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TCS PLC 在机床控制中的应用
1 背景
φ3500 立式机床是一种自动化程度要求较高的机电设备,一般应用于冶金行业,车制各
种大型工件;它通常采用继电器逻辑控制方式,设备的电控系统故障率高,检修周期长。随
着技术的进步,这类控制系统已显示出越来越多的弊端。近年来 PLC 机在工业自动控制领域
应用愈来愈广,它在控制性能、组机周期和硬件成本等方面所表现出的综合优势,是其它工
控产品难以比拟的。如果用 PLC 控制技术对这些系统实施改造,则具有普遍的技术及经济意
义。
2 方案选择
原设备为手动操作,根据使用部门的建议,在改造方案上
维持改造前设备人一机界面的原始性,这样可以有效减少设备
使用人员的误操作,不至于使设备的事故率在技术改造后有所
增加。
系统的工作台变速单元依靠液压电磁阀来实现,并由机械
传动部件不断地改变传输比,达到改变工作台转速目的。其变
速操作相当繁琐,必须先让主机停车,选好速度后,微动使齿
轮重新啃合再挂挡,最后重新启动。根据现场负载计算与理论
分析,保留主拖动方式,用一台 FRN15G95-4JE 电压型通用变
频器,对工作台电机进行速度换向控制。FRN15G954JE 电压型
通用变频器具有转矩矢量控制、转差补偿、电 AVR自整定、负
载转矩自适应等一系列先进功能,在无速度传感器的开环运行条件下,采用磁通矢量控制和
电机参数自动测试等功能后,其调速性能达到甚至高于传统晶闸管供电的双闭环直流调速系
统。原系统还有左右两个刀架,可纵向横向移动,通过电磁离合器与左右驱动电机连接。左
右驱动电机有 Y/△变换,因此有两级工作进给速度:I 级 0.29-45.6m/min,II 级
0.58-91.2m/min。改造时,仍维持原方式。
3 PLC 机型选择
3.1 输入输出点数
PLC 控制系统的输入信号包括操作台控制输入、工作台和刀架各速度信号、分布在
机床上各部分行程开关及变频器投入信号。共有 64 个输入点。
PLC 的控制负载主要分成三类:一是 10 台交流电机正反转主接触器;二是用于左
右刀架调速的离合器线圈(电磁离合器直接由 PLC 驱动);三是显示、报警负载(包括
显示灯、声光报警器等);四是工作台调速输出(到变频器)。共 56 个输出点。
3.2 PLC 选型
确定输入输出点后,还要进行 PLC 选型,本系
统除了与变频器连接需模拟量外,全部为开关量,再考
虑到性能价格比及输入输出点数,选用德维森公司 TCS
系列 PPC31型机, PPC31为模块化结构,系统配置灵活,
编程功能强,性能价格比高。
4 系统设计 PPC31 PLC
4.1 变频器设计
系统所有动作都有 PLC控制。当 PLC 输出继电器 out1=ON时,工作台正转;输出继
电器 out2=ON 时,工作台反转。工作台共有 16 级速度。操作时,首先将二进制值存储
在 PLC 数据区,当正反转时,操作台输入速度值,而 PLC 输出一路二进制值,经 D/A
转换到变频器的 12 号输入端,满足工作台调速要求。当 out1 and out3=O N 时,工作
台点动正转;当 out2 and out 3=ON时,工作台点动反转。点动速度用变频器提供的多
段速指令选择。当电机过载缺相时,热继电器 FR 动作,使变频器 THR 端子 OFF,可在
瞬间封锁 U.V.W 输出,同时闭合故障继电器 30A-30C 触点,经 PLC 输入继电器产生系统
故障报警。
在快速制动过程中,一但电机反馈“泵升”电压使变频器母线电压达到 800V 时,
制动单动 BU功率模块立即导通,接入电阻 R 迅速释放电机储能,实现安全快速的制动。
4.2 软件设计
PLC 通过编程器输入程序,达到控制目的。由于 PLC 工作过程是循环,程序执行速
度快,在刀架进给双速电机时,需要通过 Y/△变换实现变速,因此为了避免 Y/△变换
中电源短路,除了用互锁外,还必须设置切换延时,定为 1S。同样,在横梁下降(反
转)时,还需要回升(正转),因此也需要设置切换延时,以防电源短路。
5 结束语
实践证明,用 PLC改造
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