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某铸件铸造工艺改进及其应用.pdf
2009年第 6期 铸 造 设 备 与 工 艺
2009年 12月 FOUNDRYEOUIPMENTANDTECHNOL0GY Dec.20o9 №6
· 铸造工艺 ·
某铸件铸造工艺改进及其应用
暴赵鸿
(山西淮海机电有限公司,山西 长治 046012)
摘 要:某铸件原铸造工艺为口部朝下,盲孔在上,依靠单独冒口进行补缩盲孔厚大部位,生产效率低、_r-:E
出品率低、铁水利用率低、铸造质量低,各工序环节材料浪费严重。原工艺改进为 “无冒口铸造工艺后”.提高了各
项性能指标 ,降低 了生产投入成本,提高了生产效率 ,获得 了良好的经济效益。
关键词:冒口;热节;缩松(孔);补缩;工艺出品率;壁厚差;底漏
中图分类号:TG24 文献标识码 :B 文章编号:1674—6694(2009)06—0030—03
某铸件结构如图1所示,重量 15kg,材质为球 最致密的部分被加工掉了,而铸件所剩要求壁厚部
墨铸铁。 分存在有微观疏松,经液压试验有渗漏现象,渗漏
验收条件为: 废品数量高达 10%。仅此一项就给生产造成了很大
的经济损失。
1 原铸件铸造工艺
原铸件铸造工艺是 口部朝下.从 口部浇人铁水。
图 1 铸件结构 整个型腔充满铁水后,横浇道最早进入凝固状态切
1)每批毛坯 100%在铸件指定部位磨出小平面。 断通道,盲孔部位在最上端依靠单独冒口补缩.原工
做布氏硬度试验,球痕直径按0.1mm的差值进行分 艺方案如图2。此工艺浇注时,存在如下问题:
级统计,取球痕最大值毛坯 3件,分别在本体上均分 1)铁水流经路线长,延途降温较大,最终充满
1200车制机械I生能试杆3根,每组2根做抗拉强度 冒口,冒口内铁水温度低,补缩效果差。为提高冒口
试验,另外一根备用,抗拉强度不小于400MPa,盲 补缩效果,只有增大 冒口来提升冒口内的铁水温
孔部位抗压强度不小于980MPa。3组有其中一组机 度,才有利于补缩,这样就降低了铸造工艺出品率;
械性能不合格时,允许以双倍数量复试,复试仍不合 2)芯子在高温铁水烘烤过程 中受浮力作用为
格,则该级球痕毛坯报废 ,另取球痕直径小 0.1mm
的毛坯试验,依此类推,直至合格为止。
2)从每批毛坯中随机抽取3件 .击碎成数块 ,
检验断口颜色和内部组织不得有疏松 、气孔、渣孔
等铸造缺陷。不合格时,允许以同样数量击碎复试,
复试仍不合格,则该批毛坯报废。
3)合格毛坯经机械加工后均进行液压试验 ,不
得出现有渗漏水现象。
原工艺采用 同时凝固原则.大气压力 冒口补缩
盲孔部位热节的工艺设计。然而在验收时,按铸件
硬度分类进行抽验、击碎,仍发现有不同程度的疏
松 ,且主要集 中在铸件的圆柱厚大部位 .如图1所
示。又因为铸件内外形全部加工.使铸件内外表面
收稿 日期:2009—08—18
作者简介:暴赵鸿 (1962一),男,山西襄垣人,工程师。 图2 原铸造工艺方案
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2009年第6期 暴赵鸿:某铸件铸造工艺改进及其应用 铸造设备与工艺
拉,易断芯; 直浇道
3)因每箱6个铸件,呈环状分布,共用同一浇
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