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WeldingTechnologyVo1.40 No.8 Aug.2011 ·焊接质量控制与管理 ·55
文章编号:1002—025X(2011)08-0055-03
DZL 蒸 汽 锅 炉 锅 筒 大 面 积 挖 补 修 复 工 艺
王 宏 ,徐连荣,向夏楠 ,王 锐
(湖州市特种设备检测中心,浙江 湖州 313000)
摘要:通过对 1台DZIA一1.3一AⅡ锅炉锅筒底部出现大面积鼓包事故的分析,提出了具体的挖补修复工艺,该工艺主要包括确定补板的
弯曲半径 、锅筒的矫形 、锅筒与补板 的组对以及焊接 的顺序等。经检验 ,通过采用该挖补 工艺,锅炉的修理质量完全符合标准要求。
关键词 :DZL蒸汽锅炉 ;锅筒 ;大面积挖补 ;补焊
中图分类号 :TG444.1 文献标 志码 :B
0 前言 1 锅炉概况
由于 DZL型蒸汽锅炉具有操作简单 ,结构紧凑 , 该 DZL4—1-3一A11锅炉 因水质处理差 .锅炉 内堆
安装快捷等优点 ,近年来 ,在本市的中小型企业 中得 积大量水垢 .又 由于钠离子交换软化设备上的排水帽
到了广泛的应用[i-2]。而随着 DZL锅炉使用数量的增 破裂 .大量树脂进入锅炉并沉淀在锅筒底部,而锅筒
多,各种锅炉事故也常有发生,尤其以锅筒底部出现 底部直接受到火焰辐射和烟气冲刷,致使锅筒大面积
鼓包事故发生频繁,除了要加强企业管理工作,以预 过热,强度降低,当工作压力高于锅筒金属的屈服强
防事故的发生之外 ,尽快修复锅炉是企业减少损失最 度时,筒体受火面可能产生塑性变形而出现鼓包 ,该
迫切的希望_3_。 锅筒鼓包尺 寸达 1100mm (纵 向),1500mm (环
目前 ,锅炉鼓包挖补修理工艺大多不甚完善 ,特 向),深 70mm,壁厚最薄处为 12.6mm (筒体设计
别是焊缝的收缩造成补板处圆度严重不达标,没有较 壁厚为 16mm)。
好的解决办法。有文献中主张将补板加工出凹肚4[3,
用 以补偿焊缝的收缩 。这种方法在实际施工中难 以 2 修理方案
实现 ,其一 ,凹肚 的加工较 困难 ;其二 ,因为补板 由于该锅炉锅筒 的鼓包面积较大 .如将此鼓包全
与简体对错边量 的要求较高 ,补板 4条边的整形工 部挖尽 ,则无法进行焊接与无损探伤 ;如将此锅炉报
作量大 。费时费力 。所 以修理单位往往只将补板加 废 ,则厂方将蒙受较大的经济损失 ,生产也将停顿半
工成与简体弯 曲半径相 同的形状,这样挖补、补焊 个月以上。为减少厂方经济损失,特制定修理施工方
完成后由于焊缝 (主要是纵缝)的收缩使补板抬高, 案 。
圆度往往达不到标准,严重时甚至将补板处拉平 , 2.1 确定挖补面积
造成在锅炉运行时补板前端的泥垢等杂质不 易经锅 经检查 ,鼓包边缘区域未发现过烧现象 ,为便于
筒排污 阀排 出。 修理及检验 ,将挖补 面的尺 寸缩小到 1050mm (纵
另外,由于补板处的弯曲半径大于锅筒简体的弯 向),800mm (环向),呈矩形,四角处的半径为 150
曲半径,使该处的承压强度降低,给以后锅炉的安全 m m o
运行留下隐患。为解决上述问题,本文通过理论分析 2.2 补板弯曲半径的确定
和笔者多年实践经验 ,以某厂 1台DZL4—1.3一AⅡ为 由于锅筒补板的圆度未达标主要是纵缝在焊后
例 ,介绍了一套切实可行的锅炉挖补方案。 产生横向收缩所造成 ,因此 ,需对补板纵缝 的横 向
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