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带式输送机典型缺陷的分析与处理
修立杰
(元宝山发电有限责任公司)
摘要:本文基于元宝山发电有限责任公司厂外输煤系统的试生产实践,探讨了带式输送机典型缺陷的原因及处理方法,对滚筒窜轴、带式输送机溜坡、液压自动拉紧装置缺陷、CST可控启动装置缺陷、输送带跑偏等缺陷的原因进行了分析,并提出了针对性的改进措施。
关键词:缺陷;带式输送机;滚筒;制动;跑偏
在能源形势日趋紧张、环保与节能工作日益迫切的世界格局影响下,电煤运输对可靠性、经济性以及节能减排的要求不断提高,长距离带式输送机运煤系统成为火电厂的首选运煤方式。元宝山发电有限责任公司(以下简称元电)厂外输煤系统是连结元宝山露天矿与元电的长距离输煤系统。系统全长5.557公里,共由9条带式输送机和7个转载站组成,设计运煤能力为每年470万吨,额定出力为1500t/h,最大单机水平投影长度为1.96km,系统落差为84m。本文针对该系统试生产期间发生的滚筒窜轴、带式输送机溜坡、液压自动拉紧装置缺陷、CST可控启动装置缺陷、输送带跑偏等设备缺陷逐一进行了原因分析,并总结了治理措施,对提高长距离输煤系统的健康水平具有借鉴意义。
1 滚筒窜轴及改进措施
在元电的燃料设备检修史和故障汇编中,还没有滚筒窜轴的记载,但是在厂外输煤系统试生产的初期就发生了典型的滚筒窜轴。随着试生产时间的推移,带式输送机系统在装的69部滚筒在不同程度上都表现出窜轴倾向,其中104段、106段、107段带式输送机有7处滚筒发生严重窜轴,直接影响到设备的稳定运行。
1.1 原因分析
1.1.1 造成窜轴的直接原因是滚筒轴承没有可靠的轴向定位。现场检查表明,在装的滚筒均没有轴肩。如图3所示,滚筒轴承为带紧定套的双列调心滚子轴承,轴承的轴向定位完全依靠紧定套实现。当初始紧定力过小时紧定套会在运行中逐渐松动,而初始紧定力过大则造成紧定套在长期运行后发生蠕变、断裂。
图3 传动滚筒轴承安装简图
1、轴承 2、止动垫圈 3、锁紧螺母 4、紧定套 5、密封胀套A 6、螺栓 7、密封盘A
8、轴承透盖A 9、轴承座 10、轴承透盖B 11、密封盘B 12、密封胀套B
如图4所示,在改向滚筒的轴承内侧加装定位板,对轴承进行轴向定位,也可防止滚筒发生窜轴。这种方案较可靠,且简单易行,但受轴承座内装配空间的限制,当定位板与轴承端盖相干涉时需要修改轴承端盖。
图4 改向滚筒轴承定位方式改进示意图
1、锁紧螺母 2、止动垫圈 3、紧定套
4、双列调心滚子轴承 5、定位板、螺栓、挡圈总成
图5 液压螺母工作示意图
1、液压油泵 2、液压螺母 3、双列调心滚子轴承 4、紧定套
如图6所示,处理方案为在传动滚筒的轴承内侧加装定位轴套,对轴承进行轴向定位。但在制作、安装定位轴套时必须考虑以下因素,才能保证方案的可行性:①定位轴套应为剖分式,使其能在不解体传动滚筒及相关联的联轴器、制动器的条件下进行安装,以保证作业效率;②定位轴套尺寸应核算准确,保证工作强度和扳手空间;③应做好定位轴套与轴承端盖密封装置的装配,防止密封不严或密封盘外窜。
图6 传动滚筒轴承定位方式改进示意图
1、锁紧螺母 2、止动垫圈 3、紧定套 4、双列调心滚子轴承 5、定位轴套
)表1输送带张力值设置表
序号 布置形式 起动张紧力k值 运行张紧力k值 停机张紧力k值 1 上运带式输送机 1.1~1.2 0.9~1.1 0.9~1.1 2 水平带式输送机 1.4~1.5 0.9~1.1 1.4~1.5 3 下运带式输送机 0.9~1.1 1.0~1.1 1.4~1.5 对策:改进蓄能器布置方式,使其垂直布置,使液压管路、阀件连接处位于下方,使其出口液压管至缓冲油缸的长度尽量短,以提高其响应速度;对蓄能器的充气压力按各段带式输送机的拉紧力进行重新调整,保证其拉紧力调节的可靠性和吸收脉动的稳定性。
3.3 缓冲油缸裂纹的主要原因是缸壁材质差、韧性低,在缸壁的过渡处存在应力集中点,同时缓冲油缸没有活塞行程的限位保护,造成活塞伸出过力,外腔及缸壁受到附加载荷,超过其许用强度而发生裂纹;相应的对策为进行全部在装油缸的换型,将原YZLA-HC-125型油缸更换为安全系数较高的YZLA-HC-140型,提高其工作可靠性。
3.4 拉紧小车冲顶的原因是钢丝绳固定端松动,由于卡扣安装不当,有效紧固的卡扣过少,固定后的联接强度不能满足工作需要,运行一段时间后使钢丝绳发生松动,最终崩开,使拉紧小车冲顶飞出。其对策为进行固定端钢丝绳夹的全面检查和重新紧固,保证绳夹数量不少于6个,紧固后的联接强度不低于钢丝绳强度的80%,经处理后,彻底消除了拉紧小车冲顶的缺陷。
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