系统进行检查,拆卸皮带轮和齿轮,发现部分齿轮齿面有磨损和点蚀现象,尤其是2015年购入的车床,齿轮磨损更为严重。进一步检查主轴轴承,发现轴承间隙增大,润滑脂干涸。综合分析,确定主轴转速不稳定是由于齿轮磨损和轴承间隙增大导致的,异常噪声则是由磨损的齿轮在运转过程中产生的。

铣床故障

故障现象:2台X6132铣床在工作过程中出现工作台纵向进给运动时有时无的情况,且进给速度不均匀。

诊断过程:维修人员先检查了铣床的液压系统,测量液压泵的压力,发现压力不稳定,有时甚至达不到规定值。对液压油进行检查,发现油液中有杂质,且油位偏低。接着,检查换向阀和节流阀,发现换向阀阀芯磨损,节流阀调节失灵。经过分析,确定工作台纵向进给运动故障是由于液压系统故障引起的,液压油中的杂质导致阀芯磨损,影响了换向阀和节流阀的正常工作,从而使工作台纵向进给运动不稳定。

磨床故障

故障现象:M1432A磨床的砂轮主轴振动大,磨削后的零件表面出现振纹,影响了零件的表面质量。

诊断过程:维修人员首先检查了砂轮的平衡情况,对砂轮进行了多次平衡调整,但振动问题依然存在。接着,对砂轮主轴的轴承进行检查,发现轴承温度过高,且有轻微的磨损。进一步检查主轴的润滑系统,发现润滑油牌号不符,且油量不足。综合判断,砂轮主轴振动大是由于轴承磨损和润滑不良导致的。

维修方案及实施过程

车床维修方案及实施

维修方案:对磨损的齿轮进行更换,修复或更换主轴轴承,并调整轴承间隙;清洗主轴箱,更换润滑脂。

实施过程:维修人员首先拆卸车床的主轴箱,对齿轮和轴承进行逐一检查和测量。根据测量结果,确定需要更换的齿轮和轴承型号,并进行采购。在新的齿轮和轴承到货后,进行安装和调试。安装过程中,严格按照装配工艺要求进行操作,确保齿轮的啮合精度和轴承的安装精度。安装完成后,对主轴箱进行清洗,加入新的润滑脂。最后,对车床进行空运转试验和精度检验,调整主轴转速,使其达到稳定运行状态。

铣床维修方案及实施

维修方案:更换液压油,清洗液压系统;修复或更换换向阀和节流阀。

实施过程:维修人员先将铣床的液压油箱中的旧油放出,清洗油箱和油管。接着,更换符合要求的液压油。对换向阀和节流阀进行拆卸和清洗,检查阀芯的磨损情况。对于磨损严重的阀芯,进行更换;对于磨损较轻的阀芯,进行修复和研磨。修复和更换完成后,将换向阀和节流阀安装回原位,并进行调试。通过调整节流阀的开度,使工作台纵向进给速度达到均匀稳定。最后,对液压系统进行压力测试,确保系统压力正常。

磨床维修方案及实施

维修方案:更换砂轮主轴轴承,更换符合要求的润滑油,并调整润滑油量。

实施过程:维修人员首先拆卸磨床的砂轮主轴组件,对轴承进行检查和测量。根据测量结果,确定需要更换的轴承型号,并进行采购。在新的轴承到货后,进行安装。安装过程中,采用热装法将轴承安装到主轴上,确保轴承与主轴的配合精度。安装完成后,更换符合要求的润滑油,并调整油量至规定值。最后,对磨床进行调试,通过调整砂轮的转速和进给量,消除零件表面的振纹,提高零件的表面质量。

维修结果及效果评估

维修结果

车床:经过维修,3台CA6140车床的主轴转速恢复稳定,异常噪声消失,加工零件的表面粗糙度和尺寸精度均达到了工艺要求。

铣床:2台X6132铣床的工作台纵向进给运动恢复正常,进给速度均匀稳定,满足了生产加工的需要。

磨床:M1432A磨床的砂轮主轴振动明显减小,磨削后的零件表面振纹消除,表面质量得到了显著提高。

效果评估

生产效率:机床故障修复后,生产效率得到了明显提高。以车床为例,修复前由于主轴转速不稳定,每小时加工零件数量为1012件,修复后每小时可加工零件1518件,加工效率提高了约30%50%。

产品质量:机床

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