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AST电磁阀失效原因分析及处理
摘 要:汽轮机EH油系统调试过程中都出现过同一通道的AST电磁阀失效的现象,同一通道的电磁阀失效表现为ASP压力不正常,若此时另外一通道的电磁阀任何一个出现故障就会导致机组跳闸。本文着重从跳闸油模块结构方面分析导致AST电磁阀失效的原因及处理方法。为同类型问题的处理提供参考。
关键词:电磁阀 失效 分析 处理
跳闸油模块简介
如下图跳闸油模块由四个AST电磁阀、四个节流孔、仪表等组成。四个电磁阀是受危急跳闸装置(ETS)电气信号所控制。AST电磁阀是励磁关闭,失励打开。在正常运行时电磁阀励磁被关闭,从而封闭了压力油与回油管的通路,在压力油的作用下使卸载阀关闭,从而封闭了AST母管油的泄油通道,建立了AST油压,使所有与AST油相关的执行机构动作,从而完成了挂闸。当电磁阀失磁打开,泄掉卸载阀上的压力油,在弹簧力的作用下卸载阀打开,从而泄掉AST油,使所有与AST油相关的执行机构跳闸,导致机组停机。
四个AST电磁阀组采用串、并联模式布置,即1、3并联的电磁阀再与2、4并联的电磁阀串联,并且采用冗余设置,由二通道构成,第一通道由AST1、AST3电磁阀组成,第二通道由AST2、AST4电磁阀组成,这样就具有多重的保护性,每个通道中至少必须有一只电磁阀打开才可导致机组跳闸,也只有同一通道的电磁阀全失效才可导致机组跳闸,这样能有效地防止跳闸油模块误动或拒动。
每个电磁阀的压力油侧都串接有节流孔1和节流孔2,挂闸时电磁阀关闭,压力油通过节流孔1和节流孔2向卸载阀上部充油,使卸载阀关闭;电磁阀跳闸打开时,由于有节流孔1和节流孔2对母管侧压力油的阻隔作用,使卸载阀上的压力油迅速泄掉,保证卸载阀快速打开,并且不影响母官油压。
在电磁阀的每个通道上还并接了一个节流孔3和节流孔4,共二个,这二个节流孔的作用有三点:
建立一、二通道之间的中间油压(即ASP油压);
保持AST油在运行时有一定的流动性。
试验时能有效检测到ASP油压的变化,而且对系统油压又不造成影响。
AST电磁阀试验
跳闸模块可在线进行电磁阀试验。在通道一与通道二的串接点上安装了电磁阀试验压力开关PS1、PS2及就地监视表PI,PS1用于中间压力(即ASP油压)高报警,PS2用于中间压力(即ASP油压)低报警。做试验时,每个通道每个电磁阀单独进行,不能同一通道的二个电磁阀同时做,防止机组有跳闸信号而造成拒动。做第一通道电磁阀(AST1和AST3)试验时,首先将该通道要做试验的电磁阀置于试验位置,打开该电磁阀,则中间油压(即ASP油压)上升,当中间压力升到9.8Mpa时,压力开关PS1动作发讯报警,说明该电磁阀动作正常,将该电磁阀投回运行,同理做另一个。做第二通道电磁阀试验时,方法一样,此时中间压力(即ASP油压)下降,当压力下降到3.9Mpa时,PS2发讯报警,说明电磁阀动作正常。平时运行时,通过监视中间压力的变化来判断AST电磁阀是否关闭或有泄漏。
AST电磁阀失效原因分析
节流孔1堵塞,AST1、AST3的先导控制油压(由EH油泵来的高压油)无法建立,导致AST1、AST3卸载阀不能关闭,AST油压直接泄到下游电磁阀AST2和AST4前,ASP母管油压高,导致第一通道AST1、AST3失效,若此时AST2和AST4任一个出现故障就会导致AST油压泻走,造成机组跳闸。
节流孔2堵塞,AST2、AST4的先导控制油压(由EH油泵来的高压油)无法建立,导致AST2、AST4卸载阀也不能关闭,ASP油压直接泄回油箱,ASP母管油压低,导致第二通道AST2、AST4失效,若此时AST1和AST3任一个出现故障就会导致AST油压泻走,造成机组跳闸。
节流孔3堵塞,导致ASP母管油压低,但此时做AST电磁阀试验不会产生影响,即表明AST电磁阀能够正常动作,AST电磁阀未失效。
节流孔4堵塞,导致ASP母管油压高,但此时做AST电磁阀试验不会产生影响,即表明AST电磁阀能够正常动作,AST电磁阀未失效。。
以上的处理方法就是对节流孔进行清洗,提高EH油油质。若清洗完毕仍出现ASP压力不正常则可能是AST电磁阀故障,更换或清洗同一通道电磁阀。
结束语 EH油系统是汽轮机控制系统的重要组成部分,它的故障将严重危及汽轮机的安全。在此对EH油系统AST控制模块的机械故障进行了分析并提出了处理方法,其实EH油系统的其它部分亦存在类似问题,只要对该系统的流程、设备结构、工作原理等熟练掌握,就能准确及时的处理问题。
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