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  • 2026-02-16 发布于山东
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产品质量控制与改进实操案例

在制造业及各类生产型企业中,产品质量是企业生存与发展的生命线。质量控制(QC)与质量改进(QI)并非孤立的环节,而是一个持续循环、动态调整的过程。本文将通过一个虚构但基于真实业务逻辑的电子消费类产品(例如,某款智能手环的腕带组件)质量改进案例,详细阐述从问题发现、原因分析、措施制定到效果验证的全流程实操方法,力求为质量管理人员提供可借鉴的实践思路。

一、案例背景与问题识别:数据驱动的质量异常捕捉

1.1产品与过程概述

某科技公司生产的智能手环A系列,其腕带采用TPU材质注塑成型,后续经过裁切、表面处理和组装等工序。腕带作为直接与用户接触的部件,其表面光洁度、耐用性及装配贴合度是关键质量特性(CTQ)。

1.2问题浮现

在A系列手环量产第三个月,售后反馈及生产线上的过程检验数据显示,腕带“表面缩痕”缺陷率较前两个月上升了近两倍,已接近质量预警阈值。具体表现为:腕带特定弧度区域出现不规则的微小凹陷,虽不影响基本功能,但在特定光线下明显可见,影响用户观感,且有部分用户反馈该区域易积灰。

1.3数据收集与初步确认

质量部联合生产部首先对近两周的生产数据进行梳理:

过程检验数据:调取注塑工序的首件检验记录、巡检记录,发现缩痕缺陷集中在夜班生产的第3-4批次,且在模具A腔生产的产品中占比更高。

历史数据对比:与前两个月数据对比,确认缺陷率上升趋势显著,排除偶发因素。

售后数据分层:对售后退回的不良品进行统计,缩痕问题占外观类投诉的比例从X%升至Y%(注:X、Y为小于100的合理百分比,且YX)。

关键动作:成立跨部门专项小组(QC小组),成员包括质量工程师、注塑工艺工程师、模具工程师、生产班组长及采购(负责原材料确认)。

二、原因分析:工具辅助下的根因定位

2.1初步排查与假设

小组首先排除了原材料批次问题(同一批次原材料在白班生产中缺陷率较低),并将焦点集中在注塑过程参数、模具状态及环境因素上。

2.2数据分层与柏拉图分析

对收集到的缺陷数据按“生产班次”、“模具型腔”、“注塑机台”进行分层,绘制柏拉图后发现:

夜班生产的缺陷占比达总缺陷的70%以上;

模具A腔生产的产品缺陷占比达该模具总产量缺陷的80%。

2.3鱼骨图(因果图)深入分析

针对“夜班+A腔”这一高风险组合,从“人、机、料、法、环、测”六个维度绘制鱼骨图,并结合现场验证:

人:夜班操作员为新上岗员工,虽经培训,但对参数微调经验不足?(访谈后发现其对保压压力的调整较为保守)

机:注塑机液压系统压力稳定性?(检查发现夜班期间电网电压波动较白班略大,可能影响液压系统)

料:原材料干燥度?(检查干燥设备记录,夜班干燥时间因换料略有缩短)

法:注塑参数是否适宜?(当前参数为试模阶段设定,未根据量产情况优化;重点怀疑保压压力、保压时间、熔体温度)

环:车间环境温度、湿度?(夜班车间温度较白班低3-5℃)

测:检验光源角度是否统一?(确认检验标准未变,排除测量误差)

2.4关键因素验证(DOE初步应用)

为验证“保压压力”、“熔体温度”、“模具温度”三个可疑参数,小组设计了简单的三因素两水平试验:

结论:保压压力不足是导致缩痕的最显著因素;模具温度偏低(尤其A腔局部冷却水道可能存在轻微堵塞,导致散热不均)是次要因素。夜班操作员因担心飞边,习惯性将保压压力设为下限值,叠加电压波动影响,进一步加剧了问题。

三、改进措施制定与实施:针对性解决方案落地

3.1短期应急措施(1-3天)

参数调整:临时将夜班注塑保压压力在原有基础上提高Z%(Z为合理调整幅度,如5-15%),并由工艺工程师现场监督调整效果。

模具维护:对模具A腔进行紧急清理,重点检查冷却水道,疏通轻微堵塞,并在型腔表面增加一层脱模剂(临时措施)。

人员培训:对夜班操作员进行专项培训,明确保压压力的调整依据及参数监控要点,强调“质量优先”原则。

3.2中长期改进措施(1-4周)

工艺参数优化:基于DOE试验结果,重新设定保压压力、保压时间及熔体温度的最优区间,并纳入SOP,要求每班次首件生产后进行参数复核。

模具优化:对A腔冷却水道进行重新设计,增加局部冷却点,确保型腔温度均匀性;对缩痕高发区域的浇口位置进行微调,改善熔体流动。

设备稳定性提升:为注塑机加装稳压器,减少电压波动对液压系统的影响;定期(每周)检查模具温度传感器精度。

原材料管控:延长夜班原材料干燥时间,确保含水率稳定在标准范围内。

3.3措施实施跟踪

质量部每日跟踪缺陷率变化,绘制控制图;

生产部班组长每2小时巡检参数执行情况,并记录在《工艺参数监控表》中;

模具优化完成后,进行小批量试产验证,确认效果稳定后再全面切换。

四、效果验证与标准化:从改进到固化

4.1短期效果(1

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