品质月活动总结报告.pptVIP

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报告 时间:2012.09.26 一、品质月活动情况                           汇报总结: 1.品质目标达成情况:(见下表) 未达标原因初步分析: 设备部:(1).5#铸焊机故障原因:底模上下不一,轴承坏了,目前暂时无法解决,维修人员正在向设备厂家学习铸焊机工作原理。(2)磨板机出现故障的原因是线圈容易烧坏,造成机器正转而不反转。磨板机从更新后一直无法正常工作,换回原有磨板机以旧机代替新机作业。 工程部:未达标的原因:(1)工单信息不全面;(2)客户具体要求未注明;(3)客户要求变更造成。(4)极板信息错误。 生产部:未达标原因:(1)加酸组胶不良原因:品质月前两周生产部在统计报表时把盖片不良和胶不良统计在一起,造成胶不良比例较大,后面分开后就降低了.(2)2号楼检测工位不良原因:QC前面各工序未做外观控制,导致流入QC工位不良率增加,导致检测工位不达标。   2.人员培训情况:(一)  2.人员培训情况:(二)  2.人员培训情况:(三) 培训总结: 1.以上培训多数是岗位操作和技能提升方面的,多数是针对一线操作人员。 2.关于团队建设和员工心态调整方面的培训涉及极少。 3.一场战争的胜利,除了整体实力以外,将领是要起到决定性的作用的,而此次培训针对提升管理水平的很少。 4.团队凝聚力、向心力、执行力方面的培训几乎没有,好的产品不是靠个人,而是靠团队全体成员不折不够的执行来实现。 3.工艺稽核及现场巡线: 1.现场巡线时发现多张焊台工位未倒铅渣。(已改进) 2.烤箱上两处螺钉存在安全隐患;(跟进中) 3.两条烤箱下半自动拉线带出口处严重损坏,经常会漏电池和夹到电 池。(未改进) 4.铁盒未及时整理。(已改进) 5.车间5S工作不到位,有物料掉在地上无人捡。(跟进中) 6.检测组12V7A端子被批量压塌。 7.消防栓放置区堆放杂物。(已改进) 8.成品电池标识卡数量填写严重涂改。(已改进)  9.2号楼KN409小电池组装困难,负极极耳直径不规范且有棱角,严重影响组装效果。(生产完成)  10.CA1270 S2A生产中试盖、扣盖工位操作困难。 11.升降传输梯两板电池中间存在较大缝隙,经常 会漏电池。(已加防护网) 12入库成品电池上下栈板叠放不规范。(已改进) 13.现场5S混乱,端子套、安全帽、中盖 掉落地上无人捡起。(未改进) 14.烤箱下方传输带仍然未得到改善和修复。 15.加酸机旁牛眼珠的工作台面严重腐蚀,多个牛眼珠被定死不能滑动。(未改进) 16.2号楼小电池真空加酸机下酸管里面太多污渍没有清理,看不到内部酸量状态。(已在加酸管后面增加LED灯) 17.烤箱设置温度与实际测试温度相差正负5℃以上,至今未改善。 18.2号楼硫酸槽顶部没有防护装置,车间粉尘、胶屑、昆虫等掉落槽内。 19.真空加酸机第一次抽真空回流超过下管的55%。(已更改工艺,跟进中) 20.烤箱内实际温度与设定温度相差较大。(未改善) 21.充电跟踪表记录虚假,工艺是下机后再贴跟踪表。(注意时间记录) 22.装槽:更改后装入极群组的高度为极板高度的1/2,实际不到二分之一。(修改工艺,改为三分之一) 23.挡胶板:6V4、12V4、12V7挡胶板三个月更换一次。(视实际情况决定,损坏后更换) 24.相关型号必须使用挡胶板,且要挡住加酸孔,实际未使用或使用不当。(新购挡胶板已投入使用)   4.岗位技能竞赛: 5.有奖征稿: 6.不良品展示台: 功能:曝光因人为疏忽造成的不良,制造紧张的品 质氛围,引起相关方面的警觉和关注。 实际效果:虽未看到对直接责任者实施考核,但在一定程度上起到了警示和吓阻作用,同时员工自检和互检意识有所提高! 7.优秀班组评比结果: 第一名:加酸组    奖金1000元 第二名:烧焊组 奖金700元 第三名:品管部 奖金500元 以上结果由投放假设性不良和品质目标达成情况评选而出,最终解释权归品质月推行小组所有。 二、品质月质量问题回顾: 1.铸焊线底胶段将整杯固化剂当成已配好的胶水,滴入产品中,造成11板共计231个电池批量性不良。(原因是固化剂杯子和配胶用杯子一样,员工倒错。预防措施:用更容易区分的胶杯同时培训员工不同杯子的用途) 2.CA409B双包隔板试产产品未做任何标识区分,导致与单包隔板产品混淆。(原因是工程跟生产讲不用区分,酸量相同可以一起加酸。预防措施:外观相同型号不同的产品一律用标识牌区分) 3.法国HON客户的13000PCS CA435电池端子朝向错误,经初步分析是工程模具设计失误,对策待工程回复) 三、各部门活动负责人做总结发

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